20#钢水冷壁管爆破原因的分析.docVIP

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《冶金自动化}2005年增刊 208钢水冷壁管爆破原因分析 郭小龙 宅m钢铁股份冉限公川锕管丹公司.r坶20WAl0 【摘妻】针对20‘钳枉使过&巾J11目}蛔裂l『象进行TH究和舟析n碰n产,t的t爱腻田是在加热 循环水斥却等方嘧使川十1'所造成的。 【美键]盘相丹析.魏&*扭.奥&体化 0引言 20’钢具备晚良的焊接性及冷热加1‘性能无 同火脆性,常川于制造压力不高.使H{温度低于 450,非腐蚀性介质中服役的管子、导管等零件,  在其对应约I鲫。方向的内壁上同样有类似的结瘤 条带存在,如罔2所示.管壁向裂u逐渐碱薄,如 图3所示,枉结{盘处管壁有剃烈减薄现象,如罔 3中A处所示。 某特种钢公司使用宝钢生产的204钢咖l 33 mm× 20 mm无缝钒臀制作轧钢加热炉炉筋管.安装施 T结束后做试压试验.压力为1MPa.时lu』20 左靠,试验结粜没有发瑾渗甜。后点火烘炉32 mia h, 于次日r午发现有漏水现象.停炉榆奋发现qhl33 mm x20 mm尤缝钢管有处鼓包破裂,并柑一条 长约200 mill裂缝.裂缝是沿锕管纵向,由由向外 凸起,鸡蛋太ii、的鼓包.顶端开裂.裂口ff}穿管方 向伸长,裂纹断n齐整.边缘尖锐,管壁收缩严雨 爷韧性断袋 1检验结果 金 圈1取样示意圈 1l宏观观察 目3管壁收缩现聋 观察来样的内氅,可以明显发现在裂u处沿 l 2高倍观察 钢管纵向有一结墙条带.条带宽度在40-70 him, (1)观察‘《厚为18 mm处金fH样4。的纵截 n*日“J2㈨一I 2  J9  B&“#“¨m:2泓鼎14 n#自n1%十£(1977一)m《∞镕^∞目I""1.《H¥*‰&mrm 883 《冶金自动4e-z,2005年增} 向.接cHl0561  89标准中皇验氧化钒类为j 0级. 硫化物娄为0 5绒.球状氧化物类为0 5纽. (21观摩试样4“的横截面,试样的山外壁上均 有大量的裂纹存枉,并伴有氧化铁和球状氧化物 生成,结硝处啊明硅的沿品氧化现象,如同4所 不;试样腐蚀后,按GB/T13299—91标准检验金自』 组织为1000X-的魂Lr,,N织.I估牡机大.品粒世7,1l 5 级如H 5所m 目6女目组‰¨帅xl 襄1 2分析与讨论  20’钢的化学成分  wm (1 j从夹杂物检骑结果来看.此20’钢,b133  x 20 n¨n无缝钢管的材质属于正常。 (2)从204钢的化#成份分析结果来看,此20。 钢的材质正常 (3)从金相检验结果看米,在爆u附近的金相 组织是过热组织魏氏组织.邻近爆管的水冷壁 管坐形严蕈.且金柑组织也是魏氏组织,品牲粗 大。这是因为炉筋瞥由于缺小,使钢管的局部或 是大部分得小到水的冷却管竖温升过高,超过20‘ 钢的相变临界温度(茛相尘临界温崖为855), 使钢管在高温下重新奥氏体化,导致品枉妊大,当 高温状态下的奥氏体以每秒20—50的速度陕 速冷却时,冷却至800~650时,先共析铁索休 沿品辨析m或沿着史氏体的+定品向呈钊状析 出,插入到品粗内部,转变为罔4、图5中所示的魏 围s盒相组‰¨∞x】 (3)观察试样1。、24、3’的横截面.没有筮现有 足以引起开裂的央杂物存在;试样腐蚀后.按GB/ 氏组织,魏氏组织的m现+使金属的强度降低,尤 其是冲击韧眭降低很多,此时管肇材质的力学性 能很映降低,管内汽水产生的堆力超过材料的强 T13299 91标准检验金相组织是100%魏氏呈}l 度极限,使管子变形直到爆管.另外南罔3可 织,品粒粗太,品粒度为I 5级.如图6所,K: (4)脱察试样2。的横截而,:次裂纹具有虚/』 裂纹的彤貌,其周围未发现氧化及脱碳现象, 见,管壁氧化严重,肿且有沿品氧化现象.故在高 温F,管壁的逐步沿晶氧化导致r管壁的严重减 薄. 2 3化学成分 (4)从二次裂纹具有应力裂纹的特征.一且裂 不 该20’钢进样的化学成分分析结果如表1所 884 纹周踊无氧化及脱碳现象来看,其裂纹是由热鹰 力和组织应力共同作用所造成的。 《冶金自动4艺)z005年增刊 3结论 从上述分析可见,此20’钢,;f,133 rtal/i X 20 mill 无缝钢管开裂不是由于材质原因引起的,而是在 使用过程中,由于使用方在加热、循环水冷却等方  [参考文献] [1]邱一农.金相分析技术在运行锅炉检验中的应用[J]. 热力动力工程,1997,(3):123—126. [编辑:张胜] 面使用不当所引起的。 ?885 ... ...

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