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主井单绳缠绕式提升系统升级改造

主井单绳缠绕式提升系统升级改造摘要 采煤机械化程度提高,集中运输量大幅增加,主井提升系统成为制约矿井生产的瓶颈,改造主井提升系统成为必然。根据现场空间,合理安排土建、机电施工顺序,尽可能采用并行施工,减少停产改造时间。在旧提升机前方预制新基础,安装新提升机滚筒、减速箱、电机等主体设备,这样施工,在新提升机未完成安装前,旧提升机仍然可以运行,执行提升生产任务。这种施工方案作为可靠有效的安装施工办法得到了充分论证。 关键词 主井提升系统;单绳缠绕式提升机;升级改造;生产影响 中图分类号TD823 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)88-0184-02 1 概述 主井提升系统担负矿井原煤提升任务,其提升效率直接影响矿井的产量和效益,随着矿井现代化建设不断进步,采煤机械化程度提高,集中运输量大幅增加,然而井下煤仓容量较小,时常出现因满仓而延时生产的现象,且主井提升机每日负荷运行均近22小时,已至提升极限,已成为制约矿井安全、稳定生产的主要因素。提升系统长期处于满负荷运行,接近或超过设备最大承受能力,且使用年限长,磨损明显,还有钢丝绳为双层缠绕,咬绳处磨损严重,钢丝绳购置更换费用支出较大。因此,主井提升系统改造势在必行。留庄煤矿主井提升系统改造前后现场技术参数对比情况如下。 改造前现场参数及工况: 提升机型号:2JK-2.5×1.2/20 提升机出厂日期:1989年1月 提升机安装日期:1989年10月 最大静张力[Fjm]=90kN 最大静张力差[Fjc]=55kN 减速箱型号:XL-30/20 变速比i=1:20 电动机型号:JR157-8 额定电压:Ue=6kV 额定功率:Pe=320kW 额定转速:740r/min 电控系统:TKD-D2-328PCG矿井提升电控系统 电控安装日期:2002年6月 改造后现场参数及工况: 提升机型号:2JK-3×1.5/20E 提升机出厂日期:2011年1月 提升机安装日期:2011年11月 最大静张力[Fjm]=135kN 最大静张力差[Fjc]=90kN 减速箱型号:ZZL900-06-00 变速比i=1:20 电动机型号:YB500-8 额定电压:Ue=6kV 额定功率:Pe=500kW 额定转速:741r/min 电控系统:TKD-NT-BP全数字高压变频矿井提升电控系统 电控安装日期:2011年8月 2 原提升系统存在的不足 留庄煤矿主井提升机安装于1989年10月,历年以来承担煤矿生产提升任务,特别是1997年核定生产能力65万吨以来,生产任务加重,主井提升机使用年限长,设备老旧,机械磨损明显,电控系统老化,自动化程度低等成为制约矿井安全生产的绊脚石,具体表现在以下几个方面: 1)装卸载系统采用人工打点、简易通讯,与提升机电控系统未构成足够的信号安全闭锁,且不能够完成提升系统与装卸载及其信号的自动化运行,造成提升循环时间较长,装卸载能力效率低下; 2)提升系统设备老旧、满负荷使用,造成提升机滚筒出现过开裂、变形、轴向窜动等机械故障,减速箱也出现过多次故障,提升机大部分主要部位都经过维修、更换,各部位磨损严重; 3)原采用2.5m×1.2m滚筒,滚筒钢丝绳缠绕为双层缠绕,咬绳现象严重,在咬绳处钢丝绳易产生断丝,平均约4个月~6个月需要更换两根钢丝绳,购置费用支出较大; 4)提升系统电控为PLC可控硅20级编码起动电控系统,KDG150/720低频电源拖动,电控设备老旧,元器件老化严重,电控系统趋于淘汰,出现维护所需元器件不易购置,运行状态不稳定,故障率高等情况。采用较落后的交流电机转子串电阻调速控制,在减速和低频拖动阶段速度控制性能差,特别是在负载变动时,恒加减速控制经常会出现过放、过卷。频繁的起动和制动工作过程使转子串电阻调速产生相当大的能耗。另外,调速控制电路复杂,易受干扰,接触器、电阻、电刷、可控硅等元器件易损坏,导致维护成本增加,能耗效率低下; 5)提升系统自动化程度低,操作人员耗费精力,提升循环时间较长,提升运输每日工作时间长,造成提升系统长期满荷运行,易出现因满仓而延时生产现象。 3 改造方案 通过对提升系统的分析,设备购置与维护、及钢丝绳更换费用的比较,结合对邻近矿井运行情况的调研,可按以下思路对提升系统进行改造。 1)提升机部件老旧、磨损严重,且更换钢丝绳缠绕方式为单绳缠绕,延长钢丝绳使用寿命,绞车不再更换部件进行改造,直接将型号升级为2JK-3.0×1.5/20; 2)减少提升环节,减少提升循环

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