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全国乙烯T业协会
优化脱C5塔操作,提高C5产品质量
周鹏飞
(中原石油化工有限责任公司,457000)
摘要:本文通过对实际与设计偏离较大的脱c,塔进行分析,并从脱C5塔灵敏板温度的设定、回流
比控制、回流泵能力、核算新塔设计偏差、提高自动控制投用率等五个方面不断地优化,在不停车大检修
的情况下,最大限度地提高了C,产品质量,减少126组分的损失,满足实际生产需求。
关键词:优化;脱C5塔;提高;C5产品;质量
1装置概况 塔。但大检修开车以后,c,产品质量仍没有达
中原石化公司DPG装置采用美国Lummus公到实际要求。
司的中间馏分加氢工艺技术设计,粗裂解汽油经 根据2008年上半年装置C,产品质量的统计:
脱除c,、脱除c,后进行一段选择性加氢脱除二烯 c,产品中c。含量10%。而实际产品质量要求
烃和苯乙烯,再经二段加氢脱硫生产加氢裂解汽 C,产品中c6含量应5%。如何优化脱戊烷塔操
油,作为芳烃抽提原料。原始设计能力为39kt/作的操作最大限度地提高c,产品质量,减少C。组
a,1999年底进行扩能改造,为了节约投资,脱分的损失,是DPG装置进一步挖潜增效的有效
C,塔利旧使用原脱C。(BTX)塔,所有动设备没途径。
有改动,两台运行,产能达到100kt/a。脱C,塔
利旧后在实际运行中,因处理能力偏小、运行周 2分析问题。确定主要原因
期短,先后进行三次塔内件改造和更换,仍然不 由于影响c,产品质量的因素较多,我们通过
能满足生产需要,于2008年7月大检修更新该对设备、工艺和原料等三个方面进行分析:
项目 序号 原因 装置实际状况 是否要因
l 新塔设计偏差 压差高,处理能力小 是
设
2 回流泵能力小 单泵能力不够,双泵无法长期运行 是
备
3 塔、换热器结垢 塔顶换热器和塔上部有轻度结垢 否
4 灵敏板设定不合适 设计为102E,实际为100一113C 是
5 进料温度不合适 夏季45E,冬季5—15℃ 否
工
6 回流比设计不合适 设计2.5~3.O,实际3.0—4.5运行 是
艺
7 仪表自动控制投用率低 自动和串级投用波动较大 是
8 回流罐液位不准 因液位连接管气相部分结焦堵塞指示不准 否
9 裂解不同类型的原料 裂解装置的原料构成复杂,导致加氢装置的原料组份变化较大 否
设
10 外购原料组份 外购原料组份单一或偏差大 否
备
11 储存时间 原料储存时间较长,物料分层 否
通过认真分析,确定主要原因有以下几点: 不合适;回流泵能力小;新塔设计存在偏差,实际
脱C,塔灵敏板温度设定不合适;回流比设计 能力小;自动控制投用率低。
第16次全国乙烯年会 ·57·
3调整过程
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