秦家屯油田2011年检泵作业研究.docVIP

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秦家屯油田2011年检泵作业研究

秦家屯油田2011年检泵作业研究摘 要:秦家屯油田位于松辽盆地南部,梨树断陷东部斜坡区。秦家屯油田作为老区块,面临着油井作业频次高,结蜡、结垢问题突出,地层能力不足、部分井需改变间抽时间等诸多问题。2011年秦家屯油田共计作业70次,洗井182次。因此如何才能减少检泵次数,延长检泵周期,提高作业施工质量,是提高油井产量降低采油成本,实现老油田产量接替和稳产的关键之一,也是改善秦家屯油田开发效果的一项重要工作。 关键词:秦家屯油田;检泵减少作业频次 中图分类号:TE34 文献标识码:A1 概述 1.1 秦家屯油田概况 秦家屯油田目前投入开发单元6个,探明石油地质储量1313万吨,动用石油地质储量608.48万吨,技术可采储量79.04万吨,标定采收率12.99%。截止2011年12月,总井数124口,油井数83口,水井数41口;油井开井数78口,日产液449.6m3,日产油113.2t,含水率74.84%;采油速度0.68%,采出程度5.78%,剩余可采储量采油速度9.27%;水井开井数36口,日注水718.1m3,平均单井日注水24.8m3,月注采比1.57,累计注采比1.32。自然递减7.01%,综合递减7.04%。SN106断块地质储量172.9万吨,采出程度11.31%,综合含水75.18%,SN78断块地质储量108.5万吨,采出程度4.98%,综合含水88.2% 2 秦家屯油田检泵原因分析及减少检泵作业次数的建议 抽油泵采油一直是油田整个开发过程中采用的主要方法。随着油田开发的不断深入,地质条件日趋复杂,抽油井的各项维护工作日益增多。其中,由于抽油杆、管偏磨、断脱,油管漏液、泵卡、作业返工、方案不合理造成的检泵作业量所占的比例最大,仅2011年在油井的各项作业施工统计中,油井施工70口,特别是当前秦家屯油田采出程度较低,综合含水达到85%以上,处于高含水开发阶段,地下可动用资源量日益减少,原油稳产难度大,原油生产维护费用逐年上升,因此如何才能减少检泵次数,延长检泵周期,提高作业施工质量,是提高油井产量降低采油成本,实现老油田产量接替和稳产的关键之一,也是改善秦家屯油田开发效果的一项重要工作。 2.1 主要检泵作业原因分析 2.1.1 管杆断脱及原因分析 1)管、杆偏磨。由于井眼斜度过大,造成抽油杆在油管内不居中或套管弯曲,生产油管下入井筒中后出现相应的弯曲度,油杆下入后在抽油机的带动下往复运动,从而造成油管和油杆出现不同程度的偏磨;2)由于单井油、水、气性质及三相比例变化、而采油参数如泵径、冲程等未作及时调整引起管杆偏磨,从而发生断脱;3)井液腐蚀。井液中含有轻微有害气体,或由于注水原因造成对井下结构腐蚀性强,以及出蜡井在日常生产中产生结蜡现象,使得井内杆柱受力增大,造成管杆损伤导致断脱;4)作业施工原因。管杆材质不一,使用不当,管杆受力不均而引起疲劳磨损而断脱。 2.1.2 泵漏、泵卡及原因分析 泵漏的主要表现为产液量减少或不出液,泵卡的主要表现为光杆卡死。在进行循环热洗之后仍不能恢复生产时,就需要上作业。其主要原因有以下两个方面:1)蜡、垢、砂卡。当井液中含有较多的蜡、垢、砂不能被及时排出时,就容易在泵内凡尔处细小空间形成一定结构而聚集,使得反而球无法座严,如果更严重的情况则会出现活塞卡死在泵筒内。2)当杆柱结构由于井斜大而造成一定程度的偏磨之后,可能形成泵筒弯曲而产液量减少,或者直接导致活塞进不到泵筒内。 2.2 减少检泵的具体措施与方案 1)全井扶正法。采用接箍式扶正器进行长井段油杆偏磨扶正,可以解决长井段的杆管偏磨。2)加药降粘、提高井温。减轻稠油对井管杆偏磨而引起的断脱。3)提高泵挂深度、改换大直径油管法。避开套斜部位,抽油杆加装防磨器的方法,解决动液面高的斜井管杆偏磨。4)采用旋转井口法。使井下的油管在机械的作用下很缓慢的旋转,达到杆管均匀的摩擦,以延长油井的检泵周期;5)采用人工定期旋转抽油杆的方法减缓油杆的偏磨程度。6)对于有封隔器的油井,除了适当加装防磨器以外,最主要的是控制坐封载荷以防油管弯曲严重而增加磨损部位。7)加重组合法。合理使用管杆组合,在活塞上部接加重杆,减轻活塞下行时的部分油杆磨损,在油管下部加装卡瓦封隔器,防止油管断脱,是减少和预防断脱的有效措施。8)对于有腐蚀液体的井,进行下固体防腐装置(如固体防腐器、固体清蜡剂等);9)解决泵卡:对于出砂井,结蜡井最好下入防砂泵,来提高检泵周期;及时加药、洗井,解决油井结蜡严重导致的泵卡。 2.3 秦家屯油田目前作业现状分析 3 结论与建议 1)2011年秦家屯油田作业频次偏高,其主要原因为:a、井斜大,偏磨严重;b、注水引起的井下液体污染;c、对于部分结蜡井与洗井清蜡机理还不明确

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