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糖厂锅炉爆管原因研究及对策
糖厂锅炉爆管原因研究及对策摘要:某糖厂锅炉连续两次水冷壁管爆管,通过对爆管前的运行记录检查、爆管后锅炉内部、爆破口的形貌、爆破管的管径变化、爆破口的组织和性能变化及管内壁结垢等检验分析,属短期过热爆管,其原因是“跑糖”。
关键词:锅炉水冷壁爆管原因分析跑糖
0前言
甘蔗糖厂使用的是热、电联产锅炉,过热蒸汽主要用于汽轮发电机组发电,背压汽供制糖用。锅炉给水主要是蒸发、煮糖的汽凝水。某糖厂一台WGC35/39-24型锅炉发生二次爆管事故,距一次爆管投入运行仅2个小时。二次爆管后,厂方来电要求对爆管锅炉进行检验,查明爆管原因,以防后患。
1事故经过
第一次爆管发生于2012年1月17日23:35时。爆裂的水冷壁管位于后水冷壁由左向右第3根,爆破口距炉底标高7500mm。爆管后动力车间组织了抢修组,对爆裂的管子进行了封堵。并于次日17:30时点火升压,投入运行仅2个小时就听到炉膛内发生巨大爆炸响声,炉膛负压瞬间变正压,大量蒸汽从炉膛内冲出,遂判断为锅炉水冷壁严重爆管,并进行了紧急停炉处理。
2检验及结果
爆管前锅炉运行情况:对第一次爆管前的运行记录检查时,除发现回收蒸发、煮糖汽凝水含糖份高达1/1000,检测时间为17日21:00时,微糖份监测每小时进行一次,其余未见异常。蒸发系统运行记录也反映出该岗位在20:00~21:00时转停1#蒸发罐三次,前两次都是阀门有问题未能转停。因此,蒸发存在长时间的“跑糖现象”,锅炉爆管前已有大量的蔗汁进入锅炉。
爆管后锅炉损坏情况:二次爆裂的水冷壁管虽只有两根,但前后两次爆管对锅炉水冷壁造成了非常严重的损坏,二次爆裂的水冷壁管位于后侧由左向右第6根和第7根,爆破口位于炉底标高仍是7500mm,其余后水冷壁管也有不同程度的胀粗现象并已鼓包突出。其它水冷壁管均有不同程度的变形,主要表现在炉管突出、弯曲并脱离原有固定点。
炉内检查情况:四个水冷壁下集箱均堆积垢渣和粘稠状固形物,后集箱尤为严重,从上下锅筒内查看管内壁,结水垢厚达0.4mm,局部还附着粘稠状固形物,粘稠状固形物为褐色,水垢与蒸发罐内的垢相同,主要为碳酸盐垢,且颜色更深,呈灰褐色。
爆破口的形貌:爆破口张口不是很大,呈现不规则矩形,长边沿水冷壁管轴线方向破口边缘比较锐利,减薄较多,由厚度测试知道最薄处仅为0.6mm左右。破口断裂面较为光滑,呈撕裂状,破口处表面附近有明显的脱层现象,仔细观察有细微的金属纹路平行于爆破口的轴向。从爆破口的形貌分析,该爆破口具有短时急剧过热爆管的破口特征。
爆破管的管径变化情况:水冷壁管过热爆破之前,首先是蠕变胀粗,水冷壁管的爆破正是管径胀粗超过了极限的结果。由于水冷壁管向火面管壁温度高,因而蠕变速度较大,该处金属强度也由于温度过高而降低,背火面管壁温度较低,因而,蠕变速度也较小,而该处的金属强度也由于温度低而较高。在水冷壁管管径胀粗的同时管壁也逐步变薄。随着管径胀粗及管壁减薄的程度不同,应力分布也同时发生了变化,并最终常常在向火面处发生爆破。测量可知爆破管段的相对胀粗值在18.6%左右。
破口的组织和性能变化分析:爆破口边缘沿壁厚方向的金相组织为铁素体+珠光体+碳化物颗粒+粒状贝氏体,铁素体沿变形方向被拉长,碳化物明显增加,从破口组织看出,该管子爆破超温温度未超过20#锅炉钢的Ac1(约735℃)但接近Ac1点,因此在爆破时未形成奥氏体组织,而铁素体产生变形,当管子爆破后,水冷壁管内温度约360℃左右的汽水混合物从管内高速冲出,迅速冷却破口,使爆破边缘组织内部碳原子重新分布,在奥氏体贫碳区开始形成大体平行的铁素体板条,碳几乎都富集到奥氏体中,铁素体板条进一步长大,并侧向靠拢,最终将高碳奥氏体包围起来形成孤立小岛。板条铁素体非常细小,难以辨认,只见到组合成的块状铁素体,从而得到粒状贝氏体。综上所述,结合形貌特征,该处爆管应属于短时急剧过热爆管。
管内侧结垢情况:对爆裂及鼓包炉管进行抽样检查,发现鼓包炉管内侧均附有粘稠状固形物,且结垢比较严重,通过对垢层进行分析,垢层主要由CaCO3和CaAl2Si2O8组成。粘稠状固形物是蔗糖受高温焦化所形成。从而得出粘稠状固形物和水垢都是糖汁进入锅炉的产物。
3事故原因分析
通过以上检验,结合该台锅炉近几年来的运行情况,综合分析发生爆管事故有以下几个方面的原因:
局部过热形成高温断口是炉管爆裂事故的直接原因。由于炉内粘稠状固形物和垢层的存在,使得炉管金属温度达到700℃以上,而作为水冷壁管的20#锅炉管,其允许使用温度≤480℃,炉管在金属壁温达到700℃以上时,其金属强度急剧下降,炉管在受压状态下,断面的环向应力是轴向应力的2倍,应力的作用导致炉管沿轴向开裂而发生爆管。
炉内的粘
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