喷油环射流方向研究.docVIP

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喷油环射流方向研究

喷油环射流方向研究   [摘 要]喷油环性能试验包括流量和射流方向试验。通过对3年来零件生产情况统计,合格率一直在40%左右。参考其它类似零件,合格率也不高。为了提高喷油环试验合格率,特进行以下试验和研究。   [关键词]流量 射流方向 缝隙流量 电火花 合格率   中图分类号:TP391.9 文献标识码:TP 文章编号:1009?914X(2013)34?0413?01   前言:导管喷嘴加工厂承担喷油环的加工制造。本次攻关通过对零件加工流程、零件结构、夹具的结构,以及同类零件的对比分析了合格率底的原因,同时为了查清原因,提高喷油环合格率,采取了相应的改进措施,提高零件试验合格率。   1、试验工艺流程   集件―清洗―外观检查―电火花打孔--电火花打孔―打磨锐边―超声波清洗―流量试验―流向试验―油封   2、结构简介   3、原因分析   复查以往喷油环不合格零件,不合格原因为射流方向波动、缝隙流量小,发散、流量不合格,超出上限。   3.1喷油孔的加工   喷油环两小孔的加工工艺为在DMC-6设备上,采用专用工装3B304-0024/0025,用φ0.965-0.97的铜丝打孔,然后用铰刀3B120-0379(φ1.03-0.005)、3B120-0226(φ1.05-0.005)去除重熔层,同时修整孔形保证φ1+0.05要求,最后采取钳工去除内外孔边毛刺。   喷嘴工部滑油喷嘴类零件的加工工艺都为:电火花打孔-铰孔-去毛刺。   同类零件射流喷嘴所作工作:   31φ、x15射流喷嘴φ1.2孔喷射到水平距离300、角度成45的φ30的孔内时,大部分也存在射流发散和抖动问题(包括俄备件)。   3.2喷油环的结构   结构上,喷油环的前端属于非对称的收缩结构,存在局部损失(在管件局部范围内主要由流体速度分布急剧变化、流体微团的碰撞、流体中产生的漩涡等造成的损失)。喷油孔两个φ1孔的长度约1.5mm,φ3孔与φ1孔相惯处如果不规则,那么流体速度分布的变化大、产生的漩涡多,在1.5mm的长度内没有很好的整流,会使流体在出口的速度方向不一致,最终喷射时产生抖动和发散现象。即φ3孔与φ1孔相惯处的圆滑程度。   3.3孔边毛刺的影响   如果孔边有毛刺,也会产生不规则的紊流和涡流区,致使射流时产生抖动、分叉和发散现象。   3.4 φ3孔的影响   φ3内孔虽为钻铰孔工艺。但1孔在钻头度面上,此处铰刀不能加工,所以此处粗糙度较低。   4、采取措施   4.1我们对零件采取电抛光方法   经过电抛光处理的零件表面可以提高2个粗糙度等级,但是内径较小的孔由于硫酸溶液较少,阳极溶解的较慢,致使内表面电抛光的效果不如外表面明显。同时电抛光对外缘细小毛刺、尖边的去除效果明显。从图1中可以看出,喷油孔φ1.2的长度不到3mm,如果流体速度分布的变化大、产生的漩涡多,在3mm的长度内没有很好的整流,会使流体在出口的速度方向不一致,最终喷射时发生抖动和扩散现象。对喷射时发生抖动和扩散现象有很大的改观,但外孔尖边溶解成R0.5。后来采用新发明的自制的刮刀对相惯处毛刺进行了多次去除,对相惯处圆滑程度不好的进行了修整,修复合格率非常高。   4.2自制刮刀   自制专用刮刀,修整φ3孔与φ1孔相惯处使其圆滑过渡。用自制专用刮刀结合牙钻去除孔边毛刺;尝试采取电解去除毛刺(需做工装)。   4.3提高φ3孔度面上的粗糙度   建议非航提高φ3孔度面上的粗糙度。以前喷油环解决抖动和发散所作的工作:我们先后采取了么粒流和水射流去毛刺方法,试验效果都不明显。欲采用电抛光,因喷油环两小孔的长度只有1.5mm,如果采用电抛光尖边溶解成R0.5,那么直线段近1 mm更短,射流将发散,对喷油环不适合。所以也采用了自制的刮刀对相惯处毛刺进行了多次去除,对相惯处圆滑程度不好的进行了修整的方法,但效果不如射流喷嘴明显,有可能是喷油环结构为非对称的两个斜孔所致。   5、实施过程   根据原因分析和制定的整改措施,我们办理了实施的试验卡片。具体步骤如下:   5.1流量试验工装   将流量试验夹具3BD364-0010浮动装夹结构改为固定结构,并不仅保证装夹的唯一性且提高效率。   5.2电火花打孔工装   将磨损的电火花打孔夹具3BD304-0025进行返修;取消浮动支撑;同时由专家现场指导夹具装夹方法,保证装卡提高稳定性。   5.3电火花工艺参数复查   复查电火花加工过程参数,设备、脉冲电压、电流、脉冲宽度、脉冲间隔等参数均没有变化。   试验电极:用铜丝0.95mm,打孔后直径Ф0.97-Ф0.98mm,铰后1.02-1.05mm,既能保证流量又确保去除重熔层。   5.4标准件CT、X光

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