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锅炉两次连续爆管事故分析及引发的深思.pdf
锅 毫
分 引发的深思
姚 勇 广东省特种设备检测院佛山分院
2009年8月份 ,佛 山市某 电厂 的小型发 电机组
SHS20—25/400型蔗渣煤粉锅炉 ,前水冷壁在短期内
接连发生了2次爆管事故。
1第一次爆管事故
1.1事故现场检查
锅炉在正常运行 中,突然发生水冷壁爆管。紧急
停炉后检查发现,前水冷壁管排中 (管排共28根,管
子规格 511Tim ×3ram),右起第l~12根管子发生
不同程度的弯曲变形,变形的部位在前反射拱上方约
500ram起,至3000ram的垂直管段上。其中右起第3~5
根管子局部有胀粗现象。右起第4根管子在前反射拱上
方 1250mm处出现一个轴向长42ram,横 向宽13ram,面
向火侧的破 口(破 口位置见图1)。破 口端面粗糙 ,边缘
无明显减薄现象。破 口外部表面有一层氧化皮,内部水
垢小于0.5ram。右起第5根管子在 同样的高度上也出现
图1爆管位置
了一个轴 向长26ram,横 向宽5ram,面向火侧的破 口。
外观特征与前述的破 口基本相 同。
去更新;对前水冷壁炉拱水平管段进行机械洗管和通
1.2事故分析及处理 球试验 。
现场的检验人员从事故现状分析 ,爆破 口具有长
期过热引起爆破的特征。联想该锅炉 已运行 了l1年 2第二次爆管事故
(在此之前未有发生过水冷壁爆管事故),估计是前
反射拱水平管段 内部结有水垢或者积聚沉渣堵塞,妨 该锅炉经修理后,重新投入运行的第一天再次发
碍了正常的水循环,使处于炉膛热负荷较高的管段长 生爆管事故。由于短期 内接连发生两次爆管事故,引
期过热发生爆破或变形。处理意见:将变形的管段截 起了市安全监察部门的高度重视,由锅炉压力容器监
率凰 事故与缺陷分祈
察科负责组织人员前往事故调查。其中邀请 r该锅炉 证锅炉在负荷不稳定的运行 中保持正常水位 ,因此经常
制造厂的设计人员和资深的锅炉检验人员参加 ,笔者 会出现满水 (或虚假水位)现象。为避免锅炉高水位导
也参加了这次事故调查工作。 致汽轮机发生水冲击,缺乏锅炉运行操作基本常识的司
炉工,贪图方便使用距离最近的前水冷壁下集箱右侧排
2.1事故现场检查 污阀进行排水 (正常操作应使用下锅筒的排污阀进行排
经现场检查发现 ,前水冷壁新更换的管段均发生 水),从而破坏了前水冷壁靠右侧管排的正常水循环,
不同程度的弯 曲变形,其中仍然是右起第4根管子出现 导致发生上述事故。上述的分析结果经过进一步调查得
了1个爆破 口,只是破 口上移至原来未有更换 的管段 到了证实。处理意见 :将变形的管段截去更新 ,今后锅
上 ,位于与新更换管子的连接处上方(见图1)。破 口呈 炉正常运行期间严禁在水冷壁集箱进行排污。
喇叭状,轴向长12Bmm,横向宽72ram,面向火侧 。破
口边缘有减薄现象,破 口附近管径有明显的胀粗。 3事故引发的深思
2.2事故分析及处理 由于操作人员的失误造成两次不该发生的爆管事
根据爆破 口的宏观分析 ,破 口具有短期过热引起 故 ,教训是沉痛的。回顾近几年,佛山市人为的锅炉事
破裂的特征,但也不排除破口部位由于先前的长期过热 故时有发生 ,如司炉工失职造成锅炉严重缺水事故、锅
已潜在肉眼未
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