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- 2017-11-16 发布于湖北
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首秦一高炉高效化操作实践
丁汝才 王效东
(首秦公司炼铁部 抚宁066326)
摘要首秦一高炉自投产以来,通过抓精料管理,强化炉前管理和优化高炉操作制度,高炉焦比逐渐降到300kg/
t以下,主要技术经济指标达到国内同类型高炉的先进水平,实现了高炉生产稳定、均衡、高效化。
关键词高炉原燃料操作制度高效化
1概述
炉采用俄罗斯卡鲁金顶燃式热风炉,煤气、空气双预热;原料供应系统采用无中继站炼铁联合料仓直接上料;
炉顶装料设备为无料钟式布料器;炉体冷却系统采用全软永分段控制及垒覆盖冷却壁技术;炉体采用喷注内
村;炉渣处理采用螺旋排渣技术。高炉煤气回收系统采用全干式低压脉冲布袋除尘工艺。
首秦一高炉生产特点是:
(1)一期为单系统生产流程,即一台烧结机——一座高炉——一台板坯连铸机,前后工序影响大。
(2)铁前系统无料场,无焦化系统,焦炭100%外购。
(3)烧结为全进13粉,si02低,碱度低,技术难度大。
高炉生产前后工序经过一段时同磨合、技术创新与技术进步,各种新技术新装备达到最大能力的发挥,
个月只坏t个风口的新记录,真正达到了高炉高效化生产的目的。
图1首秦1高炉降焦喷煤情况
——320—
2强化铁前系统,改善高炉原燃料质量,不断优化炉料结构
由于铁前系统无料场、无焦化系统,烧结全烧进ISI粉,碱度又低,精料管理的难度很大。因此在炼铁整个
生产管理上精料的管理显得就更为重要。
2.1烧结矿质量的改进
烧结生产初期由于没有全烧进口粉的经验,在开炉初期。考虑到结矿中Si02含量低的问题。采用了提高
碱度的措施,烧结矿质量基本达到高炉生产的要求。但是烧结矿原料由于矿粉钾钠含量高,生产两周后,烧
结台车篦条严重堵塞,烧结负压大幅度升高,要靠人工清理篦条才能维持生产。因此烧结机经常发生生产组
织停机和设备故障停机,烧结矿的各项指标大幅度下降,质量也大幅波动,转鼓强度偏低。烧结矿多为小粒
度,烧结矿产量和质量都不能得到保证。烧结矿一级品率最低只有39%,严重制约着高炉生产(见图2)。
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日期
图2烧结矿强度指标的变化情况
针对烧结的问题,公司多次组织质量攻关和设备问题攻关。为提高烧结矿强度,采取了提碱度,增加
FeO含量,减少高K、Na矿粉比例等措施.基本解决了烧结糊篦条的问题,这对提高产量起到了十分重要的
作用。随着烧结台车篦条堵塞问题的解决,烧结机生产能力提高,从而使高炉烧结矿的仓存得到保证,基本
满足了半仓卸料的要求,烧结矿的质量相对有了保障。在此基础上,公司又成立了精料小组,重点攻关烧结
矿质量。先后出台了一系列原料管理的制度,全过程控制烧结矿质量。烧结矿粉质量管理从源头抓起。
针对烧结进13矿粉si02含量低、铁含量高,而结矿碱度又不宜控制过高的难题.采取配加蛇纹石提高烧
结矿中si02的含量,增加液相以消除碱度降低所造成的液相减少的问题,从而稳定结矿强度。烧结矿中
范围,另外,点火温度也由920—960℃逐步提高到1000℃水平,同时提高混合料料温并加厚料层,烧结矿质
量稳步提高。详见图2。
2.2加强对生矿的管理。保持入炉生矿比例在高水平下的稳定.降低生产成本
提高和保持入炉矿中生矿的比例是降低人炉矿成本的一项有力措施。但是生矿具有热爆裂的特性。当
人炉生矿比例增加到一定水平时会对炉况顺行造成不利的影响。为降低成本,2005年年初,首秦高炉人炉
矿石中生矿比例已达到15%,因此人炉生矿质量的稳定与否对炉况顺行有很大影响。特别是秦皇岛地区雨
季时间长,降水频繁,雨后生矿粉末会粘在块矿表面,糊住筛孔,并且枯在料仓下料口,
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