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谈ABG摊铺机常见故障诊断和排除
谈ABG摊铺机常见故障诊断和排除 摘要:笔者结合多年的实践经验,分析总结了ABG摊铺机几种较为常见的故障,并给出了解决办法,可供相关专业技术人员参考。
关键词:ABG摊铺机、故障、排除
中图分类号: TM307+.1文献标识码:A 文章编号:
ABG摊铺机具有使用故障率低、维修费用低的优点,很多施工企业都购买了该品牌摊铺机,在我国市场使用率非常高。但是,在施工过程中,也会出现一些故障,本文笔者多年实践经验,总结分析了ABG423摊铺机六种常见故障的排除过程,详细情况如下。
1 故障一:料斗无法合拢
(1) 在检查料斗机械时,工作人员没有发现异常情况,料斗的液压油缸定位销没有出现脱落,其他地方也未发现机械故障。
(2) 在检查料斗电气仪表时,未发现有保险丝熔断现象,采用万用表进行测量,发现继电器触点没有烧蚀,电磁线圈完好,万用表检测后发现电磁线圈处已经有电,由此判断控制电路是完好的。
(3) 检查液压系统是否有问题,压力表测得供油压为零,可见供油压力存在问题。从液压系统图中可以看出,料斗油缸是通过双联油泵中的其中一个齿轮泵来供油的,而该齿轮泵同时还供油到熨平板升降油缸中。检查发现熨平板升降油缸是工作正常的,所以可以判断齿轮油泵并没有故障。
(4) 对料斗油缸的控制阀进行检查。分解控制阀芯发现阀芯滑动,没有出现卡阻现象,也没有过度磨损,不至于产生严重泄漏。
(5) 检查熨平板手动升降控制阀。由于熨平板液压回路与料斗液压回路为并联回路,导致此故障产生的原因可能是熨平板手动升降控制阀位置出现问题,从而影响整个摊铺机液压回路。由于熨平板升降油缸工作正常,说明熨平板手动控制阀没有内泄现象产生,当扳动熨平板手动升降控制阀时,阀芯位置只是稍稍移动了一点,再扳动料斗控制开关后,发现料斗油缸就恢复正常工作状态。
综上所述: 产生此故障的原因为熨平板手动控制阀阀芯没处在工作位置,通过调整手动控制阀阀芯位置后,故障排除。
2 故障二:摊铺机只能单侧行驶
现象: 工作过程中,摊铺机左侧履带不动,右侧履带向前行驶正常,摊铺机行进时向左跑偏。
(1) 检查电气部分。将左、右行走泵电磁阀插头互换后,左侧履带不动,右侧履带向前行驶。摊铺机向左转向,说明电气部分无故障。
(2) 应用紧急措施。将手动/自动选择开关 S70扳至手动位置,此时操作摊铺机,摊铺机故障依然存在,说明此故障不是由行走电脑引起的。
(3) 判断液压系统故障。将左、右行走马达互换后,摊铺机故障没有变化并且依然存在,说明摊铺机行走马达无故障。
(4) 检查行走泵工作是否正常。将左、右行走泵互换后,摊铺机故障没有变化并且依然存在,说明摊铺机行走泵无故障。
(5) 手动解除驻车制动器。将固定在分动箱上的行走制动控制阀的黑色旋钮顺时针转动,即用手动方式打开制动阀,使电磁制动阀不受电的控制直接供给行走马达驻车制动器供油,打开制动器,制动解除后,摊铺机行走正常,由此可以判断故障制动电磁控制阀或其控制电路。
(6) 将行车操纵杆置于向前即行走位置,用万能表检测停车电磁制动阀是否得电,结果显示供电正常,再检测电磁阀,结果显示电磁阀阻值无穷大,由此可以断定该电磁阀电磁线圈断路。更换一个新电磁阀,试车后行走恢复正常。
3 故障三:摊铺机螺旋分料器一侧不工作
现象: 工作过程中,摊铺机左侧螺旋分料器突然不工作,右侧工作正常。
(1) 检查电气控制部分,经检查发现螺旋分料器保险并没有烧蚀,将左、右外控台连接摊铺机控制线互换后,左侧螺旋分料器仍然不工作。
(2) 检查超声波传感器,通过互换左、右超声波传感器后,右侧螺旋分料器工作正常,左侧螺旋分料器依然不工作,说明超声波传感器无故障。
(3) 检查液压部分,将螺旋分料器手动/自动选择开关扳至手动,将供料方式旋钮设置在“最大”位置,则左侧螺旋分料器工作,说明螺旋分料器液压部分无故障。
(4) 通过摊铺机电气系统图得知,初步判断为螺旋分料器信号放大器故障,将左、右螺旋分料器信号放大器互换后,发现左侧螺旋分料器工作正常,右侧螺旋分料器不工作,说明螺旋分料器信号放大器损坏。
(5) 更换螺旋分料器信号放大器后,左、右螺旋分料器工作正常,故障排除。
4 故障四:摊铺机无法启动
现象: 转动启动开关,起动机可以转动,但摊铺机发动机不能正常启动。
(1) 启动时观察发动机的转速,启动时发动机达到了满足启动的最低转速,因此,故障不在启动电路和启动机。
(2) 检查熄火电磁阀,将熄火电磁阀拆下机体,通电后,发现熄火电磁阀有动作,并未损坏。用手拨动供油齿条,发现移动顺畅,并未卡死,说明单体泵供油齿条处于正常工作位置
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