作业提质提效工作推广应用.docVIP

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作业提质提效工作推广应用

作业提质提效工作推广应用   摘要:   为进一步提升作业施工速度、质量和效益,通过深入开展作业生产管理优化、生产组织运行、强化质量控制、实施作业工艺技术攻关等活动,扎实推进提质提效工作开展,打响了桩西作业服务品牌。   关键词:作业;提质;提效;工作;推广;应用   1实施背景介绍   按照采油厂作业提速提效工作的整体安排与部署,为进一步提升作业施工速度、质量和效益,扎实推进提质提速提效工作开展。作业大队通过扎实深入作业生产系统节点管理优化生产组织运行、强化质量控制降低无效工序、实施作业工艺技术攻关等活动,全面落实作业提质提速提效措施。   2主要工作做法   2.1 强化作业节点管理,优化生产运行提速提效   主要开展以下工作:   2.1.1优化作业运行,压减外部施工车辆   ⑴试验加工摆驴头装置   由于抽油机自身配备电机功率偏小,无法进行对无载荷的抽油机进行驱动,作业完井后需要吊车进行摆驴头,严重影响作业时效和采油时率。针对作业摆驴头时需要吊车配合吊游梁的问题,设计加工摆驴头装置样机1台,目前已在桩二生产管理区桩121-15、115-8、64-51等作业完井时试验与应用,用时20分钟实现摆驴头到下死点。7月份新加工5台摆驴头装置,对前期现场试验中存在的问题进行改进,由于结构设计、制造和组装变化,现场应用中出现齿轮磨齿、串轴咬齿,10月份已经整改完成。下步计划组织验收后,完善摆驴头装置使用管理制度,明确管理流程,开始推广使用。   ⑵实施拉水点改造   针对桩120拉水点放水速度慢的问题,通过采油厂相关部门调查分析原因,并组织改造施工后,每罐水放水时间缩短至15-20分钟。   ⑶优化作业运行,减少作业跨区域搬家   活动开展以来,作业运行计划首先保障同区域作业搬家,相对固定作业队施工范围,减少搬家车辆占用时间。   ⑷精细生产管理提速提效   修订完善节点管理制度,定单井作业工期、计划进度,开展作业日分析、旬评估,查找生产运行中存在的问题,制定措施、落实责任,实施基层生产运行送班会、碰头会、班组派工和生产写实,进行班组工时分配与当班生产任务完成时限双重考核,推进节点管理进班组,有效传递了作业生产运行压力,确保了作业工作量的高效实施。   ⑸优化生产运行提速提效   实施作业工作量及作业施工计划均衡运行,组织同台新投井、措施井交叉作业,降低了单井作业动力占用时间;建议并实施120污水点、L168放水头改造,洗井(放喷)进干,有效缩短了作业施工用液装卸时间。优化搬家流程,开展现场标准化配备,推广模块化吊装模式,组织同区域搬家,压减搬家卡车(5辆降为4辆)平均搬家时间缩短1小时。   ⑹转变压裂运作方式,加快压裂措施运行进度   针对井下作业公司压裂车组紧张的情况,在中浅层低渗透油藏开展小型压裂试验,小型压裂采用600型井口、1000型压裂车组,减少非常规压裂及井下压裂车组紧张的影响,运行更自主更灵活,有效减少了压裂等待过程,节约了压裂施工费用。   2.1.2开展作业施工工序优化   主要进行以下作业工序优化:   ⑴优化合并探冲砂、通井工序   对井况清楚、近期实施过通井工序且出砂不严重的施工井,在方案设计审核过程中,将冲砂、通井工序优化为通井规直接冲砂。   ⑵强化井史查询,减少无效作业工序   通过要求作业队技术员在施工设计编制前,全面查询施工井作业井史,提升工序针对性。以探冲砂工序为例,井史查询显示存在井漏的作业井,施工设计直接要求抽砂泵抽砂,2012年累计实施抽砂施工70井次,减少作业占井时间42天。   ⑶合理进行工具、工序优化,大幅减少重复工序   通过开展留井防砂管柱组配和拔滤工序优化,大幅压减打捞前探冲砂、通井、冲中心管工序,全年8口拔滤捞绕井通过工序优化、活动解卡等措施,仅仅1-2趟打捞工序成功捞出井内全部滤组,压减作业占井时间16天。   ⑷持续优化留井管柱结构,降低后期处理难度   通过设计加工可套式树脂扶正器,在下刚玉滤、金属滤井施工中替代铁质扶正器和塑料扶正器,同时,在留井防砂管柱均合理添加正反接头,对部分出砂注水井,在油层下部管柱添加正反接头32井次,大幅降低后续打捞、套铣施工难度。   2.1.3逐步加大电缆输送射孔工作量   按照活动安排,作业大队强化电缆防喷器的维护保养检查,提高电缆防喷器压力等级,在确保作业施工安全的前提下,对内陆区域施工的老井重复射孔、常压地层补孔等工作量,实施电缆传输射孔提高作业速度。自2月27日采油厂召开作业系统提速提效工作会议以来,作业大队共采用电缆传输射孔15井次,减少油管起下122788米,减少作业占井时间12天。   2.2 强化保障配套能力,精细作业过程管理提速提效   2.2.1推广软探砂面作业施工   实施前通过查询井史、落实套管情况,优化选择软

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