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中建设计杯·2014全国烟气脱硫脱硝及除尘技术交流年会论文集 ·33·
浅析制酸尾气脱硫系统原理及工艺操作控制
杨德鑫,艾新桥,杨晶丽
(广西金川有色金属公司化工分厂,广西防城港435000)
广西金川有色金属有限公司(以下简称广西金 贫液温度约45℃;当系统温度较为稳定,再生塔液位
川公司)“硫酸尾气脱硫项目”烟气脱硫工程工艺采 约为60%,停止向系统补液;开启回收泵,将回收水流
用成都华西化工科技股份有限公司开发的“离子液循 量调节到60m3/h,回收槽液位控制在约60%。
环吸收法烟气脱硫技术”,项目由泰兴电除尘设备厂 2.2烟气运行
有限公司总包,其中工程于2013年11月30日建成开启净化后烟气人烟囱的引导阀门,向脱硫装
并正式投产,在试运行期间,广西金川公司与工程建 置送入烟气。当再生气分离器液位高于50%时,启
设厂家以及成都华西公司的相关技术人员广泛交流, 动一台回流泵,将液位设定为50%投入“自动”状
围绕系统平稳长期运行,相关指标优化、系统故障排 态,向再生塔顶补入冷凝液。控制好再生塔的操作
查及处理做了认真分析,在此基础上指导工艺控制, 压力,待稳定后,控制最终压力5~30kPa,投入“自
该系统3个多月运行平稳良好,尾吸塔出IZi
p(SO:)动”状态。当制酸系统具备生产条件时,向后工序
控制低于100mg/m’。 送出S02气体。
1工艺原理及流程简介 3 系统正常开停车
广西金川公司制酸脱硫系统采用成都华西公 3.1 系统开车
司开发的“离子液循环吸收法脱除和回收烟气中的 按试车方案进行开车前检查。导通各冷却器
SO:”技术,以脱除和回收制酸尾气中的SO:,并副产 的循环水流程。确认再生气处于放散状态(或其他
高浓度SO:。本工艺采用的吸收剂是以有机阳离 安全出路状态)。建立吸收塔、再生塔的离子溶液
子、无机阴离子为主,添加少量活化剂、抗氧化剂组 循环系统,将吸收塔液位、贫液流量投入“自动”状
成的水溶液。该吸收剂对SO:气体具有良好的吸收 态。贫液流量初始控制在正常生产的60%左右,并
和解吸能力,在低温下吸收SO:,形成富液。高温下 随着再生塔底温度的升高及负荷增大而逐步增大。
将吸收剂中SO:再生出来,形成贫液,从而达到脱除 充分暖管后,引低压蒸汽至再生塔再生沸器,对再
和回收烟气中SO:的目的。从硫酸装置来的尾气分 生塔塔底进行升温,升温速率按30~50℃/h进行,
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别经过吸收系统、再生系统,其中达标烟气外排至 直至塔底温度升至约1 oC。当分离器液位升高至
大气中,副产高浓度sO:送去制酸系统制酸。另外, 50%以上时,开启冷凝水泵,将液位调节阀投入“自
该系统配套回收系统以及离子液净化系统,前者用 动”。开启回收泵,将回收水流量设定到60In3/h,回
以回收烟气中带走的离子液,后者用于脱出吸收液 收槽液位控制在约60%,投入到“自动”。待上述溶
中的油类及盐类物质以维持吸收剂的良好吸收 液循环流程建立正常后,再按烟气运行阶段开始
性能。 操作。
3.2系统停车
2投料试生产
接主控人员指令后方可进行。先将烟气导出
2.1投料试车前的准备 脱硫装置。切断进入后工序的SO:,将再生气送人
从离子液溶液地下槽中导出溶液至吸收塔,启动 放散放空(或其他安全出
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