运用新技术推动造气发展研究.pdfVIP

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第十四届全国造气技术年会论文集 运用新技术推动造气发展 一+ 雷心成 (邳州东方化工机械有限公司221354) 近年来,我国合成氨生产以块煤为原料的厂家约占有60%,型煤生产约占30%,焦炭 及烟煤约占10%左右,目前原料煤紧缺,质量下降,价格连年增长确给煤气炉生产带来了 很大的困难。由于几年来造气炉制气采用了先进的生产技术,解决了造气生产难题。在全国 范围内吨氨耗白煤逐年下降,各厂发挥了企业的竞争能力。 l 节能设备的运用 .先进的技术,节能的产品.优化的工艺,解决了生产力,提高了造气操作水平。促进了 小化肥的发展。从80年代到2000年以来氮肥造气共采用了10多项新技术及新节能设备。 第一阶段:造气工段吹风气回收设置(两煤变一煤)项目在山东寿光化肥厂,当年开车投运 就达到造气蒸汽自给的效果。污水闭路循环、造气传统流程改造。这三项不但节约了蒸汽相 应也节约了燃料煤耗。污水闭路循环,节约了大量的一次水源,5万t合成氨厂每年可节约 上万吨水。造气传统流程改造、优化流程解决了造气炉制气阻力、提高了单炉发气量。第二 阶段:运用了上、下行综合回收热量技术采取了过热蒸汽制气,有效的回收了系统热量,增 加了付产蒸汽,预热了软水温度,节约燃料消耗。过热蒸汽制气,提高了蒸汽的分解缩短了 吹风时间,有利的降低电耗。第三阶段,微机油压控制,上、下吹制气加氮、氢氮比自调, 微机油压代替了原自动控制机系统,在制气过程中阀门起落动作快气流换向快、安全灵敏、 方便。相应的也解决冬季防冻间歇。加氮与氢氮比自调项目省工、省时、反应快,气体成分 波动小稳定合成操作,能平稳压力,减少了超压放空次数,提高了合成氨产量。采用上、下 吹加氮制气法,要比大回收稳定、能提高炉温稳定气化层,火层不易上移。为了增大流量蒸 159 汽喷射管改为o mm管径。 第四阶段:运用了高效节能风机、自动加焦机、节能型炉箅。高效节能风机、节煤、节电 防喘振。增加风压、风量、缩短了吹风时间,提高了单炉发气量。加焦机、不停炉连续制气, 省时增加气量。节能炉箅,不易结疤,能高负荷生产,穿透力强,排渣能力强,破渣力强,布 风均匀,耐高温、耐磨擦、适应煤种广泛,运行周期长。能提高单炉发气量,稳定炉况。 近年来,凡是发展壮大的厂家,大部分造气的新技术引进的较快能耗低,效益高。发展 了合成氨生产能力,同时也使很多的氮肥企业扩大规模,获得了很大的经济效益。 2 三高一短一低操作法的运用 三高一短一低,高炭层、高炉温、高风压、短循环、低C02。劣质煤气化必须提高炭层 制气几种工艺控制比例。灰渣层约在250~350 干馏层600~800mm、干燥层约在900-1200mm、总料层约在2.2—3.0m高,采用较高的炭 层,是为了提高气化层的厚度创造了条件。高炭层操作应主要依据,风机压力、风机流量, 蒸汽压力、蒸汽流量,炭层高度三者关系必须配套性合理使用,才能达到高负荷、大气量的 效果。采用短循环能稳定气化层.上、下移动操作易发现,易处理、对气化有一定的好处。 第十四届全国造气技术年会论文集 8l ●●一 .但是也不易太短。l台风机供4台炉制气约在130-136 S为宜,低C02的控制,块煤制气约 之间)C02控制约在8.O%一8.5%左右为宜。在间歇式煤气炉制气过程中必须掌握好主要的五 个要素,炭层稳定、风压稳定、蒸汽稳定、气化层稳定、灰渣层稳定。要想使炉况稳定,首 要控制好入炉的两种气化剂不能出现互抢压力,互抢流量的现象。由于炭层提高,气化层增 厚,相应煤气炉内阻力增大、工艺的调优要跟上。气化层厚、阻力大,必须提高入炉蒸汽压 MPa左右。 力约控制在0.1枷.15 造气工程在采用煤气炉“三高一短一低”新工艺操作法和制气过程中必须掌握了炭层稳、 风压稳、渣层稳、五稳工艺的要素。使用劣质煤制气方能提高单炉发气量。 3 运用新技术达到的新效果 :使用新产品,要有新理念,运用新工艺,要有新气量,采用新技术,要有新效益,使用

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