铟精炼工艺的改进.pdfVIP

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维普资讯 总第 163期 南 方 金 属 Sum.163 2008年8月 S0UTHERN MEfIALS August 2008 文章编号:1009—9700(2008)04~0050—03 铟精炼工艺的改进 石怀涛 (广东韶关冶炼厂,广东 韶关512024) 摘 要:介绍了韶关冶炼厂铟精炼的技术改进,粗铟经真空蒸馏除镉后,进行电解精炼,产出纯度达到99.993%精 铟.经改进生产工艺及设备,铟产量、质量及回收率均得到提高. 关键词:铟;除镉;电解精炼 中图分类号:TF843.1 文献标识码:B Improvementofindium refiningtechnique SHIHuai.tao (ShaouganSmelter,Shaougan512024,Guangdong) Abstract:Thedetailsofimprovingindium refiningtechniqueatShaoguanSmelterisdescribedinthearticle.Pureindium withapurityof99.993% couldbeproducedbyelectrolyterefiningthecrudeindium obtainedbycadmium—removaland vacuum distillation.Thequality,productionandrecoveryrateofindium wereallincreasedbytheimprovementsofequip— mentsandproductionprocess. Keywords:indium;cadmium removal;electrolyterefining 发进入气相中,铟残留在液中,从而达到除镉提纯的 U 日JI吾 目的. 广东韶关冶炼厂铟粗炼系统生产的粗铟品位为 按有关文献 ],粗铟中铟与各元素的蒸馏分离 98%~99%,主要杂质是cd、Pb、Sn、Tl、Sb、zn等,进 可用分离系数 予以判断: 行电解精炼后,得到99.993%的精铟产品. 8=yi。pi。/p/n。 镉是在电解精炼过程中影响精铟产品质量的主 式中, 一分离系数; 要元素,必须在进入电解工序之前予以去除,曾先后 i一杂质元素cd、zn、Bi、11、Pb等; 采用化学药品法及电炉真空蒸馏法_1I2],但除镉能 p。和p/n。一杂质元素和主金属铟的饱和蒸 力有限,勉强达到≤0.05%的要求。在 电解精炼工 汽压. 序,因阳极板含镉较高,电解液的镉含量上升快,需 1则杂质元素与铟即可分离. 定期用 N235萃取除镉,萃取过程有少量铟损失.因 经计算得粗铟中铟与镉的分离系数,列于表 1. 粗铟的质量不稳定,为确保阴极析出铟的质量,工艺 表 1 铟与镉的分离系数 参数设定较为保守,析出铟的产量、质量不高,后期 化学除杂次数多,铟回收率低. 1 工艺原理 由表 1可知,铟和镉的分离系数很大,达到 10 1)粗铟真空除镉是利用铟 一镉二元系中铟

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