蜡油预加氢装置能耗分析及降耗措施.docVIP

蜡油预加氢装置能耗分析及降耗措施.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
蜡油预加氢装置能耗分析及降耗措施

广州石化蜡油加氢装置能耗分析及降耗措施 占猛清 中国石化广州分公司 摘要:介绍了蜡油加氢装置的综合能耗组成,对装置能耗组成进行分析,并通过增加热联合利用率、取消燃料油改烧燃料气、高能耗机泵叶轮改造、压缩机增加无级调节系统、装置分馏系统优化操作等节能降耗措施,大幅降低装置综合能耗,从设计能耗17.23 KgEo/t降低至2012年的6.13KgEo/t,成效卓著。 关键词:蜡油加氢 节能 热联合 叶轮改造 分馏优化 无级调节 前言 随着原油成本越来越高,炼油企业的加工利润越来越低,炼油装置的节能降耗也显得尤为重要。中国石化广州分公司2.1Mt/a蜡油预加氢装置采用抚顺石化研究院(FRIPP)研发的FF-14催化剂,由洛阳石油化工工程公司2006年7月建成投产。该装置以沙特、阿曼直馏蜡油、焦化蜡油、脱沥青油的混合油为原料,设计比例依次为31.19:2971:2124:1786,经加氢脱硫、脱氮、脱氧及烯烃饱和反应,产出低硫蜡油,为下游催化裂化装置提供优质原料。装置的设计能耗为17.23 KgEo/t,与国内同类先进装置相比能耗相对偏高,极大的影响了装置的经济效益,因此采取措施降低装置综合能耗很有必要。 装置设计能耗分析 装置工艺设计节能情况 在工艺设计方面,2.1Mt/a蜡油预加氢装置采用了一系列的节能措施:1)反应部分采用热高分工艺流程,减少反应流出物冷却负荷;优化换热流程,充分回收热量,2)反应部分高压换热器采用双壳、双弓型式,强化传热效果,提高传热效率。3)为充分回收能量,在热高压分离器和热低压分离器之间设置液力透平,驱动加氢进料泵,该泵一台由液力透平和增安异步电机联合驱动,一台由增安异步电机单独驱动。在循环氢脱硫塔塔底富液管线设置液力透平,用于驱动循环氢脱硫塔贫溶剂泵,该泵一台由液力透平和增安异步电机联合驱动,一台由增安异步电机单独驱动。4)原料油采用上游装置直接进料(热进料),以提高全厂热能利用率。[1] 装置设计能耗分析 表1 装置设计能耗数据 序号 项目 单位 数量 能耗(kgEo/t) 占比(%) 1 电 KW 5475 6.19 35.92 2 循环水 t/h 491.6 0.20 1.14 3 除氧水 t/h 19 0.70 4.06 4 3.5MPa蒸汽 t/h 24 8.45 49.02 5 1.0 MPa蒸汽 t/h -29.75 -9.04 -52.49 6 脱盐水 t/h 16 0.15 0.85 7 净化压缩空气 M3n/h 270 0.04 0.24 8 燃料气 Kg/h 800 2.75 15.97 9 燃料油 Kg/h 1604 5.52 32.02 10 凝结水 t/h -2.2 -0.07 -0.38 11 热进料 KW 14543 5.00 29.03 12 热出料 KW -7707 -2.65 -15.38 合计 17.23 100.00 表1是在装置的设计能耗数据。从表中可以看出,在装置设计的综合能耗方面,在电耗、中压蒸汽消耗、燃料气及燃料油消耗三项占比重较大,分别占了总体能耗的35.92%、49.02%、47.99%。装置循环氢压缩机采用的是3.5MPa蒸汽透平汽轮机,背压为1.0MPa蒸汽,1.0MPa蒸汽的产出与3.5MPa蒸汽的用量有关,同时装置自产部分1.0 MPa蒸汽,也是装置能耗的重点。 装置采取的节能降耗措施 不使用燃料油,全部烧燃料气 装置分馏炉F4002设计为燃料油及燃料气联烧加热炉,2007年1月根据生产平衡,加氢装置停用燃料油系统,不烧燃料油,全部烧燃料气。改用燃料气后,装置燃料消耗见表2。 表2 装置停用燃料油后燃料消耗对比表 项目 停燃料油前 停燃料油后 燃料油用量(KgEo/t) 1.84 0 燃料气用量(KgEo/t) 5 6.58 合计 6.34 5.58 从表2可以看出,燃料油停用,全部烧燃料气后,燃料消耗降低0.76 KgEo/t。 增加装置热出料流程,提高热联合利用 设计时考虑了原料油采用上游装置直接进料的方式进行供料,以提高热能利用率,没有考虑装置热出料直供下游装置。因此装置考虑在精制蜡油进空冷器前新增一条管线直送下游催化裂化装置,正常生产时可大部分热精制蜡油直送催化裂化装置,少部分蜡油进空冷器冷却后进罐区。该项目在2007年8月完成投用,投用后直送催化裂化装置蜡油量平均达到180t/h,出装置温度由原来的85℃升高至180℃,精制蜡油空冷运行台数由投用前的4台变为1台。根据《炼油厂能量消耗计算与评价方法》实现热出料后能耗情况为: Q=c·m·(t2-t1)/2 (c:蜡油比热0.57kcal/kg) =0.57kcal/kg·℃*180t/h *1000kg/t*(180℃-9

文档评论(0)

sunhao111 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档