八钢顶燃式热风炉热风管道烧塌原因分析及处理.docVIP

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八钢顶燃式热风炉热风管道烧塌原因分析及处理

八钢顶燃式热风炉热风管道烧塌原因分析及处理   摘 要 八钢B高炉顶燃式热风炉在2009年2月投产,随着高炉冶炼强化生产,热风管道 三岔口钢壳出现发红、砌体塌落,严重制约安全生产。随后对三岔口烧塌原因进行了调查研究,并进行了浇注料热态浇注修复,取得较好效果。   关键词 热风炉 热风管道三岔口 烧塌   一、前言   八钢新区B高炉(2 500 m3)配备3座卡鲁金改进型顶燃热风炉,于2009年2月28日建成投产,一直处于良好运行状态。在近两年的生产实践中,通过强化操作管理,采取多种技术手段,在使用布袋干法除尘煤气(以下简称干煤气)及双预热的情况下,拱顶温度可快速燃烧到1 320 ℃,废气温度按370 ℃控制,在纯烧高炉煤气的条件下,风温水平接近1200 ℃左右,使热风温度水平满足了2 500 m3高炉冶炼生产的需要。   在2011年12月23日,检查发现3号三岔口上部钢壳发红部位已无砖衬、热风管道岔口拱碹塌陷。在2012年5月10日,发现2号三岔口同样出现拱碹塌陷。实践表明,热风管道岔口拱碹的寿命只有3年左右,严重制约了高炉生产安全和指标的改善。随后对其破损原因进行了调查分析和修复处理。以3号热风炉风口烧塌最为严重,处理时间长。   二、热风管道内衬设计   八钢B高炉热风管道:内衬厚共450 mm,以减少热风管道的热损失。其中最外层上半圈喷涂层和耐火纤维毡的厚度别为90 mm和16 mm,下半圈喷涂层厚106 mm;中层管道的保温层为1层NG-1.0的轻质高铝砖厚114 mm;内层管道工作层为优质低蠕变高铝砖,厚230 mm。在上半圈喷涂层和轻质高铝砖之间设有的膨胀缝,用纤维毡充填。   热风管道三岔口部位均采用组合砖形式,组合砖拱体的稳定性较好,但该组合砖是用组合母砖机械加工法制造,缺点是每块外形相贯面尺寸差异大,母砖需手工加工多次,偏差范围大且不易控制。   三、热风管道三岔口塌陷及处理情况   1.前期处理。2011年11月初在日常热风管系巡检中,发现3#热风管道三岔口部位温度偏高,采用红外测温,该部位上部超过350 ℃,中间宽200 mm、长300 mm的部位达到460 ℃。认为是窜风所致,采用压缩空气冷却钢壳控制,建议休风时压浆处理。2011年11月21日,B高炉计划休风检修40 h,在上部割孔准备压浆。清理割孔原喷涂层后,发现管道岔口内胆已无砖衬,紧急召集专业人员现场商讨处理方案。见图1。   2.确定方案。由于无准备状况下停炉维修处理,先采用红外测温仪密集测量管壳温度,确定塌陷面积约400 mm2×700 mm2,经研究对3号热风管道三岔口拱碹塌陷处进行热态浇注修复处理。确定切开塌陷部位管壳面积700 mm2×1000 mm2,清理塌落的组合砖残砖和掉砖,支内模后采用不定型耐火材料现场整体浇注施工成型,这样可使热风管道三岔口砌体的整体稳定性提高,最大限度减少停热风炉对高炉生产的影响,降低事故损失和维护成本。   3.处理过程。(1)拆除。关闭热风阀,打开倒流热休风阀,使热风管道内处于微负压状态。在施工部位管道上部上层钢平台对应位置切割拆除,为处理三岔口腾出空间。在3号主支管相贯处测温画线位置保护性拆除钢壳,上部开一个700 mm2×1000 mm2的方孔。拆除管道内损坏的耐火内衬,用抓具清理管内废渣。   (2)内胎支模将8 mm厚的直管钢模分两片分别从岔口开口处放入支管内,用吊钩将钢模挂起调整好位置,将两片钢模相对电焊拼接,用手拉葫芦将钢模整体上提,用6根圆钢将钢模内胎与上层平台焊接固定、拉牢。与管道内工作层耐火砖表面紧密相连,如有空缝用纤维毡或耐火砖将缝塞严,去掉手拉葫芦,准备整体浇注。   (3)浇注修复。在上层钢平台上,按热风炉浇注料(见表1)使用说明及配合比将足量浇注料搅拌均匀,对管道内修复部位开始浇注。浇注料浇注时应不间断施工,一次浇注成型。浇注时用振动棒振捣密实,震动时应快进慢出,振捣时应从一个方向向另一个方向依次进行。浇注时浇注料厚度距离管壳20 mm时停止浇注,对表面进行修整,保证弧度与管壳一致。浇注料表面不得进行收光处理,使浇注料水分正常蒸发,保证浇注料表面无龟裂现象。   (4)焊接钢壳。待浇注料具有一定强度后,切除吊挂固定钢模内胎的圆钢,在浇注料表面铺30 mm厚硅酸铝纤维毡。对开口部位管壳打深坡口,将3号主支管相贯处保护性拆除钢壳就位,焊接管壳,确保焊缝焊透、饱满,并且在焊缝处焊接筋板补强。在新安装的管壁上用Φ50钢管制安排气灌浆孔。   4.修复效果。浇筑完毕后,采用热风倒流管对浇注部分进行简单烘烤。由于炉顶未及时完成检修修项目,B高炉延迟复风约5 h,使烘烤时间达到16 h以上。高炉复风初期,其3号热风炉采用配风方式送风约10 h,继续对浇注部

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