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中国科技博览
工业技术
I■
选煤厂磁选尾矿泵节能技术研究
李 杰 武金龙
(山东新巨龙能源有限责任公司)
中图分类号 :TD94 文献标识码:A 文章编号:l009—914x(2014)47—0066—01
一 背景概述 施工,见效快。缺点是 叶轮与泵少许不匹配 ,效率提升不如整体更换高 。
新巨龙公司选煤厂为矿井型炼焦煤选煤厂,设计生产能力为600万吨/年 , 当前矿井经济效益下降,设备购置资金紧张,且选煤厂生产任务紧,生产时
系统配置能够满足1O00万吨/年的生产需要。选煤厂生产工艺为:50—0.5ram采 间长,没有充足的资金和时间进行整体改造 ,综合现有条件,方案二较好 。
用重介旋流器主再选,重介磁选尾矿通过磁选尾矿泵打到分级旋流器进行分级 三 实施方案
处理。 根据现场流量测算,叶轮直径 700ram改为600ram就可满足要求,选煤厂
=、研究内容 库房现有6(I)mm叶轮,利用日常检修时间,对其中一台磁选尾矿泵进行了更换。
磁选尾矿泵型号为250ZJ—I-A70,流量650m3/b_,扬程45m;效率70%转速 更换后 ,泵的阀门全开正好可以满足泵的流量和压力要求,对电机电流进行 了
730r/min;配用电机功率185kW,电压660V。实际运行中,磁选尾矿泵的输送能 连续的观察,更换前平均电流为120A,更换后平均电流下降到100A。
力远大于实际需要,生产中只能通过阀门控制泵的流量,阀门开度只有1% 四,效益分析
20%,造成泵严重 的 “大马拉小车”,运行效率低下,且造成阀门磨损加剧 ,频繁 通过对叶轮的更换,电机电流有了明显的下降,且阀门全开 ,减少了对阀门
进行更换。如何提高泵的运行效率,减少泵的无用功耗,提升泵的效能,是需要 的非正常磨损,降低材料消耗 。
解决的问题 。 改造前单台泵每小时耗 电量为 :
由于泵的设计能力过大,要提高实际运行效率就应该根据实际需要的流量 0.66×120×0.7x1.732=96kWh(度)
重新对泵的参数进行计算,重新选型 ,当前有两个方案进行选择 改造后单台泵每小时耗 电量为
方案一是更换整泵。优点是可以精确的选择泵的型号,泵整体与现场需要 0.66×100×0.7×1.732=80kWh(度)
匹配度高 ,泵运行效率高 缺点是前期投入多,需要重新购置泵及配套电机 ,对 单台泵每小时节 电量为16度,选煤厂共有6台磁选尾矿泵,每天运行204,
泵地脚及连接管道进行改造,施工量大 ,施工周期长。 时,每年运行340天,电费为0.57元 /度,每年节省的电费为 :
方案二是更换叶轮。优点也可以达到降低泵流量的作用,无需额外投入和 0.57×340×20×16×6=37.2万元 。
间处于零间隙,锲形头的受力情况。由图五可知,利用三角函数计算有 : 51对保持板间隙调整方法完善
F1=FsinaF2=FCOSa,且 a=70。,即F1=0.94F ,F2=0.34F。而 在液压缸处于打开状态时,将油缸尾部的活塞杆上的两颗调整螺母全部松
掉 ,而后A口进油,使液压缸处于工作状态,此时油缸前端的TN头与轧辊之间
F1作用于保持板油缸的水平方向,由油缸的TN头及油缸伸出的活塞杆这一
的间隙处于零状态。这时,再将刚刚松掉的两颗螺栓拧进 ,先拧进第一颗螺栓,
块的弯曲强度来支撑,而力F2则是直接沿油缸活塞杆方向,这
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