厌氧―MAP结晶固氮―好氧SBR工艺处理猪场废水性能研究.docVIP

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厌氧―MAP结晶固氮―好氧SBR工艺处理猪场废水性能研究

厌氧―MAP结晶固氮―好氧SBR工艺处理猪场废水性能研究   【摘 要】试验研究了厌氧-固氮-好氧工艺处理猪场废水的性能。结果表明,厌氧消化对猪场废水中COD去除效果较好,对氨氮去除效果较差,COD浓度可降为1000~1300 mg/L,氨氮浓度几乎无变化.MAP结晶固氮法可以有效降低氧消化液中的氨氮,改善厌氧消化液的碳/氮比例.MAP结晶固氮法的适宜pH=8.0~9.0,n(P):n(N)=0.9~1.0,n(Mg):n(N)=1.1~1.2,猪场废水厌氧消化液经过MAP结晶固氮后,氨氮浓度降低到150~200 mg/L.厌氧-固氮-好氧工艺处理猪场废水,对COD和氨氮有较好的去除效果,相应的剩余COD和氨氮浓度分别为290~580 mg/L和30~90 mg/L,经过高频电子反应池后,处理出水COD,氨氮浓度分别为为200~350 mg/L和20~50 mg/L,可达到畜禽养殖业污染物排放标准。   【关键词】猪场废水;MAP结晶;厌氧-固氮-好氧工艺   近年来,随着规模化畜禽养殖场的迅速发展,猪场废水已成为部分地区的主要污染源.目前,厌氧-好氧组合工艺是我国大部分地区首选的猪场废水处理方法.但是,大量的研究和实践表明,猪场废水经过厌氧前处理后,再进行好氧处理,效果都比较差,特别是氨氮的去除效果差.主要原因是:猪场废水及其厌氧消化液C/N比失调,可生化性差,消化液缺乏反硝化电子供体以及整个处理系统碱度失衡。针对这一问题,国内外采取的措施主要是:加碱或加碳源(葡萄糖,甲醇,乙酸),加未经厌氧消化的猪粪或猪粪水。加碱或加碳源虽然取得了较好的处理效果,但是会增加装置投资和运行费用,而添加猪粪或猪粪水则不能获得良好的处理出水。   本文围绕“传统厌氧-好氧工艺处理猪场废水过程中,猪场废水厌氧消化液可生化性能差和好氧后处理效果差”,考察猪场废水厌氧消化过程中易降解有机物的变化趋势,建立猪场废水“厌氧-MAP结晶固氮-好氧”处理新工艺,即采用生化处理的同时,设置固氮脱氮装置,采用磷酸铵镁(MAP)结晶法降低消化液中氨氮的含量,改善消化液的C/N和可生化性能,从而达到较好的生化处理效果,并研究新工艺的适应性及调控因素。   1 材料与方法   1.1 猪场废水   试验所用废水取自浏阳市某规模化养猪场,废水经集粪调节池和固液分离后,COD和氨氮浓度分别为:3000~3500 mg/L,800~1000 mg/L。   1.2 工艺流程   根据猪场废水的水质特点,结合国内大多规模化养猪场现有的废水处理工艺,本研究拟采用的猪场废水处理工艺流程为:厌氧-MAP结晶固氮-好氧SBR处理工艺。   1.3 试验设备   沼气罐:半地下式钢筋混凝土结构,建筑尺寸:6000×7000.固氮反应池:半地下式砖混结构,建筑尺寸:20000×10000×2500.固氮池内设空气搅拌.好氧生化池:半地下式砖混结构,建筑尺寸:12000×15000×4000,采用微孔曝气器充氧.高频电子反应池:半地下式砖混结构,建筑尺寸:5000×800×3000。   图 1 猪场废水处理工艺流程图   1.4 分析方法   氨氮:纳氏试剂分光光度法;COD:重铬酸钾消解法;pH:pHS-2C型精密酸度计(上海雷磁仪器厂)测定.均采用国家标准分析方法。   2 结果与讨论   2.1 猪场废水的厌氧消化处理   2.1.1 厌氧消化过程中COD的去除效果   图2显示了COD在厌氧消化过程中的变化情况。厌氧池水力停留时间4 d,负荷1~2 kg COD/(m3?d),在第一,二周,COD去除率较低,只有40%~50%.随着时间的延长,微生物逐渐适应,COD去除率逐渐增加.到第四周,COD去除率达到63%以上,出水COD低于1200 mg/L.继续维持这种运行条件至第五周.第六周至第九周,负荷增加到2.5~3.0 kg COD/(m3?d),反应器运行良好,COD去除率63%~65%,出水COD 1100~1200 mg/L.第十周,将水力停留时间缩短至2 d,负荷维持不变,由于反应时间缩短,COD去除率下降至50%左右,出水COD超过1700mg/L.两周后,COD去除率逐渐上升,到第十四周,COD去除率恢复到65%,继续稳定运行至第十六周.第十七周,水力停留时间缩短至1 d,负荷增到4~5 kg COD/(m3?d),由于负荷冲击,且反应时间再次缩短,COD去除率下降,两周后,COD去除率逐渐上升,并保持在68%以上,出水COD浓度 1000~1300mg/L。   图 2 厌氧消化过程中COD的去除效果   2.1.2 厌氧消化过程中氨氮的去除效果 图3显示了厌氧消化过程中氨氮的变化情况.由于进水氨氮浓度不稳定,并且废水在厌

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