筒体压缩模结构的改进.pdfVIP

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模具工业

维普资讯 模具工业)2001.No12总250 简 体 压 缩 模 结 构 的 改 进 经纬合力:厂 刘 文 赵滋勉 一弱舞 ∞旨n, [摘要]分析 j筒体表面质量差的原因,对原模具结构进行改进.解决j原模具排气性能差 的问题,提高j塑件表面质量。 关键词 筒体 排气性能 模具 A【bstract】 Thecauseofpoorqualityofthesurfaceofthecylinderbodywasanalyzed. The previousmould structure was improvedand theproblem ofpoorair-exhausting performanceof the previousmould was solved. The surface qua lity of the plasticparthasbeen improved. Key words cylinder body;air-exhausting performance;mould l 引 言 均在下模,凸模 10在上模,是传统的筒类塑件模具 图1所示简体是纺织机上的一个塑料件,外表 结构,但压制出的塑件表面粗糙,花纹很多。经分析 面要过纱.因此,必须光滑无缺陷。然而生产出的 认为是模具排气性能差所造成,虽在凸模上加开了 零件表面粗糙有花纹,只好采用二次加工——表面 排气糟,但 由于气体不能直接排出,效果也不理想。 抛光处理。但这样生产成本高,生产效率低。为了解 后改进了模具结构如图3所示,凹模 9仍在下模,出 决这个问题,经过多次实验,改变了模具结构,解决 模斜度为 15.但把凸模 1O放在了上模.出模斜度 了简体的表面质量问题。 3O,并在C段磨出深O.05ram排气槽3个,均匀分 布,这样气体直接排出.提高了排气性能。这种结构 因塑件对凸模 lO有包紧作用,而易留在上模,因此, 图 1 简 体 2 塑件工艺分析 简体的材料是热固性酚醛塑辩 ,塑件尺寸 30F8和 90H8与其它零件有装配关系,故在模 5 4 3 2 1 具上先留出余量,经后序加工达到尺寸要求。 图2 原模具结构 1凹模 2 顶杆 3.型芯 4 复位杆 5. 3 模具结构 型芯垫板 6.型芯固定板 7 型腔固定板 原简体模具结构如图2所示,凹模 l与型芯 3 8.凸模固定板 9.上模板 10.凸模 3 结柬语 芯注射模结构.从根本上解决了特薄型芯的强度与 (1)目前国内外采用的类似如图2所示的侧滑 刚度和制品顺利脱模等技术关键问题。经长期生产 块 内抽芯机构在应用时受到侧型芯强度和刚度的 应用表明,此种抽芯机构性能稳定、使用可靠。 限制,只适用于内形高宽比很小的情况。当内形高 第一作者:翁其金,福州市晋安区鳟溪南门山, 宽比很大而且结构复杂时,推荐采用本文所提出的 福建职业技求学院,邮编 :350014,电话 :(0519) 侧型芯支承块式的内抽芯机构。 7561710 (2)本文所提出的窄长复杂内形支承块式侧抽

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