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冰冻期间3高炉单炉生产作业实践[程立彬]
冰冻期间3#高炉单炉生产作业实践
3#高炉作业区 程立斌
摘要 湘钢炼铁厂在冰冻期间遭受了巨大的损失,在冰雪灾害期间,炼铁厂3#高炉在全体工作人员的努力下,听从厂里安排,从大局考虑进行间断性的焖炉和送风,确保了炉况的稳定顺行。但是在这段时间里,3#高炉也出现了多次状况,在1月20日,全厂都停电的情况下,3#高炉20个风口及弯头不同程度来渣,本文是对这期间焖炉以及炉况恢复生产的情况进行经验教训的总结。
关键词 焖炉 送风 装料制度 恢复
Ⅰ 引言
2008年元月份,南方遭遇了严重的冰雪灾害,影响极大。由于冰冻天气的持续,导致供电、原料等来源受到了严重的影响,3#高炉在其他高炉焖炉时,单高炉生产,为湘钢提供煤气。在冰雪初期,电力系统受损,公司要求每个高炉做好4天焖炉准备,随时会停产;后期冰雪持续,电力受限制,路面冰冻,道路封锁,湘钢被迫停产,公司为了缓解电力压力,平衡煤气压力,确保生活区的煤气压力供应,停止1#、4#高炉生产,2#、3#高炉间断焖炉生产,确保公司煤气平衡。
Ⅱ 休复风方案的制订
1、本次休风方案的制订是按4天焖炉进行制订的。以下是休风料的一些主要参数:
1.1 铁水成份:[Si]1.5~2.0%,[Fe]93%
1.2 R:正常料R=1.06 全炉R=1.02
1.3 焦比:全炉焦比1.1t/t,.75t/t,正常料每批加萤石300kg。
1.4 配料表
项 目 批 数 焦 批
(t) 焦丁
(t) 矿 批
(t) 烧 结
(t) 内 球
(t) 澳 矿
(t) 白云石
(t) 萤石(t) 铁 量
(t) 体 积
(m3) 正常料 29 7.5 0.8 18 11.7 3.6 2.7 0 0.2 11 771.98 空 料 2 7.5 13.5 0.2 43.5 净 焦 14 7.5 0.2 210 合 计 45 337.5 23.2 522 339.3 104.4 78.3 27 9 319 1025.48 1.5 装入顺序
装料顺序:14J净+2(J空+3H)+23H
正常料配比:矿批:18吨,焦批:吨,焦丁0kg,烧结:6%,球团:%,奥矿:%,烧结碱度。1 用6个风口送风,开18、19、20、1、2、3风口,S=0.0624m2堵的风口用木塞堵严,严禁吹开。
2.2 送风风量700m3/min,风速186m/s,顶压40KPa±,压差80Kpa。
2.3 送风用全风温操作,不喷煤。
2.4送风后原则上不允许二次休风。
2.5 送风前附焦2批(补压火料的焦炭),负荷调整为3.0,矿批16吨碱度调整为R2=1.05~1.10、装制为:
αk=43(2)40.5(3)38(3)35.5(2)32.5(1)
αj=40.5(2)38(2)35.5(2)32.5(2) 11(3)
第一次铁后,根据炉缸热化状况,炉温、渣子流动性及风温状况决定调整焦炭负荷。
2.6 第一次铁后,根据炉缸热化状况及炉况恢复情况,开风口1-2个。以后每次铁开2个风口。(开风口顺序原则:依次打开以铁口为中心相应的风口,不能间隔。初期慢,后期可快些)。
Ⅲ 生产实践概要
3.1 高炉于元月29由于日按4天焖炉方案进行休风,在高炉焖炉了2天左右后,受天气变化的影响,公司有新的计划安排,停1#、4#高炉,要求3#高炉开炉送风,送风后与2#高炉间断送风与焖炉,焖炉24小时送风24小时,保证煤气平衡,不强求产量。高炉送风后,由于焦炭多,休风时间缩短,导致炉温极高,Si数1.5以上,开炉后只是头两次铁渣铁流动性差,炉前劳动强度大,两次铁后,虽然炉温仍然偏高,但流动性变好,劳动强度下降,当班人员就能处理,不再需增加人手帮忙。炉内控制风量与压差,防止悬料,确保炉况顺行,影响煤气平衡。再根据计划安排,逐渐打开几个风口。
3.2 送风第二天,根据计划安排,进入间断性焖炉与送风期间,在这期间,采取的措施是焖炉一天,由于炉温基础好,休风前都只加J2三批,保证送风后炉温。实际上,每次送风后,炉温1.3左右,且流动性好。这期间,因为只有一座高炉送风,平衡公司煤气用量,炉况顺行是第一要素。但在这期间(2月2日),发生过一次因为设备原因而导致的悬料事故,悬料处理近2个小时才坐下料,此次事故影响恶劣,造成公司煤气几乎瘫痪。
3.3 2月4日,由于天气逐渐好转,冰冻开始缓解,公司重新制定计划,3#高炉送风不再焖炉,要求快速恢复炉况。 高炉根据当时实际情况制定了恢复方案如下:
1) 恢复方案
(1)将煤比恢复到80kg\t.fe,理论燃烧温度在2120左右,焦炭负荷加至3.1~3.2,每小时维持7吨媒(6~8吨范围)
(2)中
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