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《冶金自动化}2005年增刊
208钢水冷壁管爆破原因分析
郭小龙
宅m钢铁股份冉限公川锕管丹公司.r坶20WAl0
【摘妻】针对20‘钳枉使过&巾J11目}蛔裂l『象进行TH究和舟析n碰n产,t的t爱腻田是在加热
循环水斥却等方嘧使川十1'所造成的。
【美键]盘相丹析.魏&*扭.奥&体化
0引言
20’钢具备晚良的焊接性及冷热加1‘性能无
同火脆性,常川于制造压力不高.使H{温度低于
450,非腐蚀性介质中服役的管子、导管等零件,
在其对应约I鲫。方向的内壁上同样有类似的结瘤
条带存在,如罔2所示.管壁向裂u逐渐碱薄,如
图3所示,枉结{盘处管壁有剃烈减薄现象,如罔
3中A处所示。
某特种钢公司使用宝钢生产的204钢咖l 33
mm×
20
mm无缝钒臀制作轧钢加热炉炉筋管.安装施
T结束后做试压试验.压力为1MPa.时lu』20
左靠,试验结粜没有发瑾渗甜。后点火烘炉32
mia
h,
于次日r午发现有漏水现象.停炉榆奋发现qhl33
mm
x20
mm尤缝钢管有处鼓包破裂,并柑一条
长约200 mill裂缝.裂缝是沿锕管纵向,由由向外
凸起,鸡蛋太ii、的鼓包.顶端开裂.裂口ff}穿管方
向伸长,裂纹断n齐整.边缘尖锐,管壁收缩严雨
爷韧性断袋
1检验结果
金
圈1取样示意圈
1l宏观观察
目3管壁收缩现聋
观察来样的内氅,可以明显发现在裂u处沿
l
2高倍观察
钢管纵向有一结墙条带.条带宽度在40-70
him,
(1)观察‘《厚为18 mm处金fH样4。的纵截
n*日“J2㈨一I 2
J9
B&“#“¨m:2泓鼎14
n#自n1%十£(1977一)m《∞镕^∞目I""1.《H¥*‰&mrm
883
《冶金自动4e-z,2005年增}
向.接cHl0561
89标准中皇验氧化钒类为j 0级.
硫化物娄为0 5绒.球状氧化物类为0 5纽.
(21观摩试样4“的横截面,试样的山外壁上均
有大量的裂纹存枉,并伴有氧化铁和球状氧化物
生成,结硝处啊明硅的沿品氧化现象,如同4所
不;试样腐蚀后,按GB/T13299—91标准检验金自』
组织为1000X-的魂Lr,,N织.I估牡机大.品粒世7,1l
5
级如H 5所m
目6女目组‰¨帅xl
襄1
2分析与讨论
20’钢的化学成分
wm
(1 j从夹杂物检骑结果来看.此20’钢,b133
x
20
n¨n无缝钢管的材质属于正常。
(2)从204钢的化#成份分析结果来看,此20。
钢的材质正常
(3)从金相检验结果看米,在爆u附近的金相
组织是过热组织魏氏组织.邻近爆管的水冷壁
管坐形严蕈.且金柑组织也是魏氏组织,品牲粗
大。这是因为炉筋瞥由于缺小,使钢管的局部或
是大部分得小到水的冷却管竖温升过高,超过20‘
钢的相变临界温度(茛相尘临界温崖为855),
使钢管在高温下重新奥氏体化,导致品枉妊大,当
高温状态下的奥氏体以每秒20—50的速度陕
速冷却时,冷却至800~650时,先共析铁索休
沿品辨析m或沿着史氏体的+定品向呈钊状析
出,插入到品粗内部,转变为罔4、图5中所示的魏
围s盒相组‰¨∞x】
(3)观察试样1。、24、3’的横截面.没有筮现有
足以引起开裂的央杂物存在;试样腐蚀后.按GB/
氏组织,魏氏组织的m现+使金属的强度降低,尤
其是冲击韧眭降低很多,此时管肇材质的力学性
能很映降低,管内汽水产生的堆力超过材料的强
T13299
91标准检验金相组织是100%魏氏呈}l
度极限,使管子变形直到爆管.另外南罔3可
织,品粒粗太,品粒度为I 5级.如图6所,K:
(4)脱察试样2。的横截而,:次裂纹具有虚/』
裂纹的彤貌,其周围未发现氧化及脱碳现象,
见,管壁氧化严重,肿且有沿品氧化现象.故在高
温F,管壁的逐步沿晶氧化导致r管壁的严重减
薄.
2
3化学成分
(4)从二次裂纹具有应力裂纹的特征.一且裂
不
该20’钢进样的化学成分分析结果如表1所
884
纹周踊无氧化及脱碳现象来看,其裂纹是由热鹰
力和组织应力共同作用所造成的。
《冶金自动4艺)z005年增刊
3结论
从上述分析可见,此20’钢,;f,133 rtal/i X 20 mill
无缝钢管开裂不是由于材质原因引起的,而是在
使用过程中,由于使用方在加热、循环水冷却等方
[参考文献]
[1]邱一农.金相分析技术在运行锅炉检验中的应用[J].
热力动力工程,1997,(3):123—126.
[编辑:张胜]
面使用不当所引起的。
?885
...
...
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