提高烟煤配比措施.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
提高烟煤配比措施

提高烟煤配比措施   摘要:国内某钢厂高炉喷煤一直以来采用无烟煤喷吹,后采用无烟煤加烟煤混合喷吹的方式。为提高烟煤配比,该厂通过工艺操作、设备、制度管理及混喷前期改造等方面采取一系列措施,从而达到了全厂平均烟煤配比60%,挥发分最高25%的好成绩。   关键词:喷煤 混合喷吹 烟煤配比   中图分类号:S884.9+4文献标识码: A 文章编号:   前言   喷吹辅助燃料技术是现代高炉炼铁生产广泛采用的技术,也是现代高炉炉况调节所必不可少的重要手段之一。喷吹的燃料可以是重油、煤粉、粒煤或天然气,其中,喷吹煤粉在目前世界各地高炉炼铁生产中应用的最为广泛。   根据母体物质炭化程度的不同,煤可以分为泥煤、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。根据其各自的理化性质,高炉喷吹用煤主要是无烟煤、烟煤,还有极少数高炉使用褐煤作为喷吹用煤。   早期的高炉喷吹用煤主要使用无烟煤,后来随着高炉喷煤技术的进步,国内外多数高炉逐渐采用无烟煤和烟煤混合喷吹的方式。现在,随着各种相关技术的进步,烟煤配比正不断提高。   国内某钢铁厂一直以来采用无烟煤喷吹,随着煤比的提高,喷煤经济效益降低,因此该厂决定采用无烟煤和烟煤混合喷吹的方式。相关人员经各方考察、调研及总结,认为要提高烟煤配比,需要在工艺操作、设备、制度管理以及混喷前期的改造方面等各方面采取措施。   1工艺操作方面   1.1严格制粉系统操作参数   正常生产制粉时,磨煤机入口含氧量<8%,布袋出口<12%;一次风入口温度300℃左右,规定<330℃;布袋入口温度75℃左右,布袋出口CO含量为1200PPm左右;无烟煤水分8~14%,烟煤水分8~30%;烟煤挥发分30~35%,根据烟煤挥发分水平高低调整烟煤比例,喷吹煤粉水分<3%,粒度-200目65%以上。   1.2优化原煤品种,严格控制上料   原煤供货有比较稳定的供应厂家,在提高烟煤比例后,原煤品种从原来的近30种优化到目前的10余种。原煤品种减少,保证了煤粉成分的相对稳定,配加烟煤下限比例为45%。煤棚用抓斗行车将原煤按比例上料,经圆盘给料机、大皮带送到原煤仓,开机时先使用无烟煤,待运转正常各系统参数控制在合理范围后,再添加烟煤,停机时使用无烟煤;每次上料前后,原煤仓处于无煤状态,因此,原煤仓的料位仪或计量设施必须严格、准确。   1.3减少堵枪现象   在煤粉水份<3%以内,-200目65~75%的范围内,高炉堵枪现象很少,煤粉分配器设于高炉风口之上六米左右,喷吹管从热风管道上面直接而下,拐弯少,喷吹时使用高补气量,高炉主控室每班喷吹量变量少于2次,每个风口安装风口摄像仪,在高炉主控室、喷煤主控室能直接观察到高炉风口工作状态,即使堵枪,也能在第一时间发现并进行处理。   1.4全氮气操作,保障安全   整个系统采用全氮气操作,原煤仓、煤粉仓、磨机入口、布袋入口及出口均设置温度检测仪,同时在煤粉仓、磨机入口、布袋出口均设置CO、氧含量检测仪,各检测点均设有报警、事故充氮连锁装置,保障了整个系统的安全操作运行。   1.5规范煤场原煤管理   原煤库存一般保证7~10天的储煤量。原煤颗粒大小比较均匀,全部使用小颗粒水洗煤,哈氏可磨系数在50~70之间,进料车间根据原煤成分进行分类存放,且原煤场地较大,在煤场专门建造了用来区分煤种的隔断,并在每个隔断墙上醒目标出原煤品种名称,以规范原煤堆放倒运秩序,稳定原煤成分,杜绝了混煤问题。无烟煤和烟煤都按出厂厂家堆放,如果进煤厂家不好区分,则按煤粉可磨性的高低分开堆放,以便配煤时调取方便,稳定台时产量。   2设备方面   在提高烟煤配比之前,该厂进行了一系列的设备改造。   2.1制粉系统的改造   制粉系统最初使用的是球磨机。高炉扩容后,使得原有球磨机无法满足高炉喷吹量的需求,因此,该厂将原有的球磨机全部改造为中速磨煤机,并增加了一套新的制粉系统。球磨机改造为中速磨后,老制粉系统氧含量得到有效控制,为高比例配加烟煤提供了安全保障,同时制粉系统生产能力大大提高,为高炉高煤比喷吹奠定了基础。   改造后的磨煤机及新增磨煤机均使用名牌产品,设备维修率低,故障少,磨煤机密封性好,降低了制粉系统的漏风量,且生产过程中都未采用满负荷生产状态,进而保障了设备的使用寿命。   2.2输粉系统的改造   为确保输粉顺畅,对原输粉管道进行改造,取消了三处拐弯,加大转弯半径,减少了输粉过程堵管道事故的发生,确保了高炉连续、稳定、均匀地喷煤。   2.3动力介质的改造   氧气厂增开一台制氧机,制氧机副产品氮气量充足,制粉、喷吹及输粉用动力介质由压缩空气全部改为氮气,为稳定管网压力、惰化系统气氛、降低系统氧含量、提高烟煤配比、防止发生易燃易爆事故提供了安全保障。   3

文档评论(0)

151****1926 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档