净化气水冷器的改造设计研究.pdfVIP

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  • 2018-01-17 发布于广东
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-232· 全国气体净化信息站2006年技术交流台论文集 净化气水冷器的改造设计 熊延英,张卓慧 (湖南金信化工有限公司.湖南冷水江417506) 1 原净化气水冷器存在的问题 湖南金信化工有限公司年产合成氨共180kt/ a,拥有新老2套工艺流程基本相同的气体净化系 统。它们将来自系统前的原料气体(半水煤气)分别 经过常压脱硫、中温变换、变换气脱硫、变换气脱碳 4个工序净化后得到的合格净化气,送回压缩机四 段;由压缩机五段出来的净化气,经甲醇塔反应、水 洗、铜洗、氨洗后,杂质总含量30×10“的精炼气 返回压缩机六段,加压到31.4MPa后,作为合成氨 原料送到氨合成塔。本文所指的净化气水冷器,位 图1 原净化水冷器结构示意 于变换气脱碳工序的=氧化碳吸收塔之后,其功能 a一气体进rl{b一气体出口IC--冷却水进口{d一冷却水出rt 是降低二氧化碳吸收塔出口的净化气温度,以便在 2 原净化气水冷器容易失效及换热效果差的原因 分离器中分离气体气夹带的液滴,保证进氢氮气压 分析 缩机四段的净化气达到工艺规定的指标。 2.1 管板与换热管焊缝的开裂原因 净化气水冷器的主要技术参数见表1,结构见 分析认为,净化气水冷器管板与换热管焊缝裂 图1。该水冷器为典型的固定管板式换热器,立式 纹,是温差交变应力和管束振动共同作用的结果。 安装,设有外导流筒。考虑冷却用的江水较脏,为便 该换热器管板为258钢,焊接性能较差,易出现焊接 于除垢,安排水走管程,气体走壳程。 缺陷;而壳体与换热管温差较大,2个外导流筒难以 净化气水冷器一般投产不到1年就开始内漏, 补偿其膨胀差,因而存在温差应力;使用过程中,频 最初表现为管板与换热管之间的焊缝裂纹泄漏。但 繁的开停车、负荷波动以及管束振动的综合影响作 使用2年之后,换热管开始穿孔内漏,且内漏的频次 用在管板与换热管焊缝上,将导致该焊缝在短期内 越来越高,致使大量的净化气随冷却水外排而损失 开裂而泄漏。 严重,因而不得不频繁更换。与此同时,该型换热器 2.2 换熟管穿孔泄漏的原因 换热效率较低,气体处理量受限。可以说,净化气水 经过计算校核得知,造成换热管穿孔的原因是 冷器的不正常运行构成了净化系统的“瓶颈”问题, 由于壳程折流板设置不当。在水冷器运行过程中,出 因此必须改造。 现管束振动,使换热管不断撞击折流板,造成2者之 表1 净化气水冷器主要技术参数 同的冲击腐蚀,随着时间的累积.终于使换热管在该 处穿孔而泄漏。 设计压力/MPa o.3 1.9 经现场调查,在日常生产中,当操作人员贴近水 设计温度/℃ 40 lOO 工作介质 水 合成氨净化气 冷器时,经常可听到管束振动的声音。这种现象与 主要受压元件材质 筒体、封头;16M盘;管板:z5j换热管:20 管束振动腐蚀泄漏的计算推论相吻合。 中25X 换热管参数 2.5.L=6000.n=763,正三角形排列 2.3 水冷器换热效果差的原因 换热面积,砰 355 折流板参数 盘形折流板,环形折流板,问距800 分析认为,引起净化气水冷器换热效率不高的 容积类别 二类 原因,主要是水冷器管程内的冷却水流速较小,传热

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