对机构的局部改造 实现目标功能.pdf

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2017年 3月 教 育教 学论坛 Har.20l7 第 12期 EDUCATION TEACHING FORUM NO.12 【专题研讨】 对机构的局部改造 实现 目标功能 冯健明l’ (1.上海工程技术大学高职学院;2.上海市高级技工学校,上海 200437) 摘要:在科技不断进步的今天,机械设备正向着标准化、模块化、运动件的电气化、柔性化的方向发展。并 在标准化流程的共同促性下,使得机械的设计及维护难度大幅降低,同时也进一步导致了对相关人员的技术 要求降低。此外由于 “质量是设计出来的”这一真理亘古未变,再加之 “人非圣贤孰能无过”以及成本精简的设 计理念的共同作用,导致设计再优秀的机械设备或多或少都会有部分无法满足其 目标功能的情况。对于此种 现象,需要使用机械原理并结合TRIZ等工具并在满足成本精简的前提下对 目标机构进行局部改造,以实现其 所缺失的功能。这也是一名新时代优秀钳工的必备技能。 关键词:过滤;磁性;顶针 ;夹紧;压力 中图分类号 :G642.0 文献标志码 :A 文章编号:1674—9324(2017)a2—0049—02 一 、 适用于铁制工件的清洗机 自清洁过滤系统的 改造端盖 ,嵌入可通断磁铁 ,重制压缩顶杆及活 局部优化和改造 塞,由铁制部件改用铝制部件 ,改制端盖与筒体连接 以下为清洗机的工作流程 :(1)通过过滤器进出 铰链以满足新端盖的使用。 口两端的压力检测判定过滤器是否堵塞 ;(2)关闭过 二、加工细长偏心轴的尾座结构的改造 滤器工作状态时的进出口管路上的阀;(3)打开管路 本项 目所加工的细长偏心异形轴由于结构特殊 上的图中标识 “反响冲洗”的阀并打开图中标识 “滑 无法使用中心架或跟刀架进行辅助定位,因此在磨削 块”的阀使得铁屑进入压缩空间;(4)关闭步骤3中打 加工中对两顶一夹的定位要求较高。然而在实际批量 开的连接过滤器的相关阀,并开启压缩活塞压缩铁屑 生产的过程中发现 ,在磨削两端轴承颈后 ,经测量发 (脱水);(5)恢复步骤1的状态 ;(6)循环步骤1—5直至 现两轴承颈磨削圆柱的轴线都发生偏移,且几乎每个 图中 “压缩活塞”压缩时 “压缩空间”下方3个传感器中 偏移的方向与偏移量都相似。在排除其他因素后,得 中间一个在感应状态,达成铁屑积满的条件并打开图 出由于偏心异形轴 由于在顶夹过程中由于轴 向受力 中标识 “压缩空间关闭”的气缸,将铁屑排出。 过大而发生弯曲。而由于异形轴的结构,导致径向承 不过在实际运行过程中,由于反冲水压较大 ,铁 载能力不同,从而形成定向弯曲的效果。再加上轴承 屑颗粒较小,因此在反冲过程中原有在 “压缩空间”中 颈的宽度较短、磨削的粗糙度影响及检测误差等因素 积累的铁屑随水流冲出 “压缩空间”重新进入清洗系 导致轴承颈的轴线对两中心孔的轴线发生偏移的结 统,造成系统失效。 论。实际是轴承颈的轴线发生偏转 ,相对于两中心孔 对此,根据流程,可选择改进方案如下 :(1)取消 的轴线形成一个非零的夹角。 铁屑压缩的过程 ,在每一次反冲进行后,将铁屑排除。 因此为了避免这一现象,需要调整两顶针的夹紧 其优点是铁屑排出可靠,改动较少缺点是排出的铁屑 力。为了满足夹紧力可调的目的,分析原机械及流体 无法脱水。(2)降低反冲压力。其优点同方案一,其缺 (液压)图

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