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改善油田污水处理效果方法研究
[摘要]随着油田开发的不断深入,各类增产措施的实施,各种化学药剂的投入,油田采出水的成分越来越复杂。本文针对含油污水处理问题,提出多种改善水质的措施,强化水质过程管理,使处理后的含油污水达到注水标准并合格回注。
[关键词]污水处理 水质提升 节点管理
1污水处理系统建设现状及运行情况
1.1建设现状
截至2012年10月,全厂建成含油污水深度处理站6座,总设计规模2.3×104m3/d,目前实际运行负荷0.99×104m3/d,运行负荷率40.0~90.9%,污水站建设现状及工艺流程见表1。
1.2水质达标情况
2012年油田公司对我厂水质站三项指标要求分别为100%、92%、92%,上半年实际达标率为100%、90.9%、95.5%,如表2所不。
2污水处理系统存在的问题
2.1源水含油有超标情况,对滤罐造成污染
水罐清淤的污油污水经卸油点重新回到脱水站,清淤的污(油)水中杂质、硫化物及细菌含量高,会造成电脱水器运行不稳,严重影响联合站放水指标。2012年1―10月份厂中心化验室监测联合站放水含油60站次,有6站次超标,加重了系统负荷,甚至造成过滤设备污染。
2.2沉降罐收油和排泥效果差,有效空间小
沉降罐收油和排泥难以控制,有效沉降空间变小。6座污水站中有3座站采用大罐沉降工艺,沉降罐主要通过调节堰板控制液位,使液位保持在收油槽以上、溢流高度以下才能实现收油。由于收油槽和溢流口之间高度只有100-200mm,控制难度较大,如果长时间不调控,部分调节堰板锈蚀而不能调节。
沉降罐排泥工艺有两种,穿孔管和吸泥盘负压排泥,排出的污泥经过浓缩后排至储泥池。由于浓缩后的污泥含水量仍然很高,每座站单罐排泥量超过100m3以上,干化速度慢,同时部分污水站站外储泥池没有做防渗处理,不符合环保要求,因此沉降罐排泥工艺没有运行。
沉降罐长期不收油,顶部形成较厚的老化油层;长期不排泥,底部积累杂质较多。污油和污泥的存在,减小了罐的有效沉降空间。每年只有通过大罐清淤来改善水系统的运行环境。
2.3滤罐筛管缝隙易阻塞,反洗后滤料再生效果差
截至目前,我厂建有6座含油污水站,在用滤罐56座。其中22座集污斗式过滤罐,5座双路反洗过滤罐,其余29座为常规过滤罐。运行过程中主要存在以下两方面的问题:
一是常规滤罐顶部一般采用筛管或筛框的配水工艺,运行一段时间以后,筛管缝隙容易堵塞,造成滤罐憋压,甚至造成滤罐结构损坏。
二是从近几年的滤罐开罐检查情况看,滤料油浸、污染变质是过滤段的主要问题。2012年开罐检查206座,问题滤罐48座,其中油浸、板结、滤料污染的滤罐33座,滤料缺失10座,结构损坏5座。
2.4污油罐上部伴热效果差,污油杂质含量高
污油回收工艺流程是将沉降罐上部的污油排到回收油罐,再通过收油泵回收到脱水站。污油回收存在以下问题:
一是回收油罐容积一般为60m3,罐高4.2m,而回收油罐伴热盘管安装在距罐底0.6~0.8m,上部伴热效果不好,罐内的污油未待回收便凝固,回收困难。
二是污油粘稠,流动性较差,收油泵进口过滤器经常堵塞,收油过程中需要频繁清理泵前过滤器。
三是污油中杂质及硫化物含量较高,回收到油系统造成电脱水器运行不稳。
2.5回收水池收油、排泥困难,水池有效容积小
滤罐反洗水及各类水罐溢流进入回收水池,经沉降回到系统前端处理。回收水系统存在以下两方面问题:
一是回收水池收油、排泥困难。回收水池排泥工艺与沉降罐排泥工艺相同,池底采用负压排泥。由于环保问题,无法定期排泥,因此每年人工清淤一次。回收水池顶部盖板多采用整体设计,清淤时操作难度大,施工周期长,影响正常运行。清淤时回收水池底部污泥厚度超过1m。
二是回收水池有效容积小,污水有效沉降时间短。截至2012年底,全厂建有回收水池5座。随着运行时间延长,池内污泥和污油的存在使回收水池的有效空间变小,回收污水沉降时间短,重新进入污水处理前端,加重了系统运行负荷。现场调查,除肇一污水站外,其它各污水站均是边反冲边回收,或分段反洗,回收水没有得到充分沉降又进入污水处理系统(表4)。
2.6物理杀菌装置易损坏,化学加药受水量波动影响大
物理杀菌工艺:紫外线杀菌工艺用于污水处理系统杀菌效果好,但存在以下两方面问题:一是杀菌装置多安装在滤后,如果前端滤料流失,易打碎灯管。二是灯管运行10000―12000小时,光强下降至85%以下,杀菌效率降低,需要更换灯管,更换费用高。
化学加药工艺:杀菌点灵活,药效持续作用时间长的优点,但同时也存在受水量波动影响大,药剂费用高等缺点。
2.7水质二次
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