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镀锡液分析故障排除一例

2013年7月 电镀与环保 ·51· 第33卷第4期(总第192期) 3.7漏镀 表7为造成漏镀的原因及相应的措施。 4结语 表7造成漏镀的原因及相应的措施 高速连续电镀工艺不仅在技术上先进可靠,而 原因 措施 且可以实现零排放和全封闭生产。电镀生产过程中 会发生各种各样的故障,要求电镀技术人员熟练掌 前处理不良 加强前处理 握电镀技能,对于生产中出现的不良现象要加以分 电流密度过低 提高电流密度 析总结,并在之后的生产过程中加以预防。同时也 缺少锡一铅开缸剂 补加至标准范围 要求国内同行之间加强技术交流,以促进我国电子 阳极导电不良 检查并调整至导电良好 产品高速连续电镀技术水平的提高。 搅拌过于剧烈或者循环较快 减小搅拌或循环力度 收稿日期:2012—03—25 焊接接头时过多的助焊剂无 提高接头焊接质量并清 法除去 洁导向轮表面 镀锡液分析故障排除一例 侯喜林 (河北天圣机械工业有限公司,河北石家庄050500) 153 中图分类号:TQ 文献标识码:B 文章编号:1000—4742(2013)04—0051-01 标准溶液无关。 O前言 (4)分析过程及计算有误。我公司分析Sn仆 我公司镀锡为碱性镀锡,控制主要成分的质量 的方法为:取样2mL于300mL三角瓶中,依次加 16~18 4~5 浓度为:Sn4+14~16 入(1+1)HClmL,水50mL,0.05mol/L g/L,NaOH g/L。多 年来,分析结果与实际调整基本吻合。但是在一次 EDTA10mL,加热至沸腾后冷却,再加入六次甲基 取样分析时出现如下分析数据:Sn4+27.6g/L, 四胺20mL及二甲酚橙指示剂6滴;以0.05mol/L Na0H16.8 g/L。其中Sn4+的分析结果远高于工Zn标准溶液滴定至黄变橙,不计数字,加入NH。F 艺要求,与调整人员的实际控制也不符。 3~4g,摇动使其全部溶解,再用Zn标准溶液滴定 至红色为终点。计算公式如下: 1原因分析及对策 幻+/(g.L-1)一V×c×0.1187×半一 (1)取样时溶液的温度低、溶液不均匀。将溶 厶 液加热至80℃,搅拌均匀后,按标准取样方法重新 V×C×59.35 (1) 取样。分析结果如下:Sn4+28.2 17.1 式中:V为消耗的Zn标准溶液的体积,mL;C为Zn g/L,NaOH

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