某水电站4号机组前导径向瓦被烧原因研究及处理.docVIP

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某水电站4号机组前导径向瓦被烧原因研究及处理

某水电站4号机组前导径向瓦被烧原因研究及处理【摘 要】对某水电站4号机组试运行过程中出现的前导径向瓦被烧的原因进行分析,并提出了一系列处理方法,使该问题得以解决,目前,机组运行稳定、安全可靠。 【关键词】前导径向瓦;被烧;分析与处理 1、4号机组及其径向推力组合轴承结构简介 某水电站4号机组主要利用该水电站原4#施工支洞、从1#引水隧洞泄放4m3/s生态用水,装设一台额定容量为4000kW水轮发电机组。枢纽主要由引水压力钢管、地下厂房等建筑物组成。该水轮机为卧轴混流式,与发电机转子同轴。从发电机向水轮机看为顺时针旋转。发电机额定容量4000kW(5000kVA),额定电压10.5kV,额定电流274.9A,额定频率50Hz,额定转速1000r/min,相数3相,发电机在额定运行工况下,轴承最高温度不超过65℃(埋入式检温计法)。 水轮机装有一个径向推力组合轴承,组合轴承室内设有推力瓦和径向瓦。扇形推力瓦分布于圆形立面上,垂直轴线安装,用来承受由水力作用于转轮上引起的轴向推力;径向瓦用来承受由转动轴部分旋转产生的径向力和转动部分重量。组合轴承的冷却采用内循环自冷却方式。推力瓦和径向瓦材料采用巴氏合金,并经人工精刮与相应的受力磨擦面紧密配合。在径向、推力轴承上各装有2只温度信号计,用以分别测量推力瓦和径向瓦的工作温度。轴瓦的温度不超过65度,组合轴承的冷却水压为0.3~0.5MPa。 在发电机靠水轮机侧设有径向导轴承,另一侧设有径向推力组合轴承,轴承应为油浸自润滑巴氏合金型,自循环内冷却方式。 2、前导径向瓦被烧经过 2011年7月20日,该机组开始调速器有水调试等相关试验,在机组并网前调试过程中,推力瓦最高温度56度,前导径向瓦最高温度38.6度,后导径向瓦最高温度35.8度。在机组并网之后72小时连续试运行试验过程中,推力瓦最高温度68度,前导径向瓦最高温度37.3度,后导径向瓦最高温度33.4度。推力瓦温度偏高。在试验过程中,通过轴承润滑油观察孔观察到,前导径向轴承位置油循环效果很差。 在4#机组72小时连续试运行结束后,开始对机组进行拆除,发现径向瓦已经烧损,大轴表面也有磨损现象。随后对机组安装质量进行了全面复检,主要对主轴水平度、转轮迷宫间隙,前导径向瓦顶部间隙、定子和转子装配的前后端的铁心差等装配尺寸进行了复测,复测结果合格。但在检查中发现油罩油分配管管口被厂家人为封堵变小,不符合设计要求。 根据检查结果,对前导轴承油冷却器杂质进行清理,利用细砂纸对受到磨损的轴颈进行打磨,将油罩油分配管管口大小恢复到设计值,更换前导径向瓦,重新回装机组并进行机组启动试验,发现前导径向瓦温度快速升高,立即停机检查,前导径向瓦已再次被烧损,因停机及时,前导径向瓦烧损程度较轻。 3、前导径向瓦被烧的原因分析 分析前导径向瓦被烧的原因: (1)第一次烧瓦的原因可能主要是油罩油分配管管口被封堵变小,流入前导径向瓦的油量减少,机组运行时前导径向瓦油循环效果较差,引起瓦温升高。 (2)在机组过速试验时,前导径向瓦被轻微拉伤,使油质存在杂质,导致推力瓦温在72h连续试运行时变高。 (3)第一次烧瓦后,轴颈表面受到磨损,表面光洁度较差,虽然经过处理,但光洁度未达到设计要求,导致在第二次安装后再次烧瓦。 (4)经检查分析,前导径向轴承润滑油设计要求使用32号汽轮机油,而设备采购合同要求采用GB11120-89《L-TSA汽轮机油》中46号汽轮机油,与设备采购合同要求不相符。由于32号汽轮机油比46号汽轮机油的粘稠度低,建立压力油膜效果不好,容易引起烧瓦。两次前导瓦被烧与前导轴承使用32号汽轮机油也有一定关系。 4、处理方法 针对4号机组前导径向瓦被烧的原因进行分析,提出以下处理方法: (1)继续使用第二次被烧的前导径向瓦,按照规范要求对该瓦研刮处理; (2)拆掉前导轴承冷却器,并进行清理; (3)利用细砂纸对轴颈磨损处进行打磨处理,使其光洁度要达到设计要求; (4)拆除尾水管,复查转轮迷宫间隙是否满足设计要求; (5)前导轴承润滑油采用GB11120-89《L-TSA汽轮机油》中46号汽轮机油,由厂家提供设计通知。 (6)在推力瓦上增加泵板措施,加大油循环,加速瓦温降低。 5、处理结果 8月30日下午,按照以上处理方法对4号机组轴瓦缺陷进行了处理,并完成了机组在额定负荷下72小时连续试运行试验,机组在试运行过程中推力瓦温最高到达60度,最后稳定在56.9度。试验结果合格,机组顺利投产发电。 6、小结 针对该机组试运行过程中出现的前导径向瓦被烧的原因进行分析,并采取了一系列方法进行解决。最终,机组运行状态稳定,安全可靠。 1

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