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2012’煤炭工业节能减排与循环经济发展论文集
一,火床燃烧不均衡。炉渣含碳量高达40%~50%。
(2)煤种情况:燃用本矿煤无烟煤,提供的热工测试报告:灰分14.29%、水分5%、挥发分5.57%、
低位发热值28.24MJ/Kg、固定碳80.22%;以末煤为主,基本没有粒径3mm以上粒煤组分。总之,所
用燃煤引燃点高,需要较高的引燃温度、相对较长的燃烧时间,煤的颗粒度组份不适宜链条炉排用
煤。
(3)给煤情况:原煤通过输煤层水平输送带,由煤仓上部固定的犁煤器卸入煤仓,煤仓内的煤
经过落煤管进入分层给煤机。随着炉排的运转,分层给煤机在炉排上构筑按设计序列分层分行排列
的煤层进入炉膛内;由于用固定卸料器定点卸料的原因,使炉排上煤层横向块末不均,造成通风阻
力不均,从而出现偏烧、火垅、跑红火现象。
(4)炉排侧密封:采用鳞片式炉排片,迷宫侧密封;烧损与磨损造成侧密封漏风、漏煤严重,是
破坏火床燃烧平衡,送风系统不良的主要原因之一。
(5)炉排布风:原炉排独立风室采用单侧送风,风室内无均风装置。送风口对面局部形成较大
的风压,送风口出口段风的静压明显偏小。风室横断面风压不均匀,造成偏烧。
(6)炉排片脱落:锅炉运行中炉排片经常脱落,造成漏煤,火床风口漏风破坏火床均衡燃烧、
送风不均匀。
(7)排渣情况:锅炉排渣直接进入联合刮板出渣机,排渣口出渣含碳量较高.机械不完全燃烧
损失严重,是主要热损失部分。
3本单位工业锅炉节能降耗的解决措施
(1)加强管理、注重考核。首先对锅炉房的管理人员和操作人员进行强化培训,经常向他们
讲授节能减排的事例,提高锅炉操作人员和管理人员专业知识和增强对节能减排的意识。定期对工
作人员进行考核,实行合理的奖惩政策,对工作中积极表现,善于发现和学习新技术的工作人员进
行合理的奖励,以鼓励其他人员的积极性。
(2)输送机卸料1:3原固定犁煤器下方各加装一套导流装置,使卸料过程煤仓内的堆积点由一点
变为多点。使煤仓内煤沿输送机运行方向燃煤颗粒分布基本均匀:为炉排上,构筑通风阻力基本均
匀煤层奠定基础,是火床均匀、均衡燃烧的重要条件之一,可有效改善燃烧状况、提高燃烧效率。
实践证明,连续卸料是解决煤层横向粒、末分布不均,造成偏烧、火垅现象的有效途径。
(3)设计安装调整均匀送风配风装置
根据现场实际空气动力场测试结果,结合炉排检修,通过炉排风室改造,在风室内加装均风装置。
采用等压送风技术、解决炉排风室送风不均匀问题。
(4)实施导向风幕摩擦侧密封专利技术
利用风室内一次风动压在侧密封处形成风幕减少侧密封漏风,调整炉排边夹板与侧墙板的间隙
使运动部件保持有限的接触状态,不但减少炉排侧密封漏风还同时减少侧密封漏煤。
(5)炉排片脱落技术措施
通过增加炉排片上防脱落机构,解决锅炉运行中因炉排片脱落造成火床风口、漏煤引起的恶化
燃烧问题。
(6)炉排进行恢复性大修,重新调整托轨、支架、墙板,更换烧损严重的部件等减少漏风、串
风、漏煤。
(7)围燃带制作
使用纳米远红外高辐射浇注料,制作燃烧室高温区围燃带,提高燃烧室温度,加速碳氧化合反应。
(8)分层燃烧装置技术升级改造
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2012’煤炭工业节能减排与循环经济发展论文集
设计、安装具有分行分层功能的复合筛分器,在炉排煤层上表面构筑具有下部均匀分层,表面
均匀分行的煤层。分层煤层有效提高煤层的疏松透气性、降低煤层阻力,使碳氧化合反应速度加剧
提高燃烧效率。煤层表面均匀分行增加煤层表面受热面积109铲一3096;有效减少燃煤的预热时间,同
时配合前拱梁适应性改型,燃烧中心前移,改善引燃和燃尽条件,提高燃烧效率。
4效果评价
年:改造后数据:每小时用煤量:1.156t/h,以每年150天为采暖期,每年用煤量为:4161.6t/年;
(2)每年节煤量为:670t/年;
(3)按每吨煤价400元估算合人民币267840元;
(4)以上按一台锅炉计算,若以多台锅炉计算,节能效果更加可观。
总之,工业锅炉的节能工作,是降低能耗、减少环境污染、造福子孙后代的有益事业。我们不
仅要从技术上提高创新的能力,还要加强在工作中的管理能力,积极建议国家建立健全我国工业锅
炉燃料政策,能效标识,使工业锅炉的节能减排建立在全社会督促的良好环境之下,形成全社会节
能减排的共识。我们应该着眼于未来,积极贯彻落实国家的节能减排政策,加大
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