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关于腈纶装置脱单塔真空波动研究分析

关于腈纶装置脱单塔真空波动研究分析   摘要:在腈纶生产的工艺流程中,脱单塔是承前启后的关键装置,脱单效果的好坏直接影响着后续工段物料的质量和排放污水的COD指标。而真空度又是影响脱单效果的关键因素,本文着重论述分析脱单塔真空波动的各方面原因,并提出处理方法,为平稳生产、操作人员应急处理、减少污染物排放、降低消耗提供技术支持。   关键词:脱单塔;真空度;未反应单体   中图分类号:TQ342+.3 文献标识码:B      1、前言   大庆石化公司6.5万吨/年腈纶聚合装置是采用美国氰胺公司(ACC)专利技术,工艺上采用二步法水相悬浮聚合。装置共有四条生产线,每条线都有一套脱单系统,由于脱单塔是在负压下工作的,所以保证塔内真空度稳定,进而能够很好地脱出未反应单体,至关重要。一旦真空波动,物料中未反应单体将不能很好地脱出,直接随物料进入下一工段,这将会造成:①物料中所含单体会影响原液质量。②在水洗工序洗出的大量AN、VA、低聚物会严重影响排放污水COD指标【1】。③未反应单体挥发,不但污染环境,影响环保,还增大单耗。影响脱单塔真空度的因素有很多,本文将对引起真空波动的常见因素进行分析。   2、控制原理   聚合后的连续反应溢流浆液中含有聚合物、水、未反应单体、催化剂以及在反应过程中产生的其它盐类,这些物料在终止罐内经2%NaOH终止反应后,由终止出料泵送至脱单塔。浆液从脱单塔上部进入,4kg/cm2蒸汽从脱单塔底部进入,料液同蒸汽逆流而行。塔内共有15层波纹板填料,在波纹板填料表面,浆液被加热到单体的沸点以上,未反应单体和部分水汽化后从塔顶部进入冷凝器进行冷凝回收,脱出单体的浆液由塔底出料泵输送至下一工段。脱单塔是在绝压(由PI4810显示)约26kpa的条件下操作的,压力越小,单体沸点越低,因此在一定的真空度条件下操作可以降低单体沸点。脱单塔的真空度是由塔顶端的水环式真空泵所提供。原理如图1   3、脱单塔真空波动的原因分析   引起脱单塔真空波动主要有三个方面原因:①工艺控制;②设备故障;③仪表控制和检测。   3.1工艺控制   3.1.1 脱单塔液位异常引起真空波动。正常控制脱单塔液位为60% 。   (1)脱单塔高液位时,浆液大量进入使脱单塔顶端的气相空间变小,真空度同时变小。   (2)脱单塔无进料造成低液位或空塔时,由于进料管线和出料管线没有介质密封,空气渗入使真空度变小。   3.1.2 蒸汽加入量对真空度的影响。   (1)蒸汽加入量过大时,一方面蒸汽向上托着物料,使物料不能正常向下流动,同时还增大了聚合物中水分的蒸发,不利于浆液的后续处理。另一方面蒸汽随物料进入脱单出料泵体内,形成气缚现象,出料泵不能正常工作,这都容易形成高液位使脱单塔真空度变小。   (2)蒸汽压力不稳时,使得加入塔内的蒸汽量忽大忽小,不但不能很好脱出单体,而且也造成脱单塔液位不断波动,真空度也不断受到影响。   3.1.3BR+1℃冷冻盐水引起真空波动。   BR+1℃冷冻盐水来水温度高或BR+1℃冷冻盐水流量不足时,汽化的单体和水蒸汽不能得到很好的冷凝,真空泵负荷是有限的,大量未被冷凝下来的气体弥漫在脱单塔的气相空间,使得绝压增大,真空度变小。   3.1.4PHIC4805堵塞,致使回收单体和水的混合冷凝液下料不畅,引起真空波动。   在长期的生产过程中,单体自聚形成的低分子聚合物在冷凝器管程以及PHIC4805检测处积累堵塞,使得回收单体和水的混合冷凝液下料不畅通,冷凝液堵塞了冷凝器的管程,虽然PIC4819控制参数影响不大,但PI4810显示值却变大了,绝压增大,脱单塔内真空度变小[2]。   3.1.5 水环式真空泵的密封水量对真空的影响。   (1)密封水量小,不能很好地形成水环密封住真空系统,出现漏气现象,使得真空度变小。   (2)密封水量大,虽然形成水环密封很好,但真空泵的负荷变大,出现打水现象,抽真空的能力不足,同样使真空度变小。   3.1.6 真空泵的放空管线堵塞。   经过真空泵密封水冷却后的余留气体从排气管线排出放空,当排气管线有堵塞时,气体排不出去使得真空泵工作性能变差,不能很好抽真空,进而使脱单塔真空度变小。   3.2 设备故障   3.2.1脱单系统有漏点。在脱单系统的各个连接点,如果出现漏点:如焊接裂缝、垫片密封不好、螺栓不紧固等现象,那么空气就会渗入塔内,使真空度变小。   3.2.2水环式真空泵性能变差,抽真空的效果不好引起脱单塔内的真空变差,真空度变小。   3.3 仪表控制和检测   3.3.1 PIC4819控制阀故障,不能正常自动调节塔内真空度,致使塔内真空度变差。另外,刚开车时,操作人员忘记打开PIC4819控制阀前手

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