6月份降本增效.docxVIP

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6月份降本增效

降本增效案例一:主题: 选矿车间2060振动筛焊制分料板现状分析: 2060振动筛是破碎段最后的筛分设备,其筛分效率直接影响破碎段产量,因为分料板位置不合理,导致矿料一边大一边小,一边是细料另一半是料块,分料不均直接导致筛分效率低。降本措施: 割一块长800mm宽450mm厚8mm的铁板,割一块长800mm宽200mm厚8mm的铁板,将其立焊在之前铁板的一头。这样分料板将焊制好了,将焊制好的分料板焊制在3号皮带首轮的溜槽中,根据矿料抛下位置将角度调整为30°左右。效益计算:改善后每天平均比改善前多供矿139.4吨139.4吨×平均每吨原矿效益费用0.4元×30天×12月=20073.6。改善后的净效益为20073.6元-投入333元=19740.6元。降本增效案例二:主题:选矿车间天车滑线悬挂方式的改变现状分析:二选厂单梁天车主电源线采用吊在钢绞线上,穿入焊好的铁圆环,把电缆线绑在圆环上,由于铁环与钢绞线摩擦严重,造成钢绞线磨断,同时把电缆绑在圆环上,在拖拽过程中往返运动,经常出现绝缘损坏,与铁环短路,打断电缆现象,每年每台天车都要更换电缆2次以上,每次电缆长度为25米,每台天车每年因此造成25米/次×2次×15元/米=750元的损失,二选厂共有单梁天车5台,每年净损失750元/台×5台=3750元,同时由于短路造成漏电现象存在严重的不安全隐患。降本措施:取消原有铁圆环,采用电瓷的绝缘台,由于瓷台中间有空,正好从钢绞线上穿过,同时瓷台呈现中间凹形,可以把电缆放在凹陷处,用绝缘绑扎带绑好后,避免了绝缘的损坏短路事故的发生,同时瓷台光滑与钢绞线摩擦系数小,易于滑动,防止了电缆的刮伤等现象的发生。效益计算:损失费用3750元-改造投入费用480元=3270元/年降本增效案例三主题:降低阀组投入费用一、现状描述:空压机频繁运转,使用时间长,易产生积碳,阀组受热,阀组片磨损过快,弹簧变形,折断,无法继续使用,更换频繁费用高。二、改善对策:1、以前更换下来的废旧阀组进行检查,将可以继续使用的部件进行拆除。2、将好的部件进行互配。3、对容易折断的弹簧,进行更换新弹簧。4、重新组装,检查,继续使用。效益计算:经过自行修复后,没有投入新整套阀组,节约了阀组投入费用约5000元。改善前后对比照片

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