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第 1期 中 氮 肥 No.1
2011年 1月 M—SizedNitrogenousFertilizerProgress Jan.2011
新能凤凰 甲醇装置存在的问题及解决措施
王 磊,丰中田,马传龙
[新能凤凰 (滕州)能源有限公司,山东 滕州 277527]
[中图分类号]TQ223.12 1 [文献标识码]B [文章编号]1004—9932(2011)O1—0034—02
新能凤凰 (滕州)能源有限公司 (简称新 器的冷煤气的量来控制变换炉的入 口温度,通过
能凤凰公司)的360kt/a甲醇装置采用华东理 进入变换炉中部的冷激线来控制变换炉床层温
工大学 自主开发的具有 自主知识产权的对置式四 度。当床层温度出现上涨趋势时,开大冷激线上
喷嘴气化炉生产的6.5MPa水煤气为原料,经部 调节阀的开度来降低床层温度 ;当床层温度出现
分变换、低温甲醇洗脱硫脱碳,制得总硫含量 下降趋势时,关小冷激线上调节阀的开度来提高
0.1×10 的精制气,送往 甲醇合成工段,采用 床层温度 。在本套 甲醇装置开车前,工程技术人
5.3MPa低压合成工艺生产粗甲醇,粗甲醇经三 员提出调节阀TV2003调节幅度过小,建议增加
塔精馏,制得精 甲醇。该装置于 2009年 12月 1条DN200冷副线。由于公司及时采纳了该建
24口一次化工投料试车成功,2010年 3月产品 议 ,增加 了调节变换炉人 口温度的手段 ,所 以试
质量就达到了优等品标准。但 甲醇装置试生产过 车以来未出现过变换炉超温的情况。
程中也暴露出不少问题 ,为此公司采取了各种应 变换炉操作的另一个重点是水煤气的水气比
埘措施 ,使装置逐步得到了优化。 控制。应严密监视第一水分离器的液位,防止分
离器液位过高而引起水煤气带水人炉。试车以来
1 变换炉操作
变换系统出现过几次水煤气带水入炉引起炉温大
变换系统采用部分变换加配气路线,变换炉 幅度降低的情况,幸亏控制室人员及时发现后通
操作温度为260~470℃,鉴于水煤气 中硫含量 知现场人员打开第一水分离器的排污阀,才避免
较高,变换催化剂采用青岛联信化学有限公司的 了变换炉垮温。
耐硫性较好的QDB-03变换催化剂,床层降温采
用冷激气降温方式。 2 变换系统铵盐结晶
制气车 间送来的水煤气 中 CO含量高达 变换系统冷凝液汽提塔的汽提气原设计是送
49.5%,需通过部分变换工艺将其转化为生产甲 往硫回收,由于硫 回收系统未开车,汽提气和酸
醇所需的H,,并采用配气路线将变换工序出口 性气一起被送往酸性气火炬焚烧。由于汽提气富
气体 中的CO含量控制在 20%,H/CO控制在 含NH 而酸性气富含 CO ,在管道 内发生反应
2.15,因此变换炉的操作是调节 甲醇合成气氢碳 生成碳铵,当温度较低时就形成铵盐结晶而阻塞
比的重要手段。
管道。试车期间就因铵盐结晶堵塞酸性气管道而
CO变换反应是一个放热、等体积的可逆反
造成汽提塔超压 (一度达到 1.0MPa)、低洗 甲
应,温度、压力、汽气比对其都有很大的影响。
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