翻车机控制系统改造研究.docVIP

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翻车机控制系统改造研究

翻车机控制系统改造研究   摘要:翻车机是煤车翻卸的大型机械,是生产冶金焦炭的头道工序,其将铁路运输来的煤车车皮进行逐节翻卸,随后通过皮带运输机送入焦炉进行冶金焦炭的生产。文章介绍经过技术革新改造后的翻车机控制系统集PLC技术、变频技术、网络技术、组态技术于一身,成为一个多元化的有机结合体。升级改造后的翻车机系统性能大大提升,具有自动化程度高、节能、故障率低、运行平稳、冲击小等特点。   关键词:翻车机控制系统;PLC技术;变频技术;网络技术      1.引言    翻车机作为焦化厂煤车翻卸的大型机械作用举足轻重,是焦化厂煤车翻卸的主要手段。翻车机从早期的接触器、继电器控制发展到目前的PLC(可编程序逻辑控制器)控制,从绕线式异步电动机串电阻调速到目前的笼型异步电动机变频调速,在节能、稳定性和可操作性得到了很大提升[1]。目前,钢铁企业翻???机控制系统多采用了PLC技术、变频器技术、工业网络技术以及组态技术等,构成较为完整的成熟系统。    本文中所述翻车机在90年代投产,由五大设备组成,分别是:翻车机、拨车机、迁车台、空车铁牛、夹轮器,为早期的PLC配合继电器控制,绕线式异步电动机串电阻调速。工艺流程如下:      煤车列(20节以内)由机车推至夹轮器位置,由夹轮器夹紧头节车皮的前轮对,保证机车离开后煤车不会遛车。通过拨车机将煤车列向前牵引,逐节送入翻车机。车皮就位翻车机后,通过压车梁的夹紧、靠车板的靠车动作,将车皮固定在翻车机上,此时翻车机做旋转动作,连带车皮倾翻约165O,即车皮上口朝下将煤料倒入卸煤坑中,煤料翻卸完成。翻车机做反向旋转动作,返回零度。压车梁、靠车板相继松开。此时,通过拨车机再推入一节车皮,同时将翻卸完的空车皮顶上迁车台。空车皮通过惯性遛入迁车台。迁车台通过有无车皮检测、车辆入迁车台等条件确定迁车台是否开始平移。条件满足,迁车台从与翻车机对齐的重车线迁移到空车线。当轨道对齐空车线后,迁车台推车器运行,推动车皮出迁车台进入空车线轨道。推车器到达终点后延时2秒返回原位。车皮出迁车台后,迁车台将反向平移返回重车线,等待接下一节空车皮。空车皮由迁车台推入空车线后,惯性作用前进一段即停止。为了使车皮再走行一段以保证空车线足以容纳20节左右的车皮,需要空车铁牛动作,将空车皮再向前推出一段距离,完成推车动作到达终点后,空车铁牛返回原位。此时一个循环结束。   原系统存在诸多弊端:由于翻车机为“O”型翻车机,空车皮靠惯性行进出迁车台,安全性差;使用70年代日本光洋系列PLC,抗干扰能力差。系统经常出现误动,造成事故,使系统无法实现自动运行;翻车机使用绕线式异步电动机驱动,转子串电阻三级调速,涡流制动器制动。运行不平稳,启动、停止冲击大,耗能大,对轨不准确且调整困难受外界因素影响大;拨车机走行使用直流调速系统,功率单元庞大,运行需风冷,噪音大。系统调试、故障处理困难,耗能大。拨车机位置信号使用光电编码器通过屏蔽电缆接入高速计数模块,但脉冲干扰及丢失现象严重,无法实现准确定位;迁车台走行使用绕线式异步电动机驱动,转子串频敏变阻器启动,突出问题在于停车对轨时无减速过程,冲击大,对轨不准确;迁车台、空车铁牛的检测信号存在缺陷,导致车皮没有完全上迁车台时,迁车台误动走行造成的大事故,以及车皮没有过牛坑,空车铁牛误动推车造成的大事故等。此类事故一旦发生,损失均在3-5万元以上,且处理故障、恢复生产时间最短要24小时,对生产构成极大的威胁。      2.翻车机控制系统的改造   2.1 改造整体设计思想   在硬件设备上将翻车机改为“C”型翻车机,拨车机改称重调机,去掉迁车台的推车器和空车铁牛,增加空调机,从硬件上彻底杜绝了由于空车皮自由行走失控造成的事故;另外,根据原系统在电控系统上存在的弊端,提出以下改造整体设计思想。   2.1.1PLC控制系统    系统中PLC改造为西门子S7-300系列,在抗干扰、运行稳定性方面将大大提升,同时使用工业现场总线PROFIBUS-DP实现CPU与扩展机架以及其他设备的网络互联,减少线路数量,提高了信息采集的效率,实现系统设备的协调运行,为自动运行创造条件。   2.2.2变频器控制系统    翻车机、重调机、空调机、迁车台的驱动系统均改造为西门子变频器驱动笼型异步电动机,有效杜绝了启停的冲击,为平稳停车定位创造条件,使用变频控制故障率大大降低且实现节能[2]。   2.2.3检测系统    系统将折返式光电开关运用于翻车机出入口、迁车台入口、迁车台有无车皮检测等光电检测,使系统安全性提升。翻车机、重调机、空调机使用新型编码器检测位置,从而减少大量开关量位置检测元件,使系统清晰简化,且抗干扰能力强。同时也通过PROFIBUS-DP网络传输数据,进

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