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反循环冲洗工艺技术改进与应用
反循环冲洗工艺技术改进与应用
【摘 要】 随着油田的不断精细开发,各种钻、冲措施接踵而至,就胡状-庆祖油田而言,近几年每年钻冲砂施工约130多井次,常规的钻冲砂施工一般是采用正循环方式进行,一定程度上存在有施工管柱安全风险。本文通过制作游动自封,配套使用液压自封装置等井口工具,可实现安全、高效钻冲砂的施工目的,先后在新胡89井、刘32井等应用,效果较为理想。
【关键词】 反循环 工艺 工具 配套 应用
1 前言
随着油田开采时间的延长,地层胶结物的胶结力变差,油层出砂越来越严重,造成油井减产或停产、地面和井下设备磨损,对环境造成了污染,需要对井底的砂子进行冲砂处理;由于油田上产需要,对部分油水井采取了增产增注措施,进行了填砂作业,下步措施时如需对填砂层进行作业,也必须对填砂层进行冲砂处理。目前主要采用正冲砂、反冲砂、正反冲砂三种方式。正冲砂的缺点是砂子在环空的上返速度慢,易卡管柱。而反冲砂的优点就是携砂能力强,上返速度快,返砂时间短,不会造成卡管柱;操作简单,劳动强度低;换单根时没有水流出,减少了井口的污染,提高了安全系数;特别是油层夹层小的井,冲砂数据精确率高。胡状-庆祖油田是一个复杂断块砂岩注水开发油田,钻、磨、套、铣、冲措施频繁,常规的正循环钻冲砂施工固然有其优点,但随着井筒状况的不断复杂等条件的影响,管柱安全不得不引起施工者高度重视,时有发生的钻、磨、套、铣、冲卡钻工程事故制约着该类措施的有效实施,同时带来了严重的经济损失,给油田的开发和整体经济效益带来不利因素。为因此采取各种有效途径,配套应用反循环冲洗工艺技术,对提高生产效率、施工管柱安全有着十分重要的意义。
2 配套工具
2.1 游动自封
2.1.1 结构
游动自封封井器由上壳体、下壳体、胶芯、密封圈4构成。胶芯的外径小于上壳体与下壳体形成的空间的内径,胶芯内径小于油管外径,下壳体上加工有与SFZ18-21防喷器连接的法兰、钢圈槽。
2.1.2 工作原理
起、下钻过程中,通过倒角引导接箍进入胶芯,胶芯弹性膨胀内径变大,接箍通过,胶芯随之弹性收缩,密封油管外壁,管柱与胶芯3之间过赢配合形成密封,胶芯始终与管柱同轴,胶芯随管柱摆动在上下壳体之间的内腔做径向摆动,上壳体下端面与胶芯上端面之间始终部分接触形成密封,上壳体、下壳体之间由密封圈4密封,井内有压力时具有助封作用,从而实现油、套环形空间的密封。
2.1.3 优点
该工具的径向游动保证了油管与自封胶芯之间,自封胶芯与壳体之间的密封面积,防止了井架偏、油管摆动造成的油管与胶芯之间存在间隙,密封效果好。
2.2 液压自封装置
2.2.1 结构
由补芯承压盘、上连接法兰、下连接法兰、液缸套、活塞胶芯总成、压力平衡器和液压动力系统组成。
2.2.2 工作原理
油缸套与下连接法兰设计为一体,与上连接法兰间通过丝扣连接,补芯承压盘通过其上的螺栓用螺冒固定在上法兰上;上连接法兰上设计有连接螺纹孔,可与井口法兰或其它装置相连接;油缸套上有开进油口和排空阀,通过进油口注入液压油,排空孔排出其内空气;压力平衡器可连接在排空口,也可连接在动力泵出口处。当油腔内的压力达到一定程度时,液压自封胶芯下随动活塞压缩其胶芯产生径向收缩,达到密封环空的目的。
2.2.3 优点
(1)利用氮气瓶的补偿作用,配备有动态压力平衡装置,可实现油管本体和接箍通过液压自封装置时的动态密封,延长密封胶芯使用寿命。
(2)配备有独立的远程液压控制系统进行控制,操作压力平稳,供油均匀。
(3)配备有动态压力平衡装置,可实现油管本体和接箍通过液压自封装置时的动态密封,以保持油管和套管环空压力不变。
3 应用工作量
2013年,实施反循环冲砂施工52口井,57井次,其中使用游动自封反循环钻冲15井次,使用液压自封装置反循环钻冲42井次。累计冲砂进尺8307.21m,连续使用最长井段H63-11井,钻冲313.69m。
4 效果
2013年实施反循环钻冲57井次, 总历时1125h,冲砂进尺达到7.38m/h,冲砂一次成功率96%。其中2口井冲砂无进尺,Q93井冲砂无进尺,原因是地层砂被压实固化、硬度大。XH89井因套变造成冲砂无进尺。(1)卡钻事故率为0。(2)地面污染率为0。
5 经济效益分析
因为反冲砂返砂速度快,大大提高了冲砂速度,与往年相比,平均单井缩短冲砂时间4小时。今年实施了57井次,水泥车一个台班按2300元计算,年节约费用:4×57÷8×2300=6.6(万元);每口井节约的4个小时用于生产原油,按照节约4小时能够生产0.5m3原油计算:0.5×57=28.5m3,提高了原油产量;每年因为反冲
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