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大采高综放工作面支架侧护板引起的歪架原因分析125
大采高综放工作面支架侧护板引起的支架歪架分析
程昆坡
兴隆庄煤矿综采一区
摘要:为满足提升产量增大采高的要求,10303工作面选用一套ZF10000/23/45D电液支架,比ZFS7200/20/40型支架重8吨,侧护板推力大了60kN,采高由原来的3.3m提高到3.6m。使用此套新型支架后10303工作面在开采初期,出现了一次歪架现象严重影响了生产,经过总结分析得出主要原因是由于支架侧护板引起的。为了今后很好的使用此套支架,现对这次侧护板导致歪架原因进行分析讨论。
关键词:电液 支架 侧护板 歪架
1.工作面地质概况
10303工作面位于兴隆庄煤矿十采区中部,东部为10302回采工作面(已回采),西部为10304设计工作面,与10300皮带下山相邻,切眼临近矿井边界保护煤柱与东滩矿相邻。工作面标高-329.2~-549.4m,埋藏深度377.8~600.8m。
本面所采煤层为下二叠系月门沟统山西组底部之3煤,以亮煤为主,煤层倾角2~18°,平均6°。但工作面推进前300m煤层仰采角度较大,平均16°。煤层结构复杂,在距顶板2.8~3.0m 发育一厚0.03m左右的炭质泥岩夹矸,距底板3.0~3.2m 发育一厚0~1.55m 左右的炭质泥岩夹矸。煤层厚度一般在6.20~9.90m,平均8.78m,普氏硬度f=2.3。
2.工作面ZF10000/23/45D支架主要技术参数
支架型式: 四柱支撑掩护式低位放顶煤支架
支撑高度: 2300~4500mm
宽 度: 1430~1600mm
中 心 距: 1500mm
工作阻力: 10000kN(P=40.6MPa)
初 撑 力: 7756kN
操纵方式: 电液控制
支护强度: 1.18~1.2MPa
底板比压: 2.6~3.6MPa
适应倾角: ≤15°
3.支架歪架过程
3.1工作面初采调试过程中歪架
10303工作面10月21日中班开始调试,因该工作面为斜切眼布置,机尾拖后机头31m。
11月3日早班接班前,工作面上头推进4.9m,下头推进40.9m,此时机尾比机头高5m,基本调平,前期调面比例为1:6至1:7左右。
11月9日夜班结束时,上头推进13.2m,下头推进50.9m,46-55#段支架向机尾歪斜最大达到6-8°。开始歪架期间采取拉架时用单体支柱辅助调顶梁的方式进行拉架,但随着支架的拉移,支架歪斜度数越来越大,到11月12日早班时51-55#支架歪斜最大达到13°,支架间挤压严重拉移非常困难,生产几乎陷入停滞。随后采取边推进边调整支架顶梁的方式,但效果不佳,支架歪斜度数继续增大,最大歪斜度数达到28°,49-60#支架最大平均歪架度数达到22°,影响生产20天。
3.2第二次歪架
1月4日工作面推进80m时,80-87#支架歪斜度数达到4-6°,随着向前推进,支架歪斜度数最大达到18°,最终造成支架无法拉移,采煤生产被迫停止,影响生产从1月9日至2月2日,前后共25天。
4.支架歪架后调架过程与采取措施
4.1调整支架顶梁
采用边推进边调整的方法,从机头向机尾调整顶梁的方式进行,但到15日调整到53#支架时,顶梁没有空隙,而且由于对顶梁的调整和支架的多次降架活动,导致顶板破碎,支架前方矸石冒落,无法调整顶梁。
4.2工作面中部添加溜槽
采用在30#架处添加0.75m短溜槽与机头多进进行调面的方法,增加工作面支架间隙,从而减小支架歪斜程度。推进过程中由于支架上方无金属网,架间漏炭严重,当调整到50#架时,顶板及架间破碎、漏矸,支架间隙较小被迫停止。
4.3调整支架底座
采用将支架与前部运输机连接鱼口摘除,同时改变支架部分带后部千斤顶连接方式(带后部千斤顶连接到支架后立柱处),从77#支架向机尾方向调整支架底座的方法将支架扶正,将机尾侧支架间隙调整到歪架区域,取得了明显的效果,歪架问题得到了解决。
5.支架歪斜原因分析
1月1日70-82#支架顶板出现破碎到冒落,到1月4日80-87#支架歪斜度数达到4-6°。具体度数见下表:
表5.1 支架歪斜度数统计表
架号 支架歪斜度数(°) 架号 支架歪斜度数(°) 80 6 84 6 81 6 85 4 82 7 86 4 83 8 87 5 歪架后期:70-115#支架调正后,支架主顶梁相对运输机向机尾偏移量最大达到1480mm,即相对运输机向机尾偏移了一组支架。具体偏移量见下表:
表5.2 支架偏移量统计表
架号 主顶梁偏移量(mm) 架号 主顶梁偏移量(mm) 70 150 100 1020 75
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