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恒流式偏心配水堵塞器改进与应用
恒流式偏心配水堵塞器改进与应用
【摘要】面对采油厂精细注水井逐年增加的压力,达到精细注水层段注好水、注够水要求,面临着层间注水压力差异大、个别层段无法达到配注标准;周期注水、层间轮注造成系统注水不稳定,导致各层段测试水量无法稳定;测试工作量剧增,导致测试合格率低,从而使细分层注水测试周期长、注水方案落实困难、资料符合率较低等问题,为解决以上问题,提高测试效率,我厂组织开发研究及应用了恒流式偏心配水堵塞器,取得了很好的效果,目前正在推广使用,希望通过本文,对相关采油厂的注水井测调试工作有所借鉴。
【关键词】 恒流式 堵塞器 改进 效果 应用
随着油田开发的深入,要求注水质量越来越高,油藏小层的层段划分越来越精细,因此,精细注水层段的注水要求也逐年提高。针对常规测调试方法的定量测试工作量小,测试合格率低、同时由于地面管网漏失、注水系统压力波动,导致井下各层段注水量发生变化,测试资料复测符合率在25%以下等问题,常规测试已经无法满足精细注水现状的要求。
图1 恒流偏心配水堵塞器结构图
设F为一定预压缩量的定压弹簧对柱塞的弹力;S为柱塞横截面积,Pa为堵塞器入口处的压力,Pb为柱塞与主体内腔的压力,Pc为堵塞器出水剪切口处压力。
根据流体力学理论,固定水嘴前后的压差ΔP与通过水嘴的流量Q存在如下关系:(式1)
式中:
μ :流量系数;
A :孔口面积 m2;
ΔP:孔口前后压差 MPa;
ρ:流体密度 kg/m3。
对于一定孔径的水嘴,通过水嘴的流量Q只与水嘴两端的压力差ΔP 有关。即流量随着压差的改变而改变见图2。由此得出:若使流量Q恒定,只要保证水嘴两端的压差ΔP保持恒定时即可实现。
2 恒流配水器的改进及配套技术的应用2.1 试验中发现的问题及改进
(1)解决了堵塞器上部打捞杆压盖无止退密封圈或其他锁紧装置,易退扣脱落问题;
(2)提高打捞杆锁轮加工精度,解决堵塞器不易投入偏孔的难题;
(3)提高堵塞器主体出水孔的机械强度和抗冲击强度,避免在投捞或试投过程中,撞击该部位造成变形或弯曲及长期注水后冲蚀漏失;
(4)提高打捞杆与限位体连接强度,避免打捞杆拔脱,造成井下事故。
2.2 应用配套技术,解决恒流配水器在注水过程中的难题
在现场测试、复测过程中,发现注水压力升高、注水量下降。起出来发现堵塞器滤网和水嘴被杂质堵塞现象十分严重。为了解决这一难题,在努力改善注入水质的同时,我们在注水井口安装井口过滤装置,与恒流配水器配套使用,取得了明显的效果。
3 现场试验与应用
3.1 在不同注水压力下的恒流性能试验
通过在不同注水压力下的恒流试验与应用,证明该恒流配水堵塞器的性能非常稳定,试验取得了成功。
3.2 在层间注水压力差异大的井上恒流性能试验
原无法落实地质配注方案的典型井,其中井8启动压力6.0MPa,正常注水压力为7.0MPa,管汇压力12.0MPa;井9启动压力4.5MPa,注水压力5.8 MPa,站内管汇压力 11.0MPa;井10各层段间矛盾较大,普通偏堵无法控制强吸水层段。在通过使用恒流配水堵塞器后,成功实现了分层注水合格,满足了全井及分层配注要求。
3.3 在低压注水井的恒流性能试验
井2的注水压力很低,启动压力只有1.6兆帕,在个别层段测试达不到配注要求,在层段测试使用恒流水嘴后,达到了注够水的目的。
3.4 细分层注水井中恒流性能试验
井3井为精细注水井,注水层段分为5段,在使用常规水嘴测试时全井和分层都无法满足地质方案,在尝试恒流配水器测试后,无论是全井还是分层,都达到了地质配注要求。4 结论
4.1 分注效果明显改善,分注合格率大幅度上升
在安装恒流水嘴的77口水井中,使用层数为252层,使用前的注水合格层数为186层,注水合格率为73.81%;在使用后注水合格层数为236层,注水合格率为93.65%。
4.2 井组开发效果得到显著提高;
井4自10年实施精细注水后,井组的开发效果明显提高,该井组在使用恒流水嘴前日产液29.7吨,日产油2.3吨,在精细注水1年后,井组日产液上升到35.2吨,日产油上升到3.3吨,日产油上升了1.0吨。
4.3 测试效率得到有效提高,单井测试费用明显下降。
以注水井的4个层段为例。如下入2级恒流配水堵塞器,可减少40~70%的测调工作量,如全井下入则效益更为可观。
4.4 使用该堵塞器可以进一步平衡层间矛盾
有效地控制强吸水
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