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转炉复吹工艺优化研究

第 44卷第 1期 现 代 冶 金 Vo1.44 No.1 2016年 2月 M odernM etallurgy Feb.2016 转炉复吹工艺优化研究 卢纯刚 (江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司,江苏 淮安 223002) 摘要:介绍了转炉复吹的生产工艺技术特点及优化方案,对钢水脱磷、脱硫等有害物去除的效果,以及对钢水终点 成分和温度控制 的影响 。 关键词 :转炉复吹 ;脱磷 ;终点成分和温度 中图分类号:TF724 装料顺序,防止透气砖堵塞 。吹氧点火成功后加入 引 言 造渣材料石灰等,提高初期渣碱度 ,加强前期脱磷 。 (2)在冶炼前 、中期压低氧枪枪位 ,快速化渣 、成 转炉炼钢顶底复合吹炼工艺是吸取了顶吹与底 渣,加快前期脱磷速度。 吹氧气转炉炼钢法 的各 自优势而发展起来 的,克服 (3)采用分钢种底吹供气模式 ,增加后搅拌 。根 了氧气顶吹转炉和氧气底吹转炉工艺上的缺点,其 据不同碳含量和不同冶炼时间而设计的底吹供气强 设备相对简单,易于 自动控制,冶金效果和经济效果 度,如表 1所示,以3种典型钢种所设计的转炉顶底 明显 ,因此在各钢铁企业得到了广泛的应用 。 复吹工艺操作模式,如图1所示 。 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简 表 1 不同钢种的底吹供气强度 称 “淮钢”)的两 台100t转炉均采用顶底复吹工艺 , 底吹供气强度 /(m ·rain ·t ) 顶吹O。,底部吹入惰性气体Ar/N。。最初吹氩是压 钢种叫 前篓期中篓期末期补…吹…期…后搅…拌’ 力和流量 固定的模式 ,手动操作 (往往在底吹投用时 间不长就被堵塞 ,成为单一的顶吹模式),对转炉不 同吹炼时期适应性不太好 ,炉 内沸腾现象经常发生 , 不安全 ,也影响生产节奏 ,转炉冶炼周期长达 41~ 43min。另外 ,Ar浪费多,生产成本增加。 注 :后搅拌时间约为 1rain。 2012年 7月份 ,淮钢对两台转炉底吹系统进行 改造 ,新换 Ar/N:供气 、控制 、切换系统 ,与转炉氧 2 转炉复吹工艺优化后的冶金效果 枪控制系统相连 ,在转炉吹炼前期 、中期 、后期及时 调整Ar流量。转炉出钢或生产对氮含量要求不高 2.1 终点碳氧积 的钢种,自动切换成底吹N 模式,降低生产成本 。 底吹系统改造后 ,淮钢摸索出顶底复吹最佳工艺参 图2为炉龄在 4000炉时复吹工艺优化前后 , 数 ,对复吹工艺进行优化 ,现在转炉主要生产优特 1620℃时熔池碳氧离子积的关系。由图可见 ,复吹 钢 ,冶炼周期 35~37min,生产线节奏非常稳定 ,尤 工艺优化后终点钢水碳氧积低于优化前 ,这样可 以 其是转炉出钢终点温度、成分控制较好 ,也没有炉内 减少低碳钢冶炼时钢水的过氧化问题 。 沸腾现象,增加经济效益、优化操作工艺。 根据经验 ,在 1640℃下,钢水终点碳氧积的理 想值为 0.0021,目前淮钢优化复吹工艺后,终点碳 1 复吹工艺技术要点 氧积 已

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