轧钢加热炉控制系统优化与应用.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
轧钢加热炉控制系统优化与应用

轧钢加热炉控制系统优化与应用   [摘 要]加热炉作为轧钢整个生产线中的一个不可或缺的热力设备,其控制水平与质量在很大程度上都将对钢产品的生产量、加热的质量与能源消耗、轧机的使用寿命等造成极大的影响,基于此,对其控制系统实施必要的设计优化,很有必然。本文从分析加热炉的结构及其控制系统的相关控制功能入手,具体探讨其自动化控制系统的相关设计优化措施,并对其应用效果进行探讨。   [关键词]加热炉 控制系统 炉内压   中图分类号:TD928 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)34-0003-01   0. 引 言   自进入21世纪以来,节能减排策略已经成为了上述各大企业全面实现成本降低而利润升高的主要手段。在我国,虽然钢铁产业作为我国国民经济的重要构成部分,直接影响到我国整体经济水平好坏与综合国力的高低,极大地推动了我国社会经济的增长,但也必须承认钢铁产业是一种高能源消耗与高污染的产业类型,在一定程度上给我国环境造成较大污染。为此,减少钢铁产业的能源消耗,减少其污染排放就成为了钢铁行业发展的关键所在。故文章以首秦公司轧钢厂的加热炉应用为例,对其控制系统进行有效分析,并提出相应优化对策,以提高其控制水平,最终实现节能减排的目的。   1.轧钢加热炉的控制系统概述   1.1 系统构成   加热炉的网络控制系统,由3种网络组成,如图1所示,其一为Genius网,用于完成GE PLC主站控制器同GE PLC从站间的友好信息互通;其二为Profibus 网,用于完成GE PLC同西门子变频传动系统间的友好互通;其三为Ethernet网,用于完成GE PLC同画面服务器间、加热炉的L2服务器同扎线L2服务器间、画面服务器同操作终端、加热炉的L2服务器间的友好信息互通。而关于加热炉的硬件控制系统结构,是由一个二级系统构成,其中,L1系统涵盖了人机画面的监控系统、现场的执行机构与GE PLC主站、现场的检测装置以及GE PLC从站等几部分,而L2系统则由人机监控系统、控制模型与数据服务器等几部分构成[2]。   1.2 系统的控制功能   对于加热炉,其控制系统中各系统的功能也是有所不同的,其中,是L1级系统,为电控与仪器控制系统,是用来实现对板坯称与相关液压站等设备的控制,实现对板坯与坯料的位置动态控制,实现对出钢机与装纲机自动定位的控制,实现对加热炉的自动燃烧控制与汽化冷却的系统控制等各种功能的;而L2级系统,则为计算机自动控制系统,用于实现对加热炉的炉内各种坯料的动态跟踪,实现对相关生产数据的有效管理,实现对系统自动燃烧的有效控制与相关数据的设置处理,实现对画面与报表等各项功能,以迎合加热炉生产工艺与设备的相关控制需求。   2.轧钢加热炉的自动化系统的设计优化措施   以首秦公司所使用的加热炉为例,其采用的是智能化控制,使得诸如加热、预热与均热、炉内压的温度调整以及排烟温度的调整等生产工艺均是在结算及程序的有效控制下完成的,大大提升了生产的效果,减少了生产的成本。下面,就针对该自动化控制系统提出几点具体的系统设计优化措施,并对其优化效果进行探讨。   2.1 炉温控制调节措施   在轧钢加热炉中,其采用的是一个大惯性的系统来对其炉温进行有效控制,而传统PID参数的调整却无法满足钢铁厂实际的生产需求,故逐渐将其发展为了智能化的模糊控制,并构建了相应的多参数数学模型,然而,加热炉的控制效果还不是很满意,无法对炉温进行有效控制。基于此,本设计对其控制原理进行了相应调整,即通过实时动态采取想相应的温度量,在充分应用系统叠加法的基础上明确加热炉当前的温度,进而将其同预先设定好的炉温进行对比分析,以有效控制煤气的调节量,大约每次调节1%左右,间隔0.5~2s调节一次。但是,在调节炉温的过程中,需注意一旦当温度达到预制温度±20℃的时候,就不能再对其进行调整了,而这该优化设计同PID调节存在的本质区别。同时,该控制设计经过现场的验证,发现炉温被很好的控制了,从而大大减少了加热炉的能源消耗,缓解了钢坯被氧化烧损的情况,从整体上延长了加热炉的使用寿命。   2.2 炉内压的调节控制措施   在加热炉中,其炉内压控制效果的好坏,直接关系到其整体的节能环保效果,故为保证炉内压始终处于一个相对较稳定的微正压间,以避免冷空气的吸入与烟气的外泄,很有必要,因为,若能对加热炉炉内压实施合理控制,就可实现对其煤气燃烧过程中火焰的长度进行调节,并实现对炉温温度场的均匀区域划分,最终达到炉内气氛有效调节的功能[3]。故为实现对加热炉炉内压的有效控制,可把原先的引风机控制转变成变频控制,并结合模糊控制原理,充分发挥出PLC-300系统本身所具有的PID调节作用,于程序运行中对不同运行阶段中炉内压要求进行合理设定,从而确保加热炉炉体能够始终处于微正压

文档评论(0)

fangsheke66 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档