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水煤气变压吸附装置运行中存在的问题及改造措施

第44卷 第2期 煤 化 工 V01.44 No.2 2016年 4月 CoalChemicalIndustry Apr.2016 水煤气变压吸附装置运行中存在的问题及改造措施 王小伟llz,项春莉z,解 亮z,赵永儒。 (1.兰州理工大学,甘肃 兰州 730050;2甘肃银光聚银化工有限公司,甘肃 白银 730900) 摘 要 介绍了甘肃银光聚银化工公司水煤气变压吸附装置提纯 CO、H的工艺流程,分析了装置运行时存 在的脱碳单元入 口气体 中总硫含量高、吸附剂寿命下降、装置c0、H全程收率达不到设计要求的问题,在现有装 置基础上,通过采取在中温水解后增加高压湿法脱硫塔 、修改操作时序 、优化调整脱碳单元和提氢单元中的吸附 剂等改造措施 ,达到了提高CO、H。全程收率的效果。 关键词 水煤气 ,变压吸附,湿法脱硫,脱碳 ,cO提纯,H提纯 文章编号:1005—9598(2016)一02—0037—03 中图分类号:TQ542.4 文献标识码:B 甘肃银光聚银化工有限公司气体制造厂现有 1 在常压湿法脱硫塔 中脱除 HS。脱除Hs的水煤气经 套水煤气变压吸附提纯 c0、H装置 ,装置水煤气处理 压缩机提压后 ,送入中温水解单元。在中温水解床中, 能力 19000m3/h,CO全程收率能达到 73%左右,但 H。 将水煤气中的COS转化成Hs后,进入脱碳单元 。在 全程收率只有 75%,达不到85%的设计要求。并且 自 脱碳单元 ,通过 PSA吸附床,将气体中体积分数 5%的 2012年开始 ,原料焦炭 由之前的二级焦改为三级焦 , cO脱除到 0.5%以下,在精脱硫床 中,脱除HS、COS 水煤气中H’S、COS含量上升,虽然经过湿法脱硫 、中 后 ,进入到c0提纯单元 ,经 PSA吸附床,分离提纯出 温水解等工序 ,可脱除大部分的HS、COS,但中温水解 C0产品气,剩余的富H气体进入变换单元。在变换单 后 ,COS转化为 Hs,进入 PSA脱碳单元 ,造成脱碳单 元 ,经变换炉,将富 H中约 10%的 C0变换成H后,进 元吸附尾气中的硫穿透较多,导致脱碳单元吸附剂寿 入提氢单元 PSA吸附床 ,分离提纯出H产品气。水煤 命下降及后续精脱硫剂的消耗增大。因此 ,为提高装 气变压吸附装置总流程示于图 1。 置的气体全程收率,降低进人脱碳单元的硫含量 ,对 1.2 装置脱硫过程 气体净化装置进行了改造。 水煤气先进入湿法脱硫单元 ,在常压湿法脱硫塔 中,脱除H。s,将 Hs体积分数由之前的2000×10 左 1 改造前工艺流程 右降至 100×10—6以下 ,然后经压缩机提压,送入中温 水解单元。在中温水解床 中,将水煤气中体积分数约 1.1 装置总流程 200×10 的COS水解转换成Hs,含有总硫体积分数 水煤气从气柜出来,经电除尘塔除去焦油、灰尘, 300×10 的气体进入脱碳单元,脱除c0以及大部分 图1 水煤气变压吸附装置总流程示意图 收稿 日期 :2015一儿一2O 作者简介:王小伟 (1983一 ),男,甘肃白银,工程师 ,学士 ,2006年本科毕业于新疆大学,现从事水煤气生产及分离提纯技 术工作 ,E-mail:ghost1530I@qq.tom。 38 煤 化 工 2016年第 2期 的Hs、COS,脱碳单元出口设置精脱硫床,对硫进行拦 2.3 提氢单元吸附剂寿命下降、收率低 截 ,使进入 c0提纯单元气体

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