一起人为误操作导致的机组降负荷事故.pdfVIP

一起人为误操作导致的机组降负荷事故.pdf

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全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 管理及其它篇 一起人为误操作导致的机组降负荷事故 刘德喜刘伟刘金梁闰麟 (国网能源神头第二发电厂 山西朔州036011) 目前大型汽轮发电机组热控闭环系统大多投入了先进的CCS(CoordinateControl System协 调控制系统)系统,协调控制系统的投入,使燃料、送风、给水等随负荷协调动作,在机组状态允 许的条件下,极大地提高了机组负荷的响应速度,维持机组在较高效率下运行。同时,由于系统基 础自动化水平的提高及ADS(Automation DispatchingSystem自动调度系统)的投运,使参数调 整准确,特别是运行人员,不必再频繁地调整参数以适应机组负荷要求,这很大程度地减轻了运行 人员劳动负担。但是,由于协调控制系统控制目标多,而且目标相互关联性大,使得控制系统内部 参数相互作用及影响更多了,运行人员应该清楚它们之间的联系。以下就是一起由于化学人员误关 过热器出口压力测量管阀门而导致机组降负荷的事故分析。 1 事故经过 神头二电厂#2机组,热工控制系统采用ABB公司INFI一90Symphony系统。当时机组满负荷 500MW运行,机组控制方式选择为DEB(Direct EnergyBalance直接能量平衡)+汽机基本方式,ADS 投运,主汽压力16.16MPa,5台磨煤机运行,一台汽泵(100%容量)运行,给水、燃料投自动。 上午9时20分,化学检修人员办理工作票,处理主汽水样管泄漏缺陷。9时35分,集控主值 班员发现汽泵转速不断下降,与当时的机组负荷不匹配,同时分离器水位也不断下降,由18m最低 下降至4m(分离器水位低保护定值为Ira),给水自动控制系统不能使分离器水位回升。机组长意识 到有可能是化学检修人员处理缺陷引起的异常,随即派一名值班员到就地检查。集控主值班员将机 组控制选择切至手动方式,解列给水自动,手动加大给水量,以维持分离器水位。由于燃料量自动 给定也下降,主值班员停一台磨煤机。负荷最低降至400MW。主值班员调整使机组稳定运行。 2原因分析 化学检修人员处理水样管泄漏,关闭这根取样管阀门时,由于该管更换保温材料,阀门标示牌 遗失,误将锅炉右侧过热器出口压力测量阀门关闭,造成该侧主汽压力测量值由16.16MPa下降至 下降。 766 全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 管理及其它篇 图1汽流量计算原理 在给水自动控制系统中,由于主汽流量(TTSF)是水位自动控制系统和汽泵转速自动控制系统 回路的前馈信号(如图2,图3),主汽流量减小,导致主给水调门关小和汽泵转速下降,给水自动 控制系统无法维持分离器水位。 ,&拳n 图2汽水分离器水位控制信号 校,睫 图3 主给水门差压控制 在燃料控制回路中,汽机对锅炉能量需求BD(BoilerDemand)算法中(算式1), 其中K一比例系数 TTSF一主汽流量 PT一主汽压力 PTSP一主汽压力给定值 由于主汽流量(TTSF)减小,锅炉能量需求随之减小,在协调控制系统中,锅炉的燃料量就下 767 全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五届年会论文集 管理及其它篇 降,机组只能维持在较低负荷运行(400Mw)。 就地值班员汇报,确证化学检修人员误关过热器出口压力测量阀,原因明确,恢复初始满负荷 运行。事

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