LF钢包精炼炉电极升降调节系统优化应用.docVIP

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LF钢包精炼炉电极升降调节系统优化应用

LF钢包精炼炉电极升降调节系统优化应用   摘 要:本文介绍的LF钢包精炼炉电极调节器以PLC作为核心,配套相应的硬件检测,软件编程等,该系统运用恒阻抗控制的理念对电极进行调节控制。   关键词:调节器;电极;恒阻抗   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.027   1 概述   本文优化改造前LF钢包精炼炉的电极调节系统为恒阻抗控制。调节系统设备虽然一直在运行,但性能较差,其系统存在以下几大问题:   (1)现有电极调节系统,理论上是阻抗方式的闭环 PID控制器,其实际控制效果较差;   (2)弧压信号采集的实际接地系统不规范,直接影响了反馈信号的变化量,发生了信号量的偏移;   (3)测量信号变送(转换)器在有谐波环境下,导致反馈信号的跟踪误差大;   (4)系统虽然为 PID 调节,从通电到停电的冶炼全过程,三根电极不同程度系统振荡。   (5)系统实际没有进行功率圆的计算,调节系统没有运行在功率圆图上的最佳工作点。   (6)三根电极立柱及比例阀的固有特性是不同的,特别现有的 A相比例阀调整产生了偏移,使其特性发生了变化。   现有的调节系统其控制方式为虚设、调节特性极差、电极振荡明显,功率因数偏低,无功损耗偏大。   电极升降调节系统优化主要采用阻抗控制方式,三个独立的阻抗控制器叠加一个过电流控制器,增加短路智能响应,阻抗工作点和短路值等参数设定。   2 调节器的硬件配置   2.1 控制系统的核心设备   一套调节系统PLC,带有相应的开关量和模拟量输入输出模板,用于电流、电压信号的输入,液压阀值的输出以及相关开关量的输入输出。电极升降调节控制系统需要设定的所有参数都可以在HMI的画面上方便的进行设定。当然参数修改设置将有口令保护,不同的参数修改需要对应不同的权限。三个独立的阻抗控制器的比例系数可以自动调整,均采用PI 控制算法,完成三个电极阻抗的独自自动调节功能。   2.2 数据采集   2.2.1 电压测量方法   电弧电压的检测从变压器的二次侧接入电压检测箱,通过定制的电压互感器转换成标准信号。电压互感器的中性点设置在钢包车四个车轮与钢轨接触四点的交叉中心点,经单独的电缆接入到电压检测箱。   2.2.2 电流测量方法   通过变压器原边设置的电流转换器可测得的变压器的一次侧电流,通过电流变送器转换为标准信号接入到电极升降调节系统。   3 电极调节调节系统的软件编程优化   3.1 阻抗计算的实现   电极升降调节系统的理论控制计算应用“功率圆图”的工具,来计算LF钢包精炼炉的变压器各档位下的最佳工作点(图2)。   这些数值在上图以图形化方式显示出来,圆图中显示了各个工作点的的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,电弧长度以及电极电流之间的相互关系。   一个操作点只能处于一个变压器的抽头曲线上,要改变到另一个变压器的抽头曲线上,就通过变压器的分接开关切换变压器档位。根据功率因数曲线和功率曲线交叉点确定某一个抽头圆线上的操作点,不同的工作点组合在一起,就可变成特性曲线。可以从6个这样的特性曲线中选出最佳操作点进行设置来适应不同的操作条件。通过计算得出的阻抗设定值输入预置的数据库,岗位操作人员可以在不用改变控制程序的快速切换预置阻抗设置参数。   3.2 点弧程序   点弧阶段电弧过长极易造成三相电源的不平衡,所以在点弧过程中,应设置分步的控制速度力求迅速点弧成功进入自动调节。当三相电流为零,三相电压为定值时,此时可以较快的速度下降电极。当经过一段时间后,改为慢速自动调节,间隔时间由限位开关及下降速度求出。   电极不接触熔池,在这种情况下,几乎所有的相都能测量相同的相电压,并且假设系统内的绝缘是相同的。虽然与熔池不接触,也能测量电压。   当A相电极下降接触熔池,短路并输出一个大致为零伏的电压,其他两相的电压提升到变压器的三角形电压,三相都没有电流,停止了A相电极的下降动作;B相电极接触熔池,两个电极产生短路电流,两个电极微微提升;三相电极稍微下降直到有电流产生,当三相弧流达到预设的门槛值时点弧完成,电极调节进入自动控制状态。   3.3 液压阀特性曲线   电极的速度曲线归根结底就是液压阀的特性曲线,其线性系数、死区、零点偏置三个参数对电极调节器的性能至关重要。   大多数液压伺服阀均存在死区,伺服阀在中性点附近的死区需要特殊处理,否则将影响调节的稳定性。输入信号的绝对值与死区值进行比较,当小于死区值时,输出信号封闭,电极不做任何调节;当大于死区值时,输出信号随输入信号线性变化,电极自动调节。   阀的零点标定:受液压缸的内泄等因素影响,阀的零点与控制零点可能不一致。为加快调节速度,调节

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