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日产ZA系列喷气织机性能特点及几项改进.pdf

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日产ZA系列喷气织机性能特点及几项改进 江苏省盐城纺织工业学校 苏宏林 摘要:本文介绍了日产zA系列喷气织机的性能特点,探讨了其工艺适应性,总结了几项改 进措施。 关键词:喷气织机;性能。工艺。改进 日产ZA系列喷气织机是我国许多纺织厂家引进无梭织机的主导机型,该系列设备性能较好, 织造质量上乘,织造效率高,但在生产实践中也发现了一些诸如设备部件易损、某些疵点反复出现 的问题。对此,本文一方面介绍该系列设备的性能特点,探讨该系列设备的工艺适应性,为相关企 业技术改造选型提供参考·另一方面总结该系列设备在安装使用中的技术改进措施,希望对相应企 业技改的顺利进行和质量的进一步提高有所帮助。 1产品适应性 7一118根/cm的各类棉织物(细平布、府绸类、高密织物)、粘胶、小提花、色织、毛织物、弹力织 物及各类长丝类织物。但从实践看,ZA喷气织机的总紧度宜在94%以下,难度系数在40以下。 2工艺探讨 喷气织机工艺要求与有梭织机有不同之处。对不同的组织有不同的工艺要求。下面就常见的几 类组织结构进行探讨。 2.1平纹织物:在喷气织机上经常织造高密防羽布和府绸织物。其防羽布要求布面平整光洁, 耐磨性好,而府绸要求布面呈现的菱形颗粒清晰丰满,手感滑爽。根据以上布面要求,在织造工艺 上,侧重于小开口,大张力、早开口、早引纬。在压力方面,主要是稳定主压,在不影响纬缩的情 况下主压适当小一些,为保证纬纱到达角度在235。左右,调整辅喷气压,经位置线调整对布面风 格及经纬向断头影响起关键作用,平纹织物可适当抬高后梁,形成不等张力梭口,一般为100mm, 边撑厚度在4mm,开口时间掌握在290。。 2.2斜纹织物:要求布面纹路清晰。布面平整光洁,并要求斜纹线条达到“直、深、匀”的 效果。 针对斜纹织物的特点。工艺上主要侧重于布面风格上。首先,由于斜纹织物一般经密较大,在 打纬过程中一部分经纱不变更位置和屈曲,因此这部分经纱张力就较小,将后梁高度适当降低,形 成等张力梭口,一般后梁高度在70—80mmt其次。对开口量作相应调整,一般较平纹织物大2—3mm, 边纱开口量在不增加断头前提下,可加大至3—4mm,这样便于引纬和减少纬缩等织疵,第三,将 送经量调为2mm左右。 110 2.3氨纶弹力织物:织造纬向弹力织物,由于氨纶弹力纱的氨纶丝的质量高低不一,主要有 莱卡丝和依莱丝。加之氨纶弹力丝配置不同,以及织物经纬密比例的差异,对氨纶织物的整体弹性 12092等弹力品种来说,纬缩、百脚等是其主要疵点。主要应采取三个措施。一是针对包覆纱易被 吹断,特别是停车后第一纬更易发生的情况。在每次开车前,由挡车工多释放一圈纬纱,绕往边撑 盒盖上。减少停车后缺纬引起的百脚。二是对氨纶织物在废边纱侧易产生纬缩的情况,将废边纱张 力适当加大,废边纱长度由正常品种的5cm增加到8cm以上。三是对易出现的F12空关车现象,将 H12间距由原来的lOOmm增加到130mm以上。 3使用中的几项改进建议 3.1设备安装时,清除共振,解决气织云织织疵的措施。喷气织机安装投产前,需铺设地下气 管路。可采用明管道地沟,上面用铸铁板铺盖,下面安装气管路。此结构最大优点是易于维修和检 查漏气点,存在的不足之处是地基牢度不够,传振、共振现象明显。特别长期连续生产以后,部分 车台上这种共振现象尤为突出,在布面上造成云织疵点(此织疵在成品工序无法修复)。为了解决这 个问题,可采取在织机机脚下垫3mm的绒布或4mm橡皮,再将织机工艺参数如车速等作适当调整, 使其与相邻机台振动频率不同步,减轻了机台之间传振和共振。实践证明该措施行之有效,杜绝了 传振和共振现象,大大减少了云织织疵,稳定提高了下机质量。 3.2改造190减震器上阻尼轴 改造后减少两侧铁片的损坏使轴片在阻尼中灵活自由,并且减少了每月几十片方铁的消耗,同 时节约了换铁片时关车时间和重复劳动,提高了车台的运行效率和运行状态。 3.3改造190停经条铜压块 190停经条铜压块经长期使用后。凹槽磨灭过大,经常引起断经不关车或无故停,换新又增加 了机物料的消耗。具体改进方法是,将停经条拆卸掉,经焊接与金加工,达到改IEI女I新的效果。改 造后,使断经灵敏度提高,减少了停经条的磨灭,减少了疵布的产生。 3.4280双织轴中支撑定位钩的改造 280双织轴中

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