水中围堰清渣施工技术应用和比较.docVIP

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水中围堰清渣施工技术应用和比较

水中围堰清渣施工技术应用和比较   摘要: 本文从工期、工效及成本、费用等角度,对空压机清渣和长臂挖掘机清渣两种常用方法进行分析总结,并对两种方法各自适用的工况和范围及优缺点进行了比较。   关键词: 清渣;空压机;长臂挖掘机;工效;费用   中图分类号:U445.4 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)05-0114-02   0 引言   本文以兰渝铁路南充嘉陵江大桥水上施工项目为例,对水中围堰施工清渣(吸淤)技术,谈自己的几点看法和体会。   对于围堰清渣吸淤施工工艺来说,可分为无水状态施工和有水状态施工。无水状态下的清渣吸淤,一般为地下水丰富的陆地或浅水区域的钢板桩围堰及套箱围堰,待围堰安装施工完毕后,围堰内降水和支撑系统完成,可直接进行无水开挖、清渣、吸淤,此时清渣吸淤工艺较为简单,直接明了,安全性高,工期可控性高,成本也很好控制,在此就不再赘述了。另一种有水状态下的清渣吸淤工艺则较为复杂,此工艺一般用于深水围堰施工,且多用于围堰在定位下沉过程中,此时,清渣吸淤工艺所用的机械和器材较为多样,工艺的可选性也比较多,相对工期和成本的可控性比无水状态下的施工,要相对复杂。在兰渝铁路南充嘉陵江大桥水上施工项目中,我们就用到了有水状态下的围堰清渣吸淤施工这一工艺,并且,由于现场条件,工期及其他各方面要求,我们前后共采用了两种方法进行清渣吸淤施工,即空压机真空吸淤和长臂挖掘机带水挖渣的方法。下面,就详细介绍一下这两种方法在该项目中的应用和优劣比较,以及各自工期、工效和成本的对比。   1 施工概况   兰渝铁路南充嘉陵江大桥桥址内覆层主要为第四系全新统冲积层、上更新统坡残积层,下伏基岩为侏罗系上统遂宁组紫红色砂岩。桥位处岩层为单斜构造,岩层倾角较缓,桥址处岩层产状N17W/6SW,节理裂隙以垂直为主,一组N65W/90°,另一组N10E/90°,微张~宽张。   在施工区由于当地居民进行大量采砂,对桥位地质情况影响较大,河床上除覆盖不等厚的淤泥外,还覆盖着4~9m的采砂船废弃卵石,卵石粒径大小不一,平均粒径约20cm。   以项目中的84#双壁钢围堰为例,该围堰施工范围内河床标高为:东侧为260.93m~262.16m,西侧为258.65~260.26,整个河床呈北高南低之势,清碴完毕后,套箱基坑底部河床设计标高为256.94m,允许偏差为-0.2m,并确保基坑底部基本平整。清渣前,该围堰已经完成桩基施工,前期辅助施工的钢结构钻孔平台已全部拆完,目前围堰处水面上仅剩钢护筒,可用作搭设平台或固定浮箱用。   2 实际施工工况及结果   起初,考虑到施工环境和条件、水深、工期和成本。我方采用空压机真空吸淤清渣的方法进行施工,经过计算,选用排气量为21.2m3的移动式螺杆空气压缩机。为了配合空压机清淤吸渣,我方自行加工了配套的清淤管道,采用了Φ219mm*6mm钢管加工成90度可拆卸、可调长短的吸渣管。   空压机投入使用后,我们发现利用空压机吸渣,对于河床上层的淤泥及河沙,清理的效果较为明显,但是再往下进行清渣,工效就变的极为缓慢。   我们分析,是由于现场河床的卵石及泥沙沉积时间过长,板结程度较为严重,且卵石粒径大小不均,利用空压机清渣虽能达到目的,但效率太低,远远不能满足计划的工期要求。   经过现场研究和咨询相关专家,我们又改用长臂挖掘机停靠在浮平台上,直接进行机械式挖渣的方案。我们选用的长臂挖掘机臂长25m,停靠在由12个多用途浮箱拼装成2×6形式的浮平台上,浮箱上表面中间部位铺设12mm钢板并用螺栓与浮箱进行固定,挖掘机爬行至浮平台后,履带前后及左右两侧固定I22a工字钢作为限位,防止挖掘机滑动。施工时,用4个5t手拉葫芦将挖掘机履带固定在浮箱上,增加其施工过程中的稳定性。挖掘机固定完毕后,将浮平台推送至施工墩位处,利用水上原有的钢护筒或下沉过程中的钢套箱固定住浮平台,操纵长臂挖掘机在围堰处进行挖渣。   使用长臂挖掘机进行机械式挖渣后,对于河床下部的卵石层效果尤为明显,最终成为了南充嘉陵江大桥围堰下沉过程中,清淤清渣的主要方法。   3 空压机清渣和长臂挖掘机清渣工效及相关费用的比较   3.1 空压机 空压机型号为PDSG750S,排气压力2.07Mpa,排气量21.2m3,其清淤过程中,实际即时工作效率为:不低于70m3/小时(清淤泥),3~5m3/小时(清卵石),耗油(按一天工作12小时算):160L~200L/天,空压机租金(含操作员工资):2.8万元/月;运费0.6万元(单程,成都~南充)。   3.2 长臂挖掘机 长臂挖掘机型号为小松PC400,臂长25m,挖斗容量0.3m3,其清渣过程中,实际即时工作效率为:10~20m3/小时,耗油(按一天工作1

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