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提高循环流化床锅炉电除尘效率措施
提高循环流化床锅炉电除尘效率措施
摘 要:文章根据循环流化床(CFB)锅炉烟尘特点,结合锦西石化热电公司电除尘器实际情况,采取措施减少除尘器本体漏风、优化顶部振打、避免高压短路和对本体结构缺陷进行针对性处理,使电除尘器保持高效平稳运行。
关键词:循环流化床锅炉;电除尘;措施
中图分类号:TK284.5 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2011)30-0034-02
1 前言
循环流化床(CFB)锅炉技术是20世纪70年代发展起来的新一代高效、低污染清洁燃烧技术。燃料与脱硫剂在炉内经过多次循环,反复进行低温燃烧和脱硫反应,不但能达到低NOX排放和实现对SO2排放的控制,而且CFB锅炉还具有燃烧效率高、燃料适应性强、负荷调节性能好等优点,因此,近年来大型CFB锅炉在国内电厂锅炉中得到了较快发展。
CFB锅炉与煤粉锅炉相比,由于燃烧方式、燃料粒径等有很大区别,加之CFB锅炉在炉内进行喷钙脱硫,使排烟特性发生变化。循环流化床锅炉烟尘有3个明显的特点:①比电阻升高,容易产生反电晕现象;②进口含尘量大,容易产生电晕封闭;③灰尘黏度增大,细粉尘多容易造成阳极板和阴极线沾灰。
锦西石化热电公司二期有3台哈锅220 t/hCFB锅炉,配套3台鞍山环保105 m2静电除尘器。设备投产以来,我们实施了一系列的技术措施,有效的提高了电除尘效率。
2 采取的技术措施
热电公司电除尘器2003年全面投产运行以来,发现影响效率的主要问题有:电晕线肥大和阳极板粉尘堆积、高压短路、本体结构缺陷,针对这些问题,几年来陆续实施了相应的技术措施加以解决,取得了良好的效果。
2.1 针对电晕线肥大和阳极板粉尘堆积的技术措施
电晕线越细,产生的电晕越强烈,但因在电晕极周围的离子区有少量的粉尘粒子获得正电荷,便向负极性的电晕极运动并沉积在电晕线上,若粉尘的粘附性很强,不容易振打下来,于是电晕线的粉尘越积越多,即电晕线变粗,大大地降低电晕放电效果,这就是电晕线肥大;粘附性很强的粉尘有时还会在阳极板上堆积起来。以上两种情况都会使除尘效率降低。其产生的原因主要有以下几方面:①除尘器低负荷或停止运行时电除尘的温度低与露点,水或硫酸凝结在尘粒之间及尘粒与电极之间,使其表面溶解,当除尘器再次运行时,溶解的物质凝固或结晶,产生很大的附着力。热电公司为满足环保要求,经常停炉后继续运行电除尘,造成积灰和腐蚀。②CFB锅炉的粉尘的粘附性强,易于附着极板极线而不易分离。③漏风使冷空气从人孔门、烟道、膨胀节、绝缘套管等处进入电场,不仅会增加烟气处理量,而且会由于温度下降出现结露,引起电晕极结灰肥大、绝缘套管爬电和腐蚀等后果。④振打强度不够或振打故障,造成电晕线肥大和阳极板粉尘堆积,影响电流电压的升高。我们在日常实践中发现:当电流电压明显降低,调整控制器不起作用时,暂停电场一段时间(振打继续运行)重新投入后电流电压明显升高,而后运行参数又会返回原来状态,充分说明振打强度不够。二期电除尘采用的是顶部振打,振打力的不足及其易衰减、振打周期的原始设定未优化、振打控制器的高故障率等原因造成积灰不易清除。
通过以上原因分析,我们从两方面进行解决。
(1)采取措施减少除尘器本体漏风。除尘器漏风不仅会造成电晕线肥大和阳极板粉尘堆积,更会使烟尘流量增加,根据
多依奇效率公式: ,漏风增加了公式中的Q值,从而
使效率η值降低;电除尘器本体顶部加热室区域、人孔门部分是漏风的主要方面,因此,通过对顶部振打穿顶套管加装丁橡胶防雨帽、对顶部面板内外层做防腐保温解决腐蚀问题、对加热风机进行闭路循环等措施来解决本体顶部加热室区域的漏风;对于人孔门密封,舍弃传统的石棉绳,采用性能优良的硅橡胶圈;另外,加强对膨胀节、入口烟道以及灰斗部分的检查,及时处理漏点。
(2)优化顶部振打。收集到的粉尘最终要靠振打来清除。振打是关键的环节。通过完善振打的控制系统来实现稳定性和灵活性,通过合理设置振打周期及振打力度来控制积灰和二次扬尘。优化顶部振打:一方面更新升级了振打的控制系统;原顶部振打控制器运行时系统自检时间长,无法可靠启动,上位机程序易出现故障,运行状态和故障状态判断混乱。对该系统升级为PT-PLC(触摸屏-可编程控制器)后,运行可靠,可实现灵活控制。另一方面,我们根据运行实际,依据前两个电场的振打周期T值少,振打力小,后两个电场振打周期T取大值,振打力大的原则对振打的周期和力度进行了试验确定。通过电除尘停运后的内部检查,措施实施后,有效的解决了电晕线肥大和阳极板粉尘堆积问题。
2.2 针对高压短路的措施
高压短路直接影响电除尘运行参数,发生高压完全短路后,二次电流I2上升,二次电压U2=0,相应的电场失去
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