基于840D系统双伺服动力刀架PLC程序研究.docVIP

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基于840D系统双伺服动力刀架PLC程序研究

基于840D系统双伺服动力刀架PLC程序研究   摘 要 本文以数控系统804D为平台,详细介绍了伺服动力刀架的两种编程方法之一:应用西门子功能块FC18定位动力头,旋转刀盘的完全PLC程序控制法,给车床电气设计的同仁提供参考。   关键词 车床电气;SIEMENS 840D;PLC控制   中图分类号:TG659 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)041-063-02   对于车床的电气编程而言,最复杂的部分就是刀架,尤其是双伺服动力刀架。本文结合作者多年工作经验,以机床自制SFW系列卧式刀架为例,详细介绍了只用PLC程序如何实现定位动力头,旋转刀架的控制方法,为应用西门子840D系统调试车床的电气设计的同仁提供参考,以解决车床刀架PLC编程的难题。   本文的刀架本体采用机床自制的SFW系列卧式刀架驱动器驱动,动力头电机为西门子1FT7108配置增量编码器电机,采用西门子功率模块直接驱动。   1 PLC程序控制动力头回零和定位   按照双伺服动力刀架的工作顺序,开机需要先回零,回零步骤包括动力头回零,动力头定位和刀盘回零三个步骤,具体程序如下:   1.1 控制动力头回零点PLC程序   A I 6.1 //刀架回零按钮   A DB11.DBX 6.2 //手动方式   A DB11.DBX 7.2 //回参考点方式   AN M 44.4 //回参考点标记位   A Q 2.1 //主轴使能灯   AN DB10.DBX 106.1 //无急停   A DB100.DBX 1167.7 //上电时序完成   S DB236.DBX 1.0 //刀架回参考点标记位   A DB236.DBX 1.0 //刀架开回参考点标记位   AN DB236.DBX 4.1 //FC18结束信号   = DB236.DBX 4.0 //FC18启动信号   A DB236.DBX 1.0 //刀架开回参考点标记位   A DB36.DBX 60.4 //轴定位到位信号   R DB236.DBX 1.0 //刀架回参考点标记位   AN DB236.DBX 1.0   JC m341   L B#16#2 //赋值给FC18   T DB236.DBB 5   L B#16#5   T DB236.DBB 6   L 0.000000e+000   T DB236.DBD 8   L 5.000000e+000   T DB236.DBD 12   CALL FC 18   Start :=DB236.DBX4.0 //启动信号   Stop :=DB236.DBX4.1 //停止信号   Funct :=DB236.DBB5 //功能信号   Mode :=DB236.DBB6 //定位方式   AxisNo:=6 //第6根轴   Pos :=DB236.DBD8 //定位位置   FRate :=DB236.DBD12 //定位速率   InPos :=DB236.DBX16.0 //到位信号   Error :=DB236.DBX16.1 //错误信号   State :=DB236.DBB17 //错误代码   程序解析:在机床正常上电后其无急停按下时,机床处于回参考点模式下时,按下按钮I6.1刀架动力头开始由PLC的功能块FC18进行控制,按照给定的速率进行旋转,直到轴返回参考点信号DB36.DBX 60.4变为1时,结束PLC控制完成动力头的回零点过程。其中JC341跳转命令指出,当动力头回完参考点后,将跳过返回动力头的控制数据,跳至动力头定位的数据进行给FC18赋值。   1.2 PLC控制动力头定位角   动力头回完参考点后马上进入动力头定位,定位程序如下:   A I 6.2 //手动换刀按钮   A DB11.DBX 6.2 //手动方式   AN DB11.DBX 7.2 //非回参考点模式   O(   O DB11.DBX 6.1 //自动换刀   O DB11.DBX 6.0 //半自动换到   A DB21.DBX 61.0 //系统检测到T码变化   )   A Q 2.1 //主轴使能   AN DB10.DBX 106.1//无急停信号   A DB36.DBX 60.4 //动力头已回参考点S DB236.DBX 1.1 //动力头定位标记位   A DB236.DBX 1.1   = DB236.DBX 4.0 //启动FC18   A DB236.DBX 1.1 //动力头定位标记位   A DB236.DBX 2.1//定位完成信号   R

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