AGC方式下1000MW钢球磨煤机机组负荷跟踪性能差原因分析及改进措施.doc

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AGC方式下1000MW钢球磨煤机机组负荷跟踪性能差原因分析及改进措施

AGC方式下1000MW钢球磨煤机机组负荷跟踪性能差原因分析及改进措施   摘 要:针对1000MW钢球磨机组AGC模式下的负荷跟踪性能差的问题进行分析,通过优化系统,提高燃烧响应效率,同时加强培训,改进运行人员的调节水平,提高机组负荷跟踪能力。   关键词:AGC;钢球磨;负荷跟踪   1 前言   为强化电网调度管理、提高智能电网自动化水平,华东电监会发布实行了《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》和《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》,简称“两个细则”,其中对AGC和一次调频的投入率、调节指标的考核标准进行了严格的规定; 山东电监办自颁布实施“两个细则”以来 ,因负荷跟踪不到位受到的考核也时有发生,提高机组负荷跟踪能力,特别是百万千瓦机组的负荷跟踪水平,是当前迫切需要解决的问题。   2 设备简介   我厂两台1000MW超超临界机组采用的是六台正压直吹双进双出式钢球磨,在协调方式下投入AGC运行,为了响应电网的2%的负荷变化率,需要设定约10MW的调节速率,负荷波动大,燃料主控大幅调整,而钢球磨煤机出力响应滞后,分离器易堵塞,容易造成增减负荷困难,出现主汽压力偏差大、燃料给水不匹配、受热面壁温超限等一系列制约机组增减负荷的因素。通过修改逻辑,提升燃料给水响应速率,加强联系清理磨分离器,提升制粉系统的可靠性,加强煤质监督,改善入炉煤质,提升锅炉热效率等一系列手段,达到了即使变化率在15MW的情况仍能稳定运行的条件,极大提高了机组负荷跟踪能力,提升了经济效益。   3 影响负荷跟踪能力的因素分析   影响负荷跟踪能力的原因主要有:   3.1 燃料给水随负荷变化不适应AGC方式下的需要   以前的燃料给水跟踪负荷是在变化率不大的情况下设定出来的,已经不适应AGC模式下的调节需要。通过不断的实验,修改逻辑,减少磨空风量计算的影响,启动磨煤机时,将燃料计入手动干预,燃料量根据热负荷情况可人为缓慢计入,达到协调方式下控制主燃料的大小,最终做到协调方式下开停磨,从而不需要解除AGC,即可启停制粉系统,极大提高热负荷控制能力。同时将水燃比调节逻辑修改减小调整范围;汽温、汽压不稳的阶段主要集中在负荷增减、开停磨及吹灰过程中,在以上时间段应重点加强对汽温、汽压的监视,防止大幅波动;稳定汽压,在汽压出现波动时,用水燃比辅助调节稳定汽压,在汽压上升期间尽量不要大幅增加水燃比或适当减少水燃比,在汽压下降较快时可适当增加水燃比。对2013年11月以来,AGC方式下,燃料给水匹配情况进行采样统计,取比较有针对性的启停磨煤机频繁的850MW负荷时数据进行分析,可以看出燃料、给水匹配情况较修改前有明显改善。特定负荷下,燃料、给水基本稳定,波动幅度平稳。   3.2 磨容量风挡板开度随燃料主控波动频繁,开度不线性,时间一长还容易故障卡死,使进入磨的风量不合适   这个是设计问题,本身挡板开度就不适应大幅度晃动,最佳出力开度大概在50%-70%,超过这个开度磨的出力就不够线性。通过修改容量风挡板开度逻辑,根据挡板开度与风量的对应关系增加流量曲线函数,使得风门开度与风流量成线性关系,使燃料量控制较以前更加精确。调整制粉系统挡板调节应缓慢,避免大幅操作,磨煤机容量风挡板每次调节不超过5%,旁路风挡板每次调节不超过10%。运行检修人员还要加强对挡板的检查和维护,发现卡瑟及时联系处理,避免因挡板卡瑟造成调节困难。对比采取措施前后,不同负荷下,磨煤机挡板开度跟随燃料主控情况,采取措施后,风门开度与燃料主控、风量线性关系较以前要好,使燃料控制更加精确,提高的燃料响应效率。   调节燃烧,调好磨是关键。运行中加强制粉系统参数监视;及时清理磨煤机分离器,制粉系统缺陷及时联系检修处理,并录入FAM,利用停磨机会对磨煤机料位进行检查;及时根据磨煤机电流情况,加钢球;加强巡回检查,发现缺陷及时联系检修处理,提高制粉系统运行的可靠性;同时制粉系统应留有一定的调节余量,不可盲目带负荷,给机组带来危险。   3.3 煤质问题   煤质的好坏直接影响锅炉燃烧的稳定性和机组带负荷能力,因此在AGC投入期间,对煤质的监督显得尤为重要。   加强与燃料运行人员的联系,运行人员要在接班前及时了解当班煤质,有针对性的进行调整。针对不同煤质,控制磨出口温度正常且稳定,控制好磨煤机的料位在正常范围。不可空磨也不能满磨,一旦磨出力不好会极大的影响该磨出力。保证煤粉细度,使燃烧充分。巡视人员就地仔细倾听磨内声音是否正常,发现异常及时联系调整。煤质较差,导致燃烧不稳时,及时投油助燃;锅炉低于不投油最低稳燃负荷时应及时投油稳燃。   AGC投入期间,入炉煤质得到有效提升,接近校核煤种,入炉煤低位发热量大于19.0.5MJ/kg,入炉煤挥发份大于37.7 Vad %

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