高负荷率下的延迟焦化生产问题及优化.docVIP

高负荷率下的延迟焦化生产问题及优化.doc

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高负荷率下的延迟焦化生产问题及优化.doc

高负荷率下的延迟焦化生产问题及优化   摘 要:作为重油加工的重要装置之一,延迟焦化装置提高装置负荷率,对于降低装置单耗,提高装置运行效益,具有着积极的意义。但是,在装置的生产运行过程中,随着装置处理量的提高,越来越多的暴露出来了一些生产问题,如处理量过高,生产中的油气线速增加,焦粉携带量增加,给装置长周期运行带来困难等。本文以胜利石化总厂延迟焦化装置为例,通过装置运行现状进行调查,生产操作、设备运行过程中的基本数据、原始记录等所进行的调查、收集、整理和分析,结合运行状况、平稳生产操作的各个方面,对装置高负荷率下的生产问题进行了分析提出了优化改进方法。   关键词:延迟焦化 高负荷 问题 改进   一、高负荷率下的生产问题分析   1、循环比的降低对产品收率的影响   据有关资料统计数据,当循环比从0.35降到0时,对产品收率分布有明显的变化;轻油收率下降幅度较小,下降0.75%;液体产品的收率上升幅度较大,增加2.72%,其中轻重蜡油收率有明显的增加;焦炭产率减少2.18%。   2、处理量的提高对加热炉长周期平稳运行的影响   随着装置处理量的提高,加热炉负荷增大,炉膛温度温度提高,炉管表面热强度增加。在焦化加热炉中沥青质容易从原料中析出,附着在加热炉辐射段炉管内壁上,并进一步造成加热炉辐射炉管结焦。   3、焦粉携带量增加   由于油气线速增加,焦粉携带量提高,一方面焦粉的种子效应,造成焦化炉及分馏塔塔底严重结焦,影响装置长周期运行;另一方面焦粉携带量增加后,影响分馏塔分馏段的正常操作,同时焦化汽柴油携带焦粉,给后续加工处理带来很大困难。焦粉携带已是许多企业限制装置处理量、确保装置长周期运行的瓶颈重要因素,给安全生产带来一定的隐患。   焦化分馏塔塔底积焦后,塔底储液能力降低,一方面不利于装置长周期运行,导致大油气线结焦、辐射泵入口过滤器时常堵塞、循环泵经常不上量、洗涤段焦粉堵塞沉积、加热炉结焦严重是焦粉携带带来的主要危害。另一方面,焦炭塔焦粉携带严重、焦化分馏塔底温度过高、介质在分馏塔底停留时间太长,都会导致分馏塔塔底积焦。   4、吸收稳定系统负荷过大,造成干气不干   由于受到焦炭塔预热、解吸塔操作、分馏系统操作等工艺条件的影响,焦化稳定塔底温度、塔顶温度、压力等操作易产生波动,干气C3经常超标,存在干气不干现象。   从上述分析可以看出,装置处理量提高所出现的主要问题是:加热炉辐射管结焦加剧、焦粉携带量增加、吸收稳定系统负荷过大等,需要根据具体情况进行认真优化操作,确保装置运行质量的提高和长周期运行。   二、优化运行分析与措施   1、以合理控制加热炉出口温度,控制好反应油气线速。   该装置加热炉辐射室出口温度设计为495±5℃,出口温度越高,加热炉需提供给物料的热量越大,辐射炉管表面热强度也就越大,炉管超温使用及炉管内结焦倾向也就越大,我们对加热炉辐射室出口温度在实际生产过程中定为进行动态管理,在焦炭塔不同的生焦阶段加热炉出口温度采用变温操作,2013年2月起,加热炉出口温度控制在493±1℃;经过跟踪观察发现,加热炉西辐射入炉压力上升较快,在其他操作条件不变的情况下,压力由1.43MPa上升到1.54 Mpa。经过多方面判断分析,怀疑加热炉管出现结焦现象,炉西出口管壁热电偶套管也存在结焦现象,温度指示偏低,经过红外线测温仪进行管壁外壁测量,管壁温度明显偏高;我们及时将加热炉出口温度调低至490~492℃,还根据生焦周期采用变温操作,既保证装置产品的收率,装置整体经济性不会下降,又能使加热炉辐射炉管的结焦倾向降低,从而延长了装置的生产周期。   2、以适当的辐射炉管注水量,控制好反应油气线速。   焦化加热炉注水量的大小与原料性质、循环比和处理量等有关。操作时根据加工负荷变化的情况,及时调整加热炉注水量。为避免因较大蒸汽量进入焦炭塔,引起塔内气相过多而到之油气现速增大。   我们根据处理量等条件,通过查阅相关资料,对加热炉注水量进行了跟踪观察分析,努力根据生产条件选择出比较合适的注水量,既满足了炉管内的介质流速要求,使炉管安全程度及管内结焦得以控制,又有效控制在焦炭塔气体线速,尽可能减少焦粉携带。   3、通过优化装置操作参数,使用焦炭塔测量软件等工具,有效控制油气线速,减少焦炭塔焦粉的携带。   控制好切换老塔的小吹汽量;焦炭塔油老塔切换到新塔后,老塔需要进行冷焦处理,由于焦炭塔上部有一定高度软焦层和泡沫层,要求此时开阀给汽要缓慢,且不大于3t/h,以免将部分泡沫带入油气大管线。   平稳控制焦炭塔顶压力,焦炭塔塔顶压力波动,造成塔顶油气负荷不稳定,是产生焦粉携带的主要因素。焦炭塔顶操作压力降低,使塔顶的气体体积增大,线速增加,容易携带焦粉,造成管线结焦

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