提高承钢钒钛烧结矿转鼓强度的技术措施.pdfVIP

提高承钢钒钛烧结矿转鼓强度的技术措施.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2014年全国中小高炉炼铁学术年会论文集 酸钙的生成和成品烧结矿及中温还原性的提高,在一定范围内烧结矿转鼓强度、利用系数、垂直烧结速 度随着MgO含量增加而降低,而MgO的含量接近利用系数、低成品率的槽型区域H1。 3提高钒钛烧结矿转鼓强度的技术措施 通过研究发现,钒钛磁铁矿属难选难烧矿石,精矿粒度粗,制粒性能差,呈比较规则的圆球状,这 种精矿混匀制粒后,小球热稳定性比较差,抗冲击能力比较弱,从而造成烧结料层透气性差,垂直烧结 速度慢,烧结矿成品率低,导致烧结矿产量低。另外,该矿石初始熔点高,生成液相量少,烧结过程中 产生的钙钛矿较多,而铁酸钙较少,造成钒钛烧结矿强度差、硬度大口1。因而控制合适的碱度、温度、FeO 含量及MgO含量是提高烧结矿转鼓强度的关键。 3.1优化原料配比、燃料粒度组成 3.1.1探索合理的外矿配比 在烧结配矿结构中适当增加澳矿粉的配比(含钒精矿粉配比相应降低),烧结料层的透气性得到改 善,从而提高垂直烧结速度和烧结矿产量。但过高的澳矿配比将对烧结成品率、烧结矿冷态机械强度和 低温还原粉化性能的改善带来不利的影响,同时也严重影响烧结矿的产量。综合考虑澳矿粉配比对烧结 矿产量和质量以及高炉冶炼过程的影响,在承钢含钒烧结目前的原料条件下,为改善含钒烧结矿的冷态 机械强度和低温还原粉化性能,在不影响生铁提钒效果的前提条件下,应该将澳矿粉在含铁原料中的配 比提高到30%左右,但不宜超过33%. 3.1.2优化固体燃料破碎制度,改善燃料粒度组成 为了提高固体燃料利用率,烧结过程的燃料燃烧速度和传热速度必须接近。而燃料的反应性、粒度 和外部燃烧条件都将影响燃料的燃烧速度。燃料粒度过粗,会造成局部过熔,燃烧带变宽,阻力增大, 导致烧结过程透气性变差;粒度过细,则燃烧速度过快,不能提供料层所需要的高温,且燃烧带变窄, 高温维持时间不足,使烧结矿质量变差。生产中对固体燃料粒度的要求是:无烟煤3mm粒级达到80% 以上,焦粉3mm粒级达到75%以上。车间主要通过以下四方面措施控制燃料粒度: (1)严格控制燃料破碎上料量,延长四辊作业时间,提高破碎效率; (2)加强现场巡查,及时清理碎铁等杂物,避免铁块进人四辊破碎机伤害辊皮; (3)改进设备材质,加强设备检修和维护; (4)对破碎后燃料的粒度随时抽查,加强考核。 3.2提高烧结矿碱度。实现低温烧结 提高碱度,降低烧结温度,使整个烧结过程在较低温度和较高氧位下进行,有利于强度好、还原性 高的针状铁酸钙的形成。实施低温烧结的同时固体燃料用量降低,烧结矿转鼓强度有所提高,综合考虑 烧结矿碱度对承钢烧结过程、高炉炉料结构和高炉冶炼过程的影响,承钢烧结矿碱度由投产初期的1.9 倍提高到2.15倍比较适宜,同时点火温度由初期12000C±50。C降低为l1500C±50cc。 3.3提高球团ZfMgO含量,降低烧结矿MgO含量 为了提高烧结矿的转鼓强度,综合烧结矿产量指标和冶金性能指标,我们在保证高炉人炉MgO含量 MgO含量降低,使烧结矿强度大幅提升。 3.4推行厚料层烧结 厚料层主要是充分利用了料层的自动蓄热作用,360m2烧结机投产后烧结料层一直控制在680mm左 制烧结终点,烧结机速相应降低,提高了烧结矿强度。 (1)对烧结机平料器进行改进由固定式平料器改为活动式平料器,并根据原料变化及时调整平料器 ·844· 2014年全国中小高炉炼铁学术年会论文集 配重。机头松料器根据原料配比和烧结透气性进行调整。 (2)富矿粉配加比例从无到有,从少到多,做到粗、细粒原料合理搭配,改善了混合料原始透气性, 目前澳矿粉(粒度t5mm达到20%)配比30%,为实现厚料层烧结创造了条件。 善表层烧结矿强度,使烧结过程在三维空间的均匀。 提高到720mm前后数据比较如表1所示。 表1 360m2烧结机料层厚度由680mm提高到720mm前后数据比较 3.5提高混合料温度。强化烧结生产 在烧结生产中,混合料料温无论对烧结矿质量及能耗都有较大的影响,因此为了降低固体燃料消耗, 需保证混合料料温达到60。C以上。提高混合料温度是烧结提产保质的重要措施之一,据经验数据表明: 料温每提高IO。C,可提高生产率4%一5%;降低固体燃料消耗2%一3%,为此,我们采取以下措施来提高 混合料温度。 (1)增加生石灰配比 生石灰配比提高到8%。用生石灰作烧结熔剂,明显好于石灰石。生石灰遇水

文档评论(0)

hnlhfdc + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档