SB-W列车自动清洗机端洗刷收刷故障原因分析及解决措施.docVIP

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SB-W列车自动清洗机端洗刷收刷故障原因分析及解决措施

精品论文 参考文献 SB-W列车自动清洗机端洗刷收刷故障原因分析及解决措施 深圳市地铁集团有限公司运营总部 广东深圳 518000 摘要:本文针对我公司一期工程SB-W列车自动清洗机在地铁列车端部清洗作业过程中发生端洗刷收刷故障,简单介绍了端洗部分组成以及工作原理,通过对端洗刷收刷故障产生原因分析及解决措施,对设备端洗故障处理具有极强的实用性。 关键词:列车自动清洗机 端洗刷 故障 措施 1引言 SB-W列车自动清洗机作为地铁车辆三大重点检修设备之一,主要用来清洗列车外部表面的灰尘、油污和其它污垢。我公司SB-W列车自动清洗机自2004年投入使用,由于一期工程地铁车辆车体采用酸性洗涤剂清洗列车,设备部件腐蚀生锈严重。2010年对端洗机构部分部件进行更新改造,取得了一定的效果,但车辆在端洗过程中端洗刷还会发生自动收刷故障,造成车辆无法完成洗车作业。为此,只有通过对设备的机构、工作原理进行分析,找出关键引发故障因素,才能有效的降低端洗故障率。 2端洗部分组成及工作原理 2.1 端洗部分组成 2.1.1 SB-W列车自动清洗机端洗部分由左右对称水平移动龙门架、垂直移动端洗刷架、端洗水平刷、翻转机构及电气控制部分组成。 2.2 端洗工作原理 2.2.1 工作原理 在水平刷上,有侦测车辆前/后端的减速反馈信号光电传感器。当车前端驶过台架进入清洗时,安装在架上两组光电传感器侦测到,告知驾驶员应停车。然后台架以与车驶相同方向移动,直到在一台架上之两光电传感器通过车体前端。此时台架停止移动,洗刷摆下至水平位置并开始旋转,台架回移接近车体前端,直到PLC控制的洗刷压力达到后,车架连刷贴车前端由下往上清洗,直到刷轴马达载荷减小,车架吊机停止上升,台架再次移向车体。此过程重复进行,直到车架达到设定顶高,台架反向移动离开车体。这样第二把刷移近车体顶部,自上而下反向刷洗车体。当两刷均洗完并回到垂直初始位置,此时车辆可以驶离。 2.2.2 端洗刷清洗列车端头走形图,见下图。 端洗刷清洗列车端头走形图 3端洗刷收刷故障原因分析及解决措施 从端洗刷工作状态检测器件、端洗刷工作原理以及结合PLC控制程序分析,造成端洗洗车过程中自动收刷故障原因可分为端洗刷压力检测过载保护、端洗刷气缸压力过低保护、各种检测开关故障以及供水系统失水保护四类,现就这四类故障进行以下分析。 3.1 端洗刷压力检测过载保护 端洗刷在洗车过程中,水平刷按照PLC程序设计的列车端头轮廓进行列车端头清洗,水平刷与车辆接触的压力通过水平刷驱动电机工作电流进行转换和检测,由DW82模块执行,把电机电流转换成4-20mA模拟量输送到PLC A/D模块,通过A/D转换成数字量进行程序控制。当端洗刷与车辆接触压力超出程序设范围时,端洗刷自动收刷保护。 3.1.1 端洗刷杆变形,导致水平刷杆跳动量变大,水平刷驱动电机电流不平衡,出现零序电流,当DW82模块检测到模拟量输送到PLC超过程序设定范围,端洗刷自动收刷。 解决措施:进行联轴器同心度调整,对变形严重的刷杆进行更换,并进行端洗刷电机运行电流测试以及端洗刷杆跳动量调整,确保刷杆跳动量及电机电流保持在检修标准范围,见下表: 3.1.2 端洗刷驱动电机过载,当端洗刷减速机构出现卡滞,联轴器偏心,刷轴轴承润滑不良,导致驱动电机过载,端洗刷自动收刷。 解决措施:1)调整联轴器与刷杆同心度;2)定期对刷杆轴承进行加注润滑脂,有效地降低端洗刷旋转阻力。 3.1.3 端洗刷经使用多年,出现磨耗严重,刷毛打结,在端洗作业时与车辆刮雨器相对产生刮擦阻力,导致端洗刷压力过载,出现端洗刷收刷。 解决措施:1)对端洗毛刷磨损、开叉严重的毛刷尖部进行修剪,保持刷毛均匀,无打结。2)更换磨损严重,无法进行修复的毛刷。 3.1.4 端洗刷架提升机构出现制动不准确,导致端洗刷在车辆端洗向下运行过程中刷架移动过量,出项端洗刷与车辆接触压力过载,端洗刷自动收刷。 解决措施:端洗刷架提升加速机采用涡轮蜗杆传动机构,涡轮蜗杆传动机构具有自锁功能,但使用一定期限后,涡轮蜗杆会出现磨损,自锁效能下降,端洗刷架下降时出现延时停止,从而导致端洗刷压力过载,应定期或按照列车端洗数量对涡轮蜗杆减速机进行更换,有效避免由于端洗刷架提升减速机故障而引起端洗刷自动收刷。 3.2 端洗刷气缸压力过低保护

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