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提高某大型蒸汽管网供汽温度的方案和试验
提高某大型蒸汽管网供汽温度的方案和试验
第31卷第6期
2010年12月
能源技术
ENERGYTECHNOLOGY
Vo1.31No.6
Dec.2010
提高某大型蒸汽管网供
方案和试验
沿日广皿度的
张德莉,郁鸿凌,朱凡,刘峰
(1.上海理工大学,上海200093;2.宝山钢铁股份公司,上海200941)
摘要:对某大型钢铁企业中压蒸汽管网的运行特点进行了分析,根据该管网的实际情况提出
了管网供汽温度升温运行的方案,方案在满足蒸汽系统安全稳定运行的前提下把供汽温度从原来
的260oC提高到300℃,目的是提高管网供气温度使用户的用汽量减少,降低管网的凝结水量,节
约蒸汽提高了能源的利用率.在方案的论证中综合考虑了管网升温运行对汽源,管网和用户的影
响因素,并通过试验对方案的效果进行了验证,验证结果表明,蒸汽升温后管道内的凝结水量将减
少2.18t/h,方案是可行的.
关键词:蒸汽管网;升温运行;可行性
中图分类号:TK2文献标志码:B文章编号:1005—7439(2010)06—0360—03
ExperimentalResearchOilRaisingSupplyAirTemperatureforLargeSteamNetwork
ZHANGDe-li,Ⅵ】Hong-ling;
,
ZHUFan2
,LIUFen
(1.UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai200093,China;
2.EnergyDepartment.BaoSteelCo.Ltd..Shanghai200941,China)
大型蒸汽系统较复杂,如果汽源和用户相距较
远,那么蒸汽经过长距离管道输送后散热损失较大,
特别是当蒸汽过热度偏小时管道中容易产生大量的
凝结水,管网蒸汽损失将更大.为了减少蒸汽管网
的凝结水损失,除了增加保温层厚度加强保温效果
外,还可以提高供汽温度增加蒸汽过热度,由于这种
方法只需要改变汽源运行方式不需增加投资,因此
是一种比较经济的节能方式.本文将以国内某大型
钢铁企业中压蒸汽管网为例,针对该管网凝结水损
失较大的现状提出提高管网蒸汽运行温度的节能改
造方案,并对方案的可行性进行分析.方案根据汽
源,蒸汽管道和用户对管网供汽温度的要求,在保证
管网安全稳定运行的前提下,确定合理的供汽温度,
优化管网的供汽方式达到减少管网的热损失,提高
管网的传热效率的目的.
1中压蒸汽管网及其运行状况
某大型钢铁企业的中压蒸汽管网分布如图1所
示,中压蒸汽管网管段采用G20无缝钢管;中压管
网的蒸汽来自于l号,2号,3号CDQ余热锅炉和
135t/h燃气锅炉,其中1号,2号和3号CDQ余热
锅炉的产汽参数为4.3MPa/440oC,135t/h燃气
锅炉的产汽参数为5.3MPa/450oC,并经减温减压
至4.1MPa/260℃后送人中压蒸汽管网,蒸汽管网
的设计运行参数为4.1MPa/260℃.锅炉出来的
蒸汽经过管道输送,一部分送到距离比较近的化工
区域,另一部分送到距离较远的炼钢区域.
由于蒸汽系统较复杂,用户分散,管网分布广,
跨度大,汽源和用户相距较远,经过长距离管道输
送,蒸汽泄露损失和散热损失较大.特别是管网蒸
汽过热度偏小,管网的设计运行压力4.1MPa下的
蒸汽饱和温度为251oC,与设计运行温度260℃相
比该管网蒸汽的过热度仅为9℃,导致管道中产生
大量的凝结水,因此管网蒸汽损失较大,2006年该
管网的蒸汽平均损失率如表1所示,平均损失率高
达16%
张德莉等:提高某大型蒸汽管网供汽温度的方案和试验
三期煤精管网压力:4.IMPa(主汽源3e1)0处)
圆—I三期化产温度:6o℃因汽源
x用户
网l:卜删一,二期化产
—
圆
圆一,二期千罕煤气精制
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纬十一路
L:.电炉』三二炼钢
图1中压葬;汽管网图
表12006年中E蒸汽损失率表
月份l23456789101112平均
蒸汽损失率/%l22O19161O1816191815141816
2改造方案3提高供汽温度对管网运行的影响
由于原来的中压蒸汽管网的蒸汽过热度较低,
到化工个别区域可能还微过热,但到离主汽源较远
的炼钢区的各用户处都为饱和蒸汽,然后根据用户
用汽要求进行减温减压后使用.主管网输送蒸汽升
温后,到化工区用户处的蒸汽过热度将有所上升,但
是由于该区域的减温减压装置是根据管网参数为
4.1MPa/260℃而设计的,因此对于减温的幅度有
所限制,为了保证其设备安全运行,到化工区用户的
蒸汽温度不可大于300℃.综合考虑汽源,管网和
用户对于管网升温运行的多
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