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煤气发生炉炉出口管灰堵的成因分析及对策措施
玉溪红山球团工贸有限责任公司 段有华
关键词:炉出口管、灰堵、成因、对策
背景:
两期煤气生产系统自 2008 年春节前后停产修理后,于 2 月 18 日两期系统
相继启动投入生产运行,一期系统运行 1#、3#煤气发生炉,二期系统运行 4# 、
6#煤气发生炉。系统运行进入 3 月份以来,1#、3#、6#煤气发生炉炉出口压力
呈逐步升高趋势,突破煤气发生炉额定工作压力(3KPa ),双竖管前后压差逐步
增大,同时炉底压力也随之升高,导致煤气供给量受限,不能满足竖炉球团焙
烧生产需要,一期煤气生产系统煤气出站流量只能维持在 7500—8200m3/h(生产
3/h) 。随着时间的推移,一期生产系统运行至 3
系统设计能力为 10000—12000m
月 26 日早班,炉出口压力急剧升高,达到了 6KPa,双竖管前后压差达到了 4KPa ,
同时炉底压力也随之升高,达到了7.2KPa,出现了探火孔塞子顶不住炉内压力,
煤气外泄的危险现象。面临该情况,车间及时采取了紧急措施,一方面采取在
探火孔塞子上加配重的方法,加强探火孔的密封性,防止煤气外泄,造成事故;
另一方面及时向公司报告,请求停止生产,对系统进行检修恢复。征得公司的
同意,3 月 26 日 18 时 40 分系统停止生产,转入热备和自产蒸汽灭炉进入待修
状态。二期生产系统运行至 4 月 13 日6#炉出口压力急剧升高,达到了 5.5KPa,
双竖管前后压差达到了 3KPa,同时炉底压力也随之升高,达到了 6.5KPa,出现
了类似一期生产系统的现象,系统停止生产,转入热备和自产蒸汽灭炉进入待
修状态。
1
灰堵情况的现场勘查确认:
灭炉工作结束后。车间组织对 1#、3#、4# 、5#、6#煤气发生炉进行了开炉
检查,经检查:炉出口管路堵塞的情况,从现场拍摄的图片(见下图片)可以
看出,1#、3#、6#炉出口管路堵塞已经到了非常严重的程度:外径Φ800 ㎜内径
Φ600 ㎜的炉出口管,流通直径只有Φ50 ㎜~Φ150 ㎜。炉出口管路堵塞的部位
均在炉出口管与双竖管第一竖管交合处,灰堵呈四周向中央扩展态势,灰堵部
分形成灰白色或白色钟乳石状硬性表面,清理时具有一定硬度。炉出口管路堵
塞严重,导致炉出口管路流通面积减小,而致使炉内压力、炉出口压力和炉底
压力升高,影响煤气送出量。
1#发生炉炉出口管灰堵图片 3#发生炉炉出口管灰堵图片
4#发生炉炉出口管灰堵图片 5#发生炉炉出口管灰堵图片
2
6#发生炉炉出口管灰堵图片
成因分析:
1.从灰堵生成物的构成分析。
靠双竖管一方为灰白色或白色钟乳石状硬性表面,成为灰堵部分的支撑,
也就是说,这部分硬性表面构成了灰堵部分不断扩展的骨架,在清理时有
一定困难,需要用钢钎敲凿;靠发生炉一方为焦炭反应后的细灰和细焦灰
的混合物,呈松散状堆积,较易清理。
2. 从煤气洗涤水检测结果分析。
对煤气洗涤水取样检测,检测结果为:PH 值 6.5-7.0,硬度 12.41mmol/L
(2008 年 4 月 25 日检测)。检测结果显示煤气洗涤水硬度相当高,基本呈
中性。如此高的硬度,为水垢的生成提供了坚实的物质基础。两期生产系
统自 2006 年 7 月、2007 年 8 月投产以来,煤气洗涤水处理一直采用加石灰
中和处理方式,石灰投入量为每班 150-200 ㎏,生石灰反应后的反应残渣
3
(固体废物)达到投入量的 72﹪,也就是说,每工班反应残渣生成量达
108-144㎏,这些反应的固体废物残渣随煤气洗涤水带入平流沉淀池内影响
沉淀效果,同时,加石灰中和处理的方式,随着系统运行时间的推移,生
石灰反应后,大量钙离子以钙盐形式在煤气洗涤水中沉积,煤气洗涤水中
的Ca2+离子浓度会越来越高,水质越来越
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