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优化制粉系统运行,有效降低制粉电耗
优化制粉系统运行,有效降低制粉电耗
刘毅
(东风公司热电厂 442002)
中文摘要:东风公司热电厂锅炉制粉系统厂用电率偏高,2011年达到3.001%,12年有所降低但依然达到2.828%,明显高于行业平均水平,使得锅炉运行经济性降低。针对制粉系统耗电率偏高的情况,车间有针对性从运行、检修及系统优化等方面进行分析,找出不足,进行有针对性的调整,并积极进行制粉系统优化实验,以提高制粉系统运行效率,降低制粉系统耗电率,提高锅炉运行经济性。经过努力,制粉系统运行效率明显改善,制粉系统耗电率明显降低,截止9月底制粉耗电率仅为2.508%,同比2012年降低0.32%,大大降低了制粉耗电量,提高炉锅炉运行经济性。
关键词:制粉系统耗电率 优化
1、概述
东风汽车公司热电厂现有运行锅炉五台,#1炉至#3炉为武汉锅炉厂生产,于1985年全部投产,球磨机型号:DTM290/470,#4炉与#5炉为哈尔滨锅炉厂生产,分别于1993年和1996年投产,球磨机型号:DTM290/410,五台炉十台球磨机均为中间储仓式制粉系统。火力发电厂都普遍存在着锅炉制粉耗电偏高的问题,综合考虑中间储仓式制粉系统电耗过高的原因基本相同:制粉系统的运行参数(磨煤机出入口风温、进出口差压、钢球装载量、系统通风量等)偏离最佳值运行,导致系统通风量过大、磨煤机出力不足、运行时间延长,同时制粉系统的运行方式不能即时根据负荷变化进行调整,最终都使得制粉单耗增加。本文对东风公司热电厂锅炉制粉电耗偏高的原因进行了全面分析,并通过设备改造、试验和优化,重新确定了各控制参数,为运行提供最佳运行规定,改变原来不合理的习惯运行方式,同时制定出相应管理考核对策,从而达到降低制粉单耗的目的。
2、制粉电耗偏高原因分析
钢球磨煤机制粉系统运行的经济性,取决于设备的型式、磨内的钢球装载量、系统通风量、磨煤机内的存煤量以及系统漏风、分离器的效率等因素。同型系统的制粉耗电率耗一般平均在2.6%以内,而我厂制粉耗电率2011年达到3.001%,12年有所降低但依然达到2.828%,明显高于行业平均水平,且随着运行时间的增加,制粉耗电率呈逐年上升趋势通过分析,认为影响锅炉制粉耗电率的因素有以下几个方面:
2.1磨煤机压差
磨煤机进出口差压反映了磨煤机内存煤量的多少。在钢球磨煤机中减少给煤量时将减少磨煤机出力,但是制粉电耗并不按比例减少,从而增加了电耗。增加给煤量可以增加磨煤机中的存煤量,这时磨煤机出力也相应增加,当达到一定极限时,如果继续增加磨煤机中的存煤量,就会出现减少磨煤机出力的现象。其中必然有一个最佳存煤量,最佳存煤量的差压就是当制粉系统电耗最小时的差压。确定磨煤机进出口差压还需遵循下列原则:①保证磨煤机出口温度不变(下降);②排粉机出口风压不变(下降);③磨煤机出入口不向外跑粉。
经试验各炉磨煤机进出口差压均不相同,#1炉至#3炉应维持在1.4~1.8KPa之间,#4炉至#5炉应维持在2.9~3.1KPa之间,磨煤机出力可达30t/h,磨煤单耗较小。而实际运行压差均偏低于试验压差200至300Pa,磨煤机出力严重不足,制粉系统的运行台数及运行时间大大增加,必然导致制粉电耗升高。磨煤机出力不足是制粉单耗高的一个重要原因。
2.2磨煤机出口温度
由于磨煤机出口控制温度一般是按有关规程的“磨煤机出口气粉混合物温度”为依据制定的,而这—规定的实质是为了制粉系统安全(防爆),按技术管理规程要求粉仓温度低于该温度即可。另一方面,磨煤机出口控制温度还应依据在任何情况下,制粉系统中都应避免水汽结露。由于制粉系统末端含湿量最大,而温度又最低,所以结露的可能性最大。因此只要保证系统末端不结露,整个系统就不会结露。同时还要综合考虑到在实际控制过程中,煤的干湿等各种参数均不断变化,以及系统保温、漏风等多种因素影响,为保证制粉系统的安全,同时避免粉仓煤粉结块,保证磨煤机的干燥出力,经试验计算,控制磨煤机出口温度在70℃~85℃范围内。
实际运行中常常出现磨煤机出口温度在70℃以下运行,磨煤机的干燥出力不足,必然导致磨煤单耗增加。同时,还会使粉仓温度偏低,粉仓煤粉结块,导致给粉机下粉不畅,影响锅炉的燃烧。
磨煤机入口温度直接影响干燥出力。实际上为防止磨煤机爆燃应控制磨煤机出口温度,与磨煤机入口温度并没有直接关系,因此提高入口温度、控制出口温度是提高磨煤机运行安全性、经济性的关键。
2.3磨煤机钢球装载量
磨煤机钢球装载量G直接影响磨煤出力和电能消耗:G偏大,并不意味磨煤机出力增大、电耗降低。从磨煤机内部工作情况来分析,磨煤机出力并不随钢球量G正比增加,而是与G0.6成正比,而磨煤机所耗的电功率则与G0.9成正比,基本上呈直线关系。所以钢球装载量超过最佳值后其磨煤机出力的增加要小于磨煤机功率消耗的增加,磨煤机电耗反而
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