- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
双频淬火机床控制系统设计及应用
双频淬火机床控制系统设计及应用摘 要 为提高双频淬火机床控制系统稳定性,基于双频淬火机床控制工艺,提出先进算法控制系统设计,本文详细介绍了控制系统硬件配置和软件设计思路,阐述系统集成方法,通过设备模拟画面进行程序的仿真测试,温度和功率曲线数据达到淬火的工艺指标要求。
关 键 词 轧辊淬火;算法控制;PLC;MATLAB
中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)022-022-2
宝钢集团上海热处理厂双频淬火机床系统是多年前从比利时OSB公司引进的轧辊淬火专用设备,1999年上海派克软件公司对淬火机算法控制计算机系统进行了改造。目前,该系统存在元器件老化,双系统切换繁杂,系统使用可靠性差、维护困难,基于上述原因,对该设备进行控制系统重新设计是当务之急。
随着PLC技术不断发展,具有处理逻辑控制、过程控制、运动控制、数据处理、联网通信等多种功能,结合上位机监控界面和数据服务器,组成一个由操作、监控、管理为一体的智能控制系统,整个淬火控制系统,利用先进控制算法,并进行模拟设备仿真测试,验证了系统的可行性。
1 轧辊淬火机床介绍
1.1 轧辊淬火原理
淬火原理基于电磁场理论,利用加载于50 Hz工频和250 Hz中频两种感应圈的交变电流而在其周围产生交变磁场,产生感应电动势e,金属轧辊通过交变磁场,在轧辊表面的一薄层内形成涡流,涡流强度 ,由焦耳定律可知,产生的热量Q=0.24I2Rt。
产生的热量使轧辊表面加热,达到所需的淬火温度。同时利用两种感应圈的不同频率使感应热渗透到不同的深度,喷水使其急剧冷却淬火,从而在轧辊表面形成一定厚度的淬硬层,经双频淬火后的淬硬层有较缓和的过渡区和均匀的残余应力分布,提高了轧辊的韧性和抗疲劳强度,增加了轧辊尺寸的稳定性。
1.2 淬火控制工艺
淬火启动后,轧辊按给定的速度旋转和下降,同时开始下降位移计数,计算机连续跟踪轧辊状态变化,根据轧辊的移动位置,按照实测的温度T1和T2与设定的温度值比较,通过模型算法确定50 Hz和250 Hz感应线圈的设定功率,控制模型及顺序为50 Hz感应圈功率预设定模型、T1升温控制的调节模型、T2温度控制的调节模型、250 Hz感应圈功率预设定模型、T3升温控制的调节模型、T4温度控制的调节模型、水流量的调节控制、T2降温控制的调节模型、50 Hz感应圈电源切断、T4降温控制的调节模型、250 Hz感应圈电源切断,当位移计数到达淬火区终了位置时,轧辊停止位移。当轧辊完全处于淬火区域时,升降机构停止移动,冷却时间到达给定的时间之后,水泵停止运行,升降机构开始上升到位,卸载结束完成整个淬火的控制工艺。
2 系统架构设计和主要功能描述
本设计将淬火控制系统架构分为设备控制层、上位机监控管理层两个层级。其中,设备控制层包含“淬火算法控制系统”和“电气控制系统”两套系统,上位机监控管理层包含一个监控操作站和一个数据服务器管理站。如图1所示:
设备控制层作为监控管理层的下位机,是整个系统控制的核心,是保障设备安全可靠运行的基础,其中“电气控制系统”作为任务执行系统,包含10个从站,各从站之间通过Prifibus总线进行连接,其主要任务是完成对工频设备、中频设备、高压供电系统、淬火机及水处理的工艺顺序控制,包括设备的运行、停止、联锁保护、故障报警输出、现场数据采集及设备状态反馈。“淬火算法控制系统”采集T1-T4温度值,根据测量值与设定值的比较,运行自动控制模型和算法,并换算成重新加于电磁感应圈的电功率增量来补偿,使轧辊表面的实际温度控制在设定温度范围。
两台PLC之间通过Profinet通讯进行数据交互,简化了线路布置和设备的故障率。
上位机监控管理层由一台Siemens工控机和一台DELL数据服务器两个站组成,Siemens工控机作为监控操作站,运行ifix监控界面,显示淬火过程的运行及报警状态,通过画面直观的监控系统情况。
DELL数据服务器作为工程师站,供组态和开发,存放生产历史数据、报表生成等,配置一台打印机供报表查询打印。
3 控制系统选型
设备控制层硬件选用两套西门子PLC CPU 317-2PN/DP作为控制器,530导轨,PS307电源模块,MMC卡,ET200M通讯模块,扩展机架,AI/AO模块,DI/DO模块,PID-控制模块,计数模块,Profinet、Profibus通讯电缆,超声波液位计,编码器等。为便于算法控制系统算法的编写和模型仿真,使用TIA Portal STEP 7 Professional V11软件作为用户程序开发软件。监控管理层硬件选用西门子机架式工控机IPC 547ECO,CP1616以太网卡
您可能关注的文档
最近下载
- 2025-2026年国家公务员考试《申论》真题及参考答案.doc VIP
- 川教版(2019)初中信息科技Python编程复习单.docx VIP
- DTII(A)带式输送机计算书(带表1-4)Ver1.2(95版)(2012.12.18).xls VIP
- 医疗器械经营财务管理培训.pptx VIP
- 麻醉前肺功能评估.ppt VIP
- 新课标体育与健康水平二教案.pdf VIP
- 贵州教育出版社小学五年级上册综合实践教案.pdf VIP
- 博物馆学概论课件:博物馆藏品管理历史、藏品意义与藏品研究.pptx VIP
- 2025高中政治部编版选择性必修二《法律与生活》必背法律条文.pdf VIP
- SEO培训课件教学课件.pptx VIP
文档评论(0)